简介:摘 要:比较常见的有机原料苯乙烯,是最基本的芳香化学物质之一。它在生产过程中对聚合反应特别敏感,增加了材料和设施的损失,生产设施影响的稳定性和安全性。它描述了苯胺与苯胺脱氢反应的两种聚合反应。提出了防止聚合物,减少聚合物生产,降低生产成本的有效措施。 关键词:苯乙烯;阻聚剂;阻聚方案;阻聚措施 自聚是苯乙烯单体的性质,可以在室温下聚合。为了减少苯乙烯蒸馏过程中苯乙烯单能表的聚合损失,并确保蒸馏系统的顺利运行,需要在蒸馏过程中添加抑制剂。自苯乙烯单体工业生产以来,苯乙烯蒸馏抑制剂聚合物的发展一直是稳定的,在苯乙烯生产设施中一些低毒性和有效的复合物抑制剂使用。 1 乙苯脱氢制苯乙烯工艺简述 苯乙烯脱氢过程包括四个单元:烷基化和烷基化转移、乙烯蒸馏、乙烯脱氢和苯乙烯蒸馏。乙烯和苯是由烷基化产生的,聚乙烯与乙烯的部分反应产生聚乙烯,聚乙烯通过烷基转移反应产生乙烯,烷基化和烷基转移产物由乙烯蒸馏单位获得。苯乙烯被引入乙烯蒸发系统,然后进入乙烯脱氢反应器和乙烯氧化脱氢反应器。 2 苯乙烯精馏阻聚劑性能对比分析 2.1 物理和化学性质的比较 各种聚合抑制剂的闪点都比较低,易燃,易氧化。 4 , 6 二硝基正丁基苯酚与酰胺类聚合抑制剂具有良好的溶解性和降低结晶。二硝基苯酚 2 , 4 ,二硝基甲苯酚 2 , 6 溶解度差,易结晶,堵塞设备管路,生产受影响。 2.2 毒性的比较 2 , 4 二硝基苯酚的 LDS0 为, 2 , 6 二硝基苯酚的 LDS0 为 95mg/kg , DNBP 的 LD 值为 50rag/kg , STYREN 310 的 LD 值 为 5000mg/kg 。可见 2 , 6 二硝基甲苯苯酚和 DNBP 的毒性均低于 2 , 4 二硝基苯酚,而苯乙烯 310 的毒性较弱。这四种聚合抑制剂都是有毒的。为了满足生产和经济效益的要求,应尽量使用低毒聚合抑制剂,以减少聚合抑制剂的用量。 2.3 阻碍聚合物的发展和使用。 阻聚剂 nsis 第一代是上世纪 70 年代到 80 年代使用的。其缺点是高毒性、污染比较、由于聚合效率低、耐热性差。 I-95 是上世纪 80 年代使用的第二代代理之一。通过降低第二代抑制剂对代抑制剂的毒性,提高了苯乙烯的溶解度。该代表 DNBP 是最典型的第二代阻聚剂与低毒性特性,溶解度、抗高温和高的双聚合抵抗苯乙烯,这降低了苯乙烯的有效聚合。自 1990 年代以来,一些由 2-3 个成分组成的新抑制剂开始被用于苯乙烯工厂作为第三代阻聚剂。这些阻聚剂是有效的、很少使用的、可溶性的、有毒的、清洁的、环保的,并生产成本的降低。 Styrex 组合协同块是第三代复杂阻聚剂类型的典型例子。 Styrex 组合协同方案有以下优点:有效的阻聚活性,低水平聚合物,高纯度苯制品,生产力提升。更低的毒性风险,没有。减少排放,减少焦油循环体积,减少杂质含量,如 AMS ,提高了产品的产量。 3 苯乙烯精馏阻聚方案及措施 3.1 精馏阻聚苯乙烯方案 与 NSI 一起使用的苯乙烯脱氢过程的 Styrex 310 程序。这减少了使用的 NSI 的数量,与此同时,聚合物的生产被有效地抑制了。该方案的实施减少了 NSI 的剂量,减少了毒性,减少了人身伤害,减少了每单位产品的阻聚剂的消耗,降低生产成本。 3.2 苯乙烯精馏的阻聚措施 3.2.1 减少苯乙烯在处理系统中的停留时间 高浓度和高温苯乙烯的聚合,以及在生产过程中降低高温苯乙烯的高浓度,是过程设计中必须考虑的问题;在生产操作中,要求乙苯 / 苯乙烯分离塔、苯乙烯蒸馏塔回流罐,塔釜的液面在日常运行中保持稳定。突然的空、满空气会导致苯乙烯在设备中的滞留时间变长,过低的液位会导致设备局部高温,这可能会增加苯乙烯聚合。苯乙烯精馏塔为避免全回流操作,减少大回流和低负荷投料操作,乙苯 / 苯乙烯分离塔为减少低负荷投料,通过以上操作减少苯乙烯在生产系统中的停留时间,减少聚合。 3.2.2 保持过程运行温度的稳定性,禁止超温超压 一旦苯乙烯蒸馏系统在过高的温度下运行,它就会触发苯乙烯聚合,在苯乙烯聚合过程中释放出大量的热量。在生产系统过热的情况下,应考虑采取有效措施,如停止使用苯乙烯进料、高剂量的阻聚剂注入和中乙苯等介质稀释等,以降低系统的温度。 3.2.3 根据苯乙烯浓度调整抑制剂的数量 催化剂的寿命、生产操作等影响了苯乙烯脱氢装置。根据材料中苯乙烯浓度的变化,及时调整系统中抗聚合物的注入,以避免聚合。 3.2.4 防止系统中的氧气泄漏 在苯乙烯生产过程中,苯乙烯脱氢和苯乙烯分离等系统在负压下运行,需要系统的更大的密封。因此,有必要进行气体密封工作,以防止系统中的氧气泄漏。与此同时,必须更换氮气来净化系统中的空气。 3.2.5 加强聚合物抑制剂的注射控制 苯乙烯聚合最基本的保证是保证聚合物抑制剂的正常注入。但是, NSI 等聚合物抑制剂的溶解度较低,聚合物抑制剂的注射线容易结晶,聚合物抑制剂的注射泵容易因堵塞而失效。检查聚合物抑制剂注入是否中断。加强聚合物抑制剂注射泵的检查和维护,有效控制聚合物抑制剂注射量,可大大减少聚合物抑制剂注射中断事故的发生。 比较分析乙苯脱氢制苯乙烯的工艺中精馏阻聚剂的性能及使用效果,并提出有效的聚合抑制方案和措施,以减少系统中的聚合反应的发生,降低材料消耗,提高设备的经济效益。 参考文献: [1] 张晓瑞 . 苯乙烯精馏阻聚剂性能分析及阻聚措施 [J]. 化工进展, 2016 ( 3 ): 312-316. [2] 李超 . 协同阻聚剂 Styrex310 在苯乙烯装置的应用 [J]. 化工质量, 2016 ( 6 ): 38-40.
简介:摘 要:本文主要介绍生产苯乙烯的新工艺,重点介绍国内苯乙烯的生产,消费现状以及发展前景。并提出针对国内市场分析的对策,在我国需要继续扩大苯乙烯产量来适应现在的市场需求。为了满足苯乙烯的市场需求,建议继续研究开发生产苯乙烯的新型催化剂和新性生产工艺技术,从而能够提高国内苯乙烯产品的核心竞争力。通过分析总结,提出了我国苯乙烯生产技术的发展建议。 关键词:苯乙烯;生產技术;研究;进展 苯乙烯是不饱和芳烃中最简单,最基本的化学品。苯乙烯的使用非常广泛,特别是在具有潜在发展前景的新型聚合物化学产品的生产中。作为石油和有机化学品基础原料的重要组成部分,苯乙烯是世界第三大合成树脂生产商,主要可以生产聚乙烯( PE )和聚氯乙烯( PVC ) [1] 。聚苯乙烯主要用于生产泡沫塑料产品,约占其市场需求的三分之二。苯乙烯还可以用于合成丙烯腈—丁二烯苯乙烯三元共聚物( ABS )和苯乙烯—丙烯腈共聚物( SAN )树脂。也可以合成离子交换树脂,由单分子体不饱和聚酯而成,例如:丁二烯—苯乙烯弹性体和胶乳组成。 [2] 另外,苯乙烯还有其他很多用途,如药品,染料,涂料等,也可用于生产农药乳化剂和矿物加工剂。 1 苯乙烯概述 在世界范围内,生产苯乙烯的方法很多。其中,主要的生产方法有两种,一种是乙苯催化脱氢法,另一种是环氧丙烷—苯乙烯联产法。目前,世界上大概九成以上的苯乙烯是利用乙苯脱氢的工艺生产的。虽然目前世界上绝大部分的苯乙烯是通过乙苯脱氢的工艺生产的,并且苯乙烯—环氧丙烷联产法生产工艺非常复杂且投资大,但是苯乙烯—环氧丙烷联产法能够同时制备两种重要的有机化学原料,并且这种工艺方法在近些年里发展势头迅猛。 [3] 2 苯乙烯生产技术分析 2.1 乙苯脱氢制备苯乙烯 目前,乙苯负压脱氢工艺生产苯乙烯是目前世界上比较先进的方法之一。在该方法中,乙苯负压脱氢制备苯乙烯反应器是这项生产方法的技术核心。该生产工艺使用二氧化碳作为温和氧化剂,同事反应堆运用了两项关键技术:轴向径向反应器和气体快速混合。这两项核心技术合理有效地提高了反应器的体积利用率和催化剂的利用率。 2.2 乙烷制备苯乙烯技术 在乙烷制备苯乙烯的生产工艺中,使用乙烷作为原料。乙烷可以直接通过蒸汽裂解产生乙烯,不需再进行乙烯的投资,因此,此种工艺具有成本低的特点。在此生产工艺中使用了具有催化剂循环的流化床反应器,这种先进的反应器也正是此种生产工艺的核心技术点。该方法能够生产乙烯和苯乙烯,并且乙烯可以再循环到上游烷基化单元,从而在整个过程中降低成本和提高效率。 2.3 甲醇和甲苯烷基化生产苯乙烯 虽然许多苯乙烯生产商是在 FriedelCraft 反应工艺中通过苯和乙烯生产乙苯,但苯乙烯是通过一系列催化脱氢工艺生产的。然而,这种方法需要很长时间才能生产并且有许多副反应。针对出现的此类问题,我们找到了苯乙烯生产的新方法,通过使用甲苯和甲醇烷基化的方法生产来生产苯乙烯。通过长时间的方法验证,发现该方法工艺简单,工艺线路短,原料价格低,原料来源广泛,具有较高的实用价值,是提升苯乙烯生产产量和质量的新方法,同时也是能提升苯乙烯在市场核心竞争力的好方法。 3 苯乙烯应用研究进展 ①我国国内乙烯资源相对短缺,但是我国有非常丰富的催化裂解干气资源。目前,催化裂化干气的利用率低,可以综合利用裂解汽油和炼油厂干气资源生产苯乙烯。它不仅节约了能源,而且开辟了新的苯乙烯来源,可以充分合理地应用乙烯资源,降低苯乙烯的生产成本。 ②在苯乙烯的生产方法中,传统的苯乙烯生产工艺变得越来越成熟,乙苯的催化脱氢仍然是最重要的生产方法。在催化剂,反应器,工艺技术等方面为了降低单位产品的投资和生产成本,为此,我们应该加强新苯乙烯生产的技术路线的勘探和研究工作。 ③虽然我国在生产苯乙烯工艺中的催化剂的研究和开发已达到了相当的水平,但是在脱氢催化剂的开发中,我们应该继续加大苯乙烯生产工艺的研究力度,有必要密切关注国外苯乙烯生产技术的新发展。特别是在催化剂领域,我们正在开发新一代的新型催化剂,这些催化剂将会具备节能,清洁,高效和稳定的特点。 4 结束语 目前,在生产苯乙烯技术中,乙苯单元烷基化的催化剂拥有先进的技术指标,具有选择性好,操作温度低等优势。乙苯单元较其他苯乙烯生产的单元工艺设备台数少,控制方案及联锁方案成熟可靠,具有灵活的催化剂保护方式。苯乙烯单元蒸汽过热炉出口温度低,使得苯乙烯精馏聚合物减少,同时还能在其他过程中进行热回收,并且热量回收优于其他工艺。现阶段,我国是苯乙烯主要的消费大国之一。近年来,我国每年的苯乙烯产品进口量都很大。所以,为了满足苯乙烯的市场需求,我们需要不断研究开发苯乙烯新型催化剂和新的工艺技术,扩大生产,开发新的生产工艺技术,开发新的更高效更实用的催化剂,从而能够提高国内苯乙烯产品的核心竞争力。 参考文献: [1] 张溯燕,李树峰 . 苯乙烯的生产及市场 [J]. 弹性体, 2010 , 20 ( 5 ): 85-89. [2] 胡世明 . 国内外苯乙烯的供需现状与发展前景 [J]. 中国石油和化工经济分析, 2012 ( 12 ): 45-48. [3] 曹贵平,朱中南,奈波,等 . 苯乙烯热引发本体聚合动力学 [J]. 化学反应工程与工艺, 1993 , 9 ( 2 ): 165-170.
简介:摘要目的探索职业性三氯乙烯药疹样皮炎(occupational medicamentosa-like dermatitis due to trichloroethylene,OMDT)的病程分期,了解该病的病程特点,为临床诊治和相关研究提供参考。方法于2019年6月,采用连续抽样法收集2014年1月至2018年12月深圳市职业病防治院收治且病程记录完整的35名OMDT患者资料,分析其从入院至2019年5月的主要临床表现和辅助检查资料,选择连续监测指标进行分析,包括临床表现指标、外周血白细胞分类计数、血清丙氨酸氨基转移酶活力等肝功能指标、血清乳酸脱氢酶活力等心肌酶指标。根据指标标准化值对研究对象以周为单位的病程时间点进行聚类分析,结合指标变化趋势对所有研究对象进行病程分期;比较各指标在不同病程分期中的阳性率或平均水平,分析患者体质特征、疾病特点和治疗措施与各病程分期时长的相关性。结果OMDT患者一般病程可分为急性期(3.0±1.5)周和慢性期(11.0±4.4)周,慢性期又分慢性前期[平均(5.0±3.0)周]和慢性后期[(6.5±3.7)周]。与慢性期患者比较,急性期患者临床表现指标、白细胞分类计数(除嗜酸性粒细胞数)、肝功能指标(除总蛋白和白蛋白浓度)、心肌酶指标均升高,差异有统计学意义(P<0.01),总蛋白、白蛋白浓度降低(P<0.05)。与慢性后期患者比较,慢性前期患者临床表现指标(除发热)、白细胞分类计数(除淋巴细胞数)、肝功能指标(除总蛋白和白蛋白浓度)、肌酸激酶同工酶活性均升高,差异有统计学意义(P<0.01),总蛋白、白蛋白浓度、肌酸激酶活性均降低,差异有统计学意义(P<0.01)。急性期时长与开始使用激素时长呈正相关(rspearman=0.62,Padjust<0.01),慢性前期时长(rspearman=0.96,Padjust<0.01)、慢性后期时长(rspearman=0.91,Padjust<0.01)均与期内使用激素时长呈正相关。结论本研究综合多项客观指标确定了OMDT患者的一般病程分期,并分析了各期主要指标变化特点和病期时长的可能相关因素。
简介:摘 要:针对火电机组除尘器滤袋在实际应用中存在的差压高、易破损这一现状,结合设备实际情况,研发出新型复合除尘滤料,在除尘器改造中进行应用,取得良好效果。本文主要介绍新型复合滤料的技术创新点和成功应用的实例。 关键词:三维非对称; 氟醚复合;除尘器 1、前言 我国是以煤为主要能源消耗的国家,大气污染物中60%的烟尘来源于煤的燃烧。袋式除尘器作为一种高效除尘技术,已在燃煤锅炉烟气除尘治理中得到广泛应用。在燃煤锅炉除尘行业中,在燃煤锅炉袋式除尘器上成功使用的滤料主要为PPS、P84针刺毡以及PPS和P84复合滤料等。国内滤料选用目前主要以PPS针刺毡为主。电厂锅炉除尘使用的袋式除尘器要求与锅炉设备大修期同步,30000小时成为火电厂要求的基本使用期。其中,PPS针刺毡在燃煤电厂的应用有成功也不乏失败的案例。 2、袋式除尘器滤料应用情况 由于燃煤锅炉排放的烟气条件比较恶劣,滤料寿命面临严峻考验。国内燃煤锅炉的烟气条件比较复杂,特别是在燃烧高硫煤的除尘工况,除尘器经常在酸露点以下运行,易形成酸结露现象,使PPS滤料氧化腐蚀,导致滤料在短期内失效,无法保障除尘器的安全运行。同时,因为实际工况烟气成分复杂及PPS纤维自身极易被氧化等的特性,导致其在高温、高氧、高硫工况应用中发生破袋的案例增多,PPS滤料在实际工况中的应用也受到限制,脱硝系统的投入导致使得除尘器运行过程中滤袋差压进一步升高,严重影响了烟风系统的稳定运行。因此具有耐高温、耐腐蚀性、耐磨损、低阻、高效、长寿命的滤料也成为新型滤料开发的方向,其成功开发和应用,将大大改善工业尾气烟尘控制的成本,从而促进节能减排技术的发展。 3、滤料的研发 3.1三维非对称微孔结构氟醚复合滤料介绍 三维非对称微孔结构氟醚复合滤料是针对高温、高氧、高硫条件而开发的高性能针刺毡滤料。该复合滤料系以聚四氟乙烯(PTFE)和聚苯硫醚(PPS)纤维为主要原料,通过合理的结构设计与配方优化,利用先进的无纺针刺工艺制作成毡,再经高温热定型、化学后处理及烧毛压光等多种技术制作成滤袋。具有过滤精度高、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特点,具有极高的性价比,可广泛用于火电行业尾气治理及其他高温烟气治理相关领域。 3.2创新点 3.2.1采用量子化学方法分析滤料失效原因(发明专利)。同时,结合模拟现场的工况条件下进行试验,提前发现滤袋隐患,提高除尘器安全可靠性。 首次采用量子化学中的密度泛函方法(DFT)对PPS的氧化失效机理进行了系统的研究,以预防PPS滤料在实际工况中的失效反应;并通过对某燃煤电厂锅炉袋式除尘器用PPS破损滤袋样品进行了性能分析,通过电镜扫描、断裂强力测试、红外光谱分析、差热分析对PPS破袋与新袋进行对比,分析了PPS滤料失效的原因。 从红外、差热、电镜分析结果表明,PPS破损滤料受到严重的化学腐蚀。PPS纤维被氧化、磺化,纤维大范围断裂,强力消失,耐热性能下降而失效。进一步验证,PPS纤维的化学腐蚀主要是因烟气中的SOx形成酸结露造成的。 3.2.2通过优化配方设计,引入新型填充技术及合理的结构设计,充分利用了PPS(聚苯硫醚)纤维与PTFE(聚四氟乙烯)纤维的优势,成功解决了单一组分PPS纤维耐氧化性差、耐温性一般,PTFE纤维针刺毡强力低、热收缩大等问题。并结合新型后处理工艺对复合滤料表面进行了抗氧化涂层处理,明显改善了滤料抗氧化、抗酸结露、耐磨性能。 聚苯硫醚(PPS)纤维是一种新型高性能纤维,具有良好的机械性能、优良的电绝缘性能,但在高温下很容易发生交联或氧化反应,使得聚苯硫醚纤维颜色发黄、强度降低等,当工况中烟气含硫气体、氧气浓度较高,且湿度大时,易发生结露现象。聚四氟乙烯(PTFE)纤维具有优异的耐高温、耐腐蚀、易清灰等性能,但其加工较为困难,却价格较高,难以普遍推广应用。本项目采用独有的配方技术及结果设计,将两种纤维以10~50%的PPS纤维与50~90%PTFE纤维复合针刺,采用PTFE长丝基布,充分发挥了两种纤维的优势,降低了成本。采用发泡涂层技术,在滤料表面形成微孔结构,改善该复合滤料耐磨损、耐腐蚀性能,解决了聚苯硫醚抗氧化性较差的问题,且大大提高了聚苯硫醚的耐温性,从而提高滤料的寿命。 3.2.3创新性使用三维非对称结构,有效解决了过滤效率与阻力的矛盾,最大限度防止粉尘穿透,过滤效率达到99.99%,确保除尘器阻力降低。 传统的均质滤料结构,表现为深层过滤(如图1所示),难以实现过滤效率与阻力的矛盾,虽可以满足过滤要求,但难以控制对微细粉尘的过滤效果。 图 1 滤料的结构设计——单一纤维结构 多层纤维复合的滤料结构,表现为类表面过滤(如图2所示),表面异型或超细提高了过滤精度,实现了不同材料的互补,但存在层间明显的“界面效应”不利于过滤的顺利进行。 图 2 滤料的结构设计——多层纤维复合结构 采用“三维非对称结构设计”,同细度的聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维在工作截面呈梯度分布(如图3所示),实现了滤料剖面方向上孔径连续分布和不同纤维的“Z方向梯度渐进”变化,有效解决了过滤效率与阻力的矛盾,具有“表面过滤”高效低阻的特性,最大限度防止粉尘穿透,过滤效率达到99.92%,确保稳定的运行阻力。 图 3 滤料结构设计图——三维非对称结构 经对比不同滤料结构设计对滤料阻力的影响(如图4所示),三维非对称结构有效平衡的阻力与过滤效率的关系。 通过对比可以看出,单一纤维结构差压最高,多层纤维复合结构居中,三维非对称结构差压最低。 图4 不同滤料结构设计对滤料压差的影响 4、应用效果 张家口发电厂4号机组电-袋复合型除尘器改造中,首次采用了三维非对称氟醚复合滤料,在历经除尘改造和超低排放改造后一直保持着稳定的除尘效率,除尘器出口烟尘浓度<20mg/m3,性能稳定。达到了超低排放脱硫系统入口烟尘浓度要求。 图5两台除尘器实际运行差压曲线对比 三维非对称氟醚复合滤料相对常规滤料在节能效果非常显著,对比张家口发电厂3号机组电-袋复合型除尘器应用的常规滤料,应用三维非对称氟醚复合滤料的4号机组平均差压降低了300Pa(如图5所示),单台吸风机电流下降了55A,年节电量达53.73万度,按0.4元/Kwh计算,年节省费用21.492万元。项目实际取得成功,推广应用于多个电力企业,效果良好。 5、结语 本项目的成功开发,为大气污染防治领域提供一种新型的高性能滤料,有利于降低袋式除尘器的运行能耗、延长滤袋使用寿命、提高了排放精度,值得在火电行业广泛推广.对于电力系统的超低排放和近零排放工程起到技术支撑的作用,对其他工业尾气除尘环保科技领域技术的发展具有积极的促进作用,社会效益显著。改造后除尘器整体差压进一步降低,滤袋寿命有所延长,风烟系统阻力与能耗也随之降低,提升了除尘器设备的整体可靠性和安全性,既有良好的设备安全效益又有较大的经济社会效益。 参考文献: [1] 蔡伟龙等. 我国袋式除尘高温滤料的应用现状及发展趋势[J] 中国环保产业,2011。
简介:摘要:目的 及时 了解深圳市龙岗区企业存在的三氯乙烯职业病 危害风险情况,明确三氯乙烯职业病 危害严重程度,为职业病防治工作提供依据。方法 采用现场调查、化学品的成分分析检测、工作场所空气中三氯乙烯职业病危害因素检测 等方法对深圳市龙岗区企业存在的三氯乙烯职业病 危害风险情况进行分析 。结果 本次完成挥发性有机组分成分分析的 547 个化学品中,其中共有 144 个样品检测结果显示含有三氯乙烯 。 本次完成空气中三氯乙烯职业病危害因素监督监测的 255 个点位检测结果均未超过国家职业接触限值要求,其中 54 个点位检出三氯乙烯(即检测结果高于检出限) 。 结论 目前 深圳市龙岗区仍然存在部分生产企业使用含有三氯乙烯的化学品,需通过加强监督、宣传警示、采取替代品、卫生防护措施等方式以达到控制 三氯乙烯职业病危害危险的目标。
简介:摘要目的探讨不同接触评估方法在电镀企业三氯乙烯(TCE)作业岗位职业健康风险评估中的适用性。方法于2018年11月,选取深圳市宝安区某街道仍在使用TCE作为清洗剂且使用量相对较大的6家电镀加工企业的6个接触TCE的作业岗位进行现场调查及检测。采用定性、半定量(包括接触比值法、接触指数法和综合指数法)和定量评估法(包括非致癌和致癌风险评估法)对作业岗位进行职业健康风险评估,并对不同方法的评估结果进行比较。结果定性评估法结果均为4级(高风险);接触比值法显示风险等级均为5级(极高风险);接触指数法和综合指数法显示,两者风险等级均为3级(中等风险)和4级(高风险),分别占66.7%和33.3%;非致癌风险评估结果中TCE作业岗位均为"不可接受";致癌风险评估结果中致癌的吸入超额风险为"不可接受"和"可接受"的各占50%;6家企业中,采用6种风险评估方法结果"基本一致"的3家,"部分一致"的1家,"不一致"的2家。结论综合指数法和致癌风险评估法在TCE作业岗位职业健康风险评估中较为适用。
简介:摘要目的以职业性三氯乙烯药疹样皮炎(OMDT)患者为研究对象,分析治疗前后患者肝功能及外周血调节性淋巴细胞的变化特点。方法于2019年12月,以2017年2月至2019年2月期间收治的16例OMDT患者(其中8例为多形红斑,8例为重症多形红斑)为研究对象,检测患者治疗前后的肝功能指标和外周血调节性淋巴细胞百分数,分析肝功能与外周血调节性T、B淋巴细胞的变化情况及两者之间的相关性。结果治疗前,试验组患者丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)和总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)和谷氨酰肽酶(GGT)高于健康对照组,总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)和胆碱脂酶(CHE)低于健康对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗前,试验组患者淋巴细胞、CD4+T细胞、调节性T细胞(CD4+CD25+Tregs)、调节性B细胞(CD19+CD24+CD27+Bregs)百分数和CD4+/CD8+比值均低于健康对照组,CD8+T细胞百分数高于健康对照值,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗前,患者肝功能指标ALT、AST、GGT、DBIL水平与CD4+CD25+Tregs、CD19+CD24+CD27+Bregs、CD4+T细胞百分数和CD4+/CD8+比值呈负相关(r=-0.386~-0.809,P<0.05),与CD8+T细胞百分数呈正相关(除DBIL外)(r=0.503~0.568,P<0.05);TP、ALB水平与CD4+CD25+Tregs、CD19+CD24+CD27+Bregs、CD4+T细胞百分数呈正相关(r=0.351~0.784,P<0.05),ALB与CD8+T细胞百分数呈负相关(r=-0.315,P<0.05),CHE与CD4+CD25+ Tregs、CD19+CD24+CD27+Bregs百分数、CD4+/CD8+比值呈正相关(r=0.390~0.527,P<0.05)。结论OMDT患者存在免疫功能紊乱,可能由调节性淋巴细胞失衡引起,其肝脏损害可能与CD8+T细胞的增高、CD4+T细胞、CD4+CD25+Tregs、CD19+CD24+CD27+Bregs百分数和CD4+/CD8+的比值降低有关。
简介:【摘要】目的 : 探讨 钙泊三醇联合氟替卡松治疗头皮银屑病的临床效果探讨 。 方 法: 选择 2018 年 7 月至 2020 年 8 月我院所接收治疗的头皮银屑病患者 98 例作为研究对象,采用随机数字法,分为对照组和观察组,每组各 49 例,对照组给予氟替卡松治疗,观察组在对照组的基础上联合钙泊三醇治疗。比较两组患者 PASI 评分和症状积分。 结果: 经过治疗后,观察组患者的 PASI 评分( 1.12 ± 0.03 )分,相比对照组患者的 PASI 评分( 3.45 ± 1.91 )分改善更为明显( P<0.05 );观察组的症状积分明显低于对照组( P<0.05 )。 结论: 钙泊三醇 联合氟替卡松治疗头皮银屑病 能够使患者 PASI 评分改变更为显著, 患者症状积分降低,临床效果显著,值得推广。