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  • 简介:本文介绍了2^#高炉自2000年9月份大修时为提高其装备水平所采用的先进技术以及投产后增铁降耗所取得的成绩,促进了2^#高炉技术经济指标的不断改善。

  • 标签: 高炉 增铁降耗 技术经济指标 强化冶炼 炼铁
  • 简介:2005年12月10日,因设备故障引起高炉无计划休风10个多小时,复风后频繁崩料最后导致炉凉,事故处理耗时5天,损失很大。

  • 标签: 2~#高炉 炉凉 经过 处理
  • 简介:高炉原料中的有害元素锌和碱金属氧化物对炉内砖衬有不同程度的侵蚀作用,研究有害元素对高炉炉衬的危害,并掌握不同的有害元素对高炉生产的影响显得尤为重要。

  • 标签: 有害元素 碱金属 循环富集
  • 简介:1996年12月31日我厂2高炉停炉大修。炉容仍为300m~3,由原来10个风口改为12个风口。炉底、炉缸采用自焙炭砖——陶瓷砌体,水冷炉底、水冷炉喉钢砖。设计顶压60kPa,料车由2.5m~3改为2.8m~3。1997年2月25日点火开炉,开炉后两个月内未能

  • 标签: 达产 炉缸 热风炉 高炉开炉 冷炉底 鼓风动能
  • 简介:2#高炉炉顶一次均压及均压放散阀原采用钢绳地面卷扬驱动,将其改造为液压油缸驱动,大大降低了设备故障率,提高了设备运行的可靠性。

  • 标签: 均压阀 钢绳 液压站 油缸
  • 简介:2004年至2005年一季度620m3高炉通过自身的努力,坚持以稳定顺行为中心,主动调整,适应原材料的变化,各项技术经济指标继续维持在较好水平。

  • 标签: 620m3高炉 原材料 质量下降 技术指标
  • 简介:本文通过分析2高炉2段水温差随铁中钛的变化情况,提出铁中钛的理想控制范围为0.08-0.10%在正常护炉时,2段28^#冷却壁水温差与铁中钛无关。

  • 标签: 炼铁 高炉 冷却壁 铁中钛 水温差 炉缸
  • 简介:经过槽下系统的设备改造,实现了槽下过筛,入炉粉率降低,为一系列的技术进步提供了基础保障,阐述了各项生产技术进步与生产实践.

  • 标签: 高炉 槽下改造 入炉粉率 生产实践 炼铁
  • 简介:鄂钢2#高炉(620m^3)是水冷密封无料钟炉顶。布料器是双环重心吊挂式,利用拆装平衡架,依靠炉顶电动葫芦,不进入炉内从溜槽更换孔6时可以完成其更换工作。布料角度用斜垫铁可以人工调整为45°、50°、55°,通常调定为45°使用。

  • 标签: 高炉 鄂钢 无料钟炉顶 布料器 水冷 更换
  • 简介:本文分析了2#高护风口堵煤与磨损的原因,叙述了相应的改进措施,并提出了为进一步加大喷煤所应采取的措施与努力方向。

  • 标签: 高炉 风口 堵煤 磨损 喷煤 炼铁
  • 简介:1前言1.1高炉长寿的必要性炼铁技术在日益进步,冶炼强度不断地提高,而我厂300m~3级高炉一般在生产3~5年便需停炉大中修,按通常计算,若高炉寿命缩短一年,吨铁成本上升5~8元,增加一年,吨铁成本下降4~6元,可见,高炉的寿命对经济效益的影响相当可

  • 标签: 操作制度 高炉长寿 高炉顺行 高炉寿命 冶炼强度 炉缸砖衬
  • 简介:酒钢2高炉热风炉通过采取掺焦炉煤气,增加换炉次数,控制煤比,根据理论燃烧温度和风温水平喷吹煤量,较好地解决了热风炉风温差别大的问题,实践证明效果良好。

  • 标签: 热风炉 风温 实践 高炉热风炉 操作实践 酒钢
  • 简介:1前言随着精料技术的不断进步,高炉结瘤事故逐渐减少,但并没有根除。国内每年仍有不少中、小高炉发生结瘤事故。南钢自1994年起,已经发生5次炉墙结瘤。高炉结瘤危害极大,一旦结瘤,高炉崩、悬料频繁,甚至连续几天没有正常料线,处理起来难度大,操作难掌握,少则数天,多则数

  • 标签: 高炉结瘤 小高炉 炉墙温度 炉温波动 炉瘤 悬料
  • 简介:促进高炉喷煤技术向更高水平发展的动力有3个:经济因素、环境因素和焦炭的利用率。本文讨论主要的钢铁生产国家在大部分高炉上(即使不是所有高炉)采用的炼铁技术之一,即喷煤技术的引进,其不断发展的作用及高水平喷煤的成果。

  • 标签: 高炉操作 焦炭 喷煤装置 高炉喷煤技术 利用率 喷吹燃料
  • 简介:1#高炉中修42天,开炉方案合理,技术成熟,开炉顺利,五天利用系数达到2.322t/m3·d。

  • 标签: 1#高炉 中修开炉 顺利
  • 简介:在外围原燃料供应紧张、质量下滑的情况下,1^#高炉通过加强槽下筛分、提高热风压力及炉项压力、提高富氧率、在炉项安装红外线料面监视仪等手段,高炉利用系数大幅度提高。

  • 标签: 富氧率 项压 利用系数 高炉 强化冶炼 炼铁
  • 简介:针对原燃料条件恶化,制定出各项合理的操作制度,使3#高炉各项技术指标大为改善,特别是节焦效果明显。

  • 标签: 3#高炉 操作制度 节焦
  • 简介:高炉长寿方面.尤其是实施低利用系数的高炉,通过改进高炉炉体冷却装置和炉底耐火材料质量。最近已出现了炉役超过20年的高炉。2003年休风的JFE钢公司西日本(仓敷)2高炉炉龄创24年最长记录。目前住友金属工业公司和歌山厂4号高炉的炉龄为22年。20世纪70年代高炉休风的原因,以高炉炉身缩小占多数,通过改善立冷壁和提高炉体修补技术后,目前高炉休风的原因大部分是因炉底耐火砖损毁所致。在炉体修补中还对从炉身到炉腹部分的立冷壁进行更换,如和歌山厂的高炉和福山厂的高炉等。

  • 标签: 炼铁高炉 长寿措施 日本 JFE钢公司 高炉炉身 修补技术