学科分类
/ 2
36 个结果
  • 简介:某型列车运载量增大后,列车车钩牵引弧面位置大量出现裂纹。本文车钩的化学成分和机械性能进行了检测,观察了车钩钩裂纹的宏微观形貌,并对裂纹位置的金相组织进行了检测。结果表明,车钩钩裂纹在径向上为脆性断裂特征,而周向上为疲劳断裂特征。分析认为,由于列车运载量增大,车钩位置的工作应力增大,同时由于车钩处淬硬层与基体的性能差异较大且无明显的过渡层,在工作应力作用下淬硬层首先发生脆性断裂并沿径向扩展,至淬硬层与基体界面处则沿着性能较弱的界面疲劳扩展。

  • 标签: 车钩 尾销孔 淬硬层 大应力 疲劳扩展
  • 简介:某车型悬架上横臂零件结构如图1所示,材料为SAPH370,厚度为3mm,该零件的特点是尺寸精度要求较高,由于要与球零件相配合,因此配合精度要求高,故中心位尺寸的公差要求在05~1mm范围内,改进前采用的是先钻小孔,再钻大工序,因为钻孔误差大,造成质量不能保证,且成本过高。工艺方案由于零件的外形复杂定位不方便和距较远等因素,考虑到模具的可靠性和安全性,可将原冲压+机加工工艺流程改为落科、成形及冲中间大一次成形。

  • 标签: 模具设计 横臂 车型 零件结构 销孔 加工工艺流程
  • 简介:某型液压挖掘机的轴在作业过程中发生断裂。采用宏观观察、金相组织分析、硬度检测、化学成分分析、力学性能检验手段对轴的断裂原因进行了综合分析。结果表明:失效轴属于典型脆性断裂,工作时间较短,属于早期失效;活塞杆和连杆对轴挤压,在轴表面形成应力集中以及表面淬火不合格是导致轴脆断的主要原因;另外,调质处理不符合要求,轴强度低也是轴早期断裂的重要原因。该分析结果为失效轴的改进提供了有力的依据。

  • 标签: 液压挖掘机 销轴 脆性断裂 疲劳失效 热处理
  • 简介:通过对绝缘罩的工艺分析,确定了半开放型腔、分段成型、三个分型面的模具结构。此模具结构不但成功地解决了塑件成型困难、侧难以贯通、零件不易脱模等问题,而且其独特的三分型面设计,大大简化了模具结构,降低了模具成本,缩短了研制周期。

  • 标签: 注射模 滑块 分型面 型腔
  • 简介:轴与轴套是装载机工作装置中的重要连接零件,轴与轴套的磨损会对装载机的工作造成不良影响。通过试验分析了装载机动臂铰接轴(简称轴)与车架轴套(简称轴套)间的磨损,表明其历程主要分为3个阶段:磨合阶段、磨粒磨损阶段、粘着磨损阶段。综合考虑影响磨损失效的多种因素,确定轴与轴套的配合间隙是影响其磨损失效的重要因素之一,研究装载机工作装置中铰接轴与轴套的最小配合间隙,提出在设计轴与轴套配合间隙时,应首要考虑轴承受最大应力的情况,给出合理的间隙范围值。结合实际经验,对材料选取、配合间隙及装配工艺进行适当改进,提高产品质量,有效减少了类似故障的发生。

  • 标签: 装载机 销轴 磨损失效 配合间隙
  • 简介:铸件要采用交叉型芯成型,设计了弯延时抽芯机构。在分析铸件工艺性的基础上.确定了模具分型面,论述了模具工作原理。模具结构紧凑,生产效率高,成型工件满足质量要求。

  • 标签: 压铸模 分型面 弯销 抽芯
  • 简介:大型轧机用滚动轴承绝大部分都采用柱焊接保持架结构,其具有承载大等优点,但在使用过程中,早期失效往往发生在保持架焊接部位。本文对典型失效轴承进行了宏观检查、断口分析、低倍检验、金相分析及轴承的运动状态分析。结果表明,焊接工艺失控导致柱焊接端存在焊接未融合等缺陷是引起此类轴承早期失效的主要原因,并提出了在大型柱焊接式保持架轴承的结构设计、柱材料的选择以及焊接工艺质量控制等方面的改进建议。

  • 标签: 轴承 柱销保持架 焊接 失效
  • 简介:某工程机械用轴的制备工艺为调质处理+表面镀硬铬,其工作时需承受较高的载荷及一定的冲击,实际使用中约300h发生了磨损失效。通过金相观察、硬度测试、扫描电镜表面形貌分析及能谱成分分析等检测方法对失效轴的磨损原因进行分析。结果表明,该轴磨损失效的主要原因是其表面镀铬层与基体的硬度差异较大,在高应力与冲击荷载的作用下,镀铬层发生了脆性剥落。可选用表面淬火、表面渗碳等工艺代替表面镀硬铬,提高轴表面硬度的同时消除其径向性能的突变,提升轴的使用寿命。

  • 标签: 销轴 组织 镀硬铬 磨损失效 脆性剥落
  • 简介:针对倒钩塑件的结构特点,注射模结构多采用滑块和斜侧向抽芯机构,本文重点介绍了这两种抽芯机构的特点,并列举了实例进行说明。

  • 标签: 倒钩 注射模 滑块 斜销 抽芯机构
  • 简介:冲压自动化生产方式是现代汽车企业提高生产效率.提升产品暖量和降低产品或本的一种十分有效的方法.但是由于在生产过程中的装箱和物流环节所引起的生产效率瓶颈仍是放在各个汽车企业冲压技术人员面前一个十分头痛的问题,本文针对目前皮带机的两种通用布置方案进行对比。求证出一个更加适合奇瑞汽车目前生产的布置方案,并运用于实际厂房布置及后期规划当中.

  • 标签: 自动化生产线 冲压自动化 厂房布置 汽车企业 生产效率 技术人员
  • 简介:9310钢制桨轴模拟件电子束焊试验件进行疲劳试验时,偏向桨轴模拟件一侧出现裂纹。采用磁粉检测、断口分析、金相组织分析、显微硬度测试和材料化学成分分析等方法对其失效原因进行了分析。结果表明:桨轴模拟件裂纹性质为疲劳开裂,裂纹源起始于电子束焊环缝起焊收尾搭接处的气孔缺陷处;改善电子束焊的工艺设计,加强工艺控制可有效预防焊缝气孔的产生,同时合理运用X射线、超声等无损检测技术手段,并加强对焊缝处的无损检测可提高焊接结构的可靠性。

  • 标签: 9310钢 疲劳试验 电子束焊缝 气孔 疲劳断裂
  • 简介:CH在模具上的应用是通过工序件来保证各工序模具的型面及基准一致,从而达到制件的精度要求.本文主要对CH的使用原理、设计及使用过程等方面进行阐述,对模具调试及工艺人员在实践工作中处理模具研合问题具有一定的借鉴意义.

  • 标签: 模具调试 CH孔 工序件 基准
  • 简介:在对塑料制件结构中的侧和斜加以界定的基础上,从模具设计角度对两者进行了比较.同时,重点介绍了一种简单实用的斜成型脱模机构,在不增加模具制造成本的前提下,巧妙地解决了斜脱模的难题,并讨论了应用范围.

  • 标签: 脱模机构 塑件 成型 斜孔 塑料 制件
  • 简介:通过对电机端罩冲压加工工艺的分析,着重介绍了冲孔模的整体结构与设计要点。拉深件圆周分布的分两次冲压成型,采用活动定位则可以在一副模具上冲出。避免了两次冲压定位困难、精度低的问题,保证了零件成形质量,大大降低了生产成本。

  • 标签: 电机端罩 冲孔模 拉深件 活动定位销
  • 简介:冲孔废料回弹是;中模具常发的一种故障类型,废料回弹后落到模具型面或零件上,容易造成压废料并引起零件品质不良甚至压坏模具,影响生产效率。本文以门隔板零件为例,简单总结了门锁固定废料回弹的维修思路。某车型后门隔板门锁固定废料回弹后压凹零件,如图1所下。门锁固定冲孔机构动作介绍该翻边复合成形,通过模具上的斜楔机构,该在完成;中后进行翻边工艺。冲孔翻边过程,如图2所示。某车型后门隔板门锁固定冲孔斜楔,如图3所示。

  • 标签: 废料 回弹 锁固 模具型面 车门 斜楔机构
  • 简介:电铸法快速制造模具工艺中,对(槽)结构的电铸进行了初步的实验研究.总结了金属在中沉积的规律,首次提出(槽)可电铸径深比的有效范围.探讨了深电铸中质量问题的解决方案。

  • 标签: 电铸模具 深孔电铸 实验模型
  • 简介:近年稳居全球覆铜板制造第一名的建滔积层板控股有限公司近期在其2015年的经营年报中披露:2015年该公司平均每月覆铜板出货量为960万平方米,全年当为1.1520亿平方米,销售收入101.9293亿港元(约85.6206亿元人民币)。复合基材覆铜板(CEM)及FR-4覆铜板出货量提升8%,其营

  • 标签: 覆铜板 层板 销售收入 玻璃纤维布 一名 集团计划