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  • 简介:专利号:ZL200810143127.3发明人:吴光亮;周明伟;梁新亮;朱正谊;梁武;李光辉;彭伟;朱建学;肖立峰本发明公开了一种低硅低碳深冲/拉延钢生产方法,在转炉冶炼过程中全程底吹氩,采用单渣/双渣工艺,倒尽去磷渣,后期造高碱度渣,终渣二元碱度R>3.5,钢水终点温度1620~1650℃,出钢[P]<0.012%。钢水在LF炉精炼站

  • 标签: 低硅 转炉冶炼 李光辉 高碱度渣 梁新 终渣
  • 简介:以某500kA铝电解系列使用预焙阳极为研究对象,建立以阳极净耗、阳极掉渣量、阳极抗热震性、阳极电耗等为核心预焙阳极使用性能评价体系,并在某500kA铝电解系列开展验证,进而有效提升预焙阳极质量,促进铝电解生产经济技术指标进步。

  • 标签: 500kA 铝电解系列 预焙阳极 性能 评价 体系
  • 简介:本文通过探究锰硅合金中硫元素来源,从生产过程控制环节即配料硫负荷含量、渣碱度、铁水浇铸等方面阐述降低合金硫元素而采取方法,以达到降低合金硫元素目的。

  • 标签: 锰硅合金 渣碱度 硫负荷 铁水浇铸
  • 简介:针对门业板边部翘皮和黑斑缺陷,通过对生产工艺过程反查和试验对比研究,阐明了板坯边部裂纹是门业板基板边部产生翘皮和黑斑缺陷根源,而钢中硫含量高、Mn/S偏低是门业板板坯裂纹产生主要原因,且板坯加热温度在1170~1200℃时可以有效减轻此类缺陷。

  • 标签: 门业 基板 试验对比研究 板坯加热 粗轧 试生产
  • 简介:为解决传统TMCP技术所采用“低温大压下”和“微合金化”工艺技术所产生问题,开发出以超快速冷却技术为核心新一代TMCP技术,该技术主要工艺路线:a.在相对高轧制温度连续轧制,奥氏体获得应变积累;b.轧后立即进行超快冷,使轧件迅速通过奥氏体相区,保持轧件奥氏体硬化状态;c.在奥氏体向铁素体相变动态相变点冷却;d.后续依照材料组织和性

  • 标签: TMCP 连续轧制 高强钢 动态相变 轧制温度 铁素体相
  • 简介:某高硅低品位氧化铁矿石铁品位为25%左右。该铁矿石筛分成粉矿、块矿后进行预选抛尾。粉矿预选精矿磨矿后进行强磁选,精矿铁品位可达41.20%以上,SiO_2含量16.22%以下。块矿预选精矿经阶段磨矿阶段弱磁选-反浮选,精矿铁品位可达61.20%以上,SiO_2低至8.82%以下。

  • 标签: 高硅 低品位 氧化矿 选矿
  • 简介:(2015年12月25日)同志们:这次工作会议是在公司形势日益严峻、保生存保家园任务十分艰巨关键时刻召开一次重要会议。刚才,总经理颜建新同志在工作报告中客观总结了公司2015年工作,深刻分析了我们面临形势,全面部署了2016年工作思路和措施,我完全赞同。希望同志们认真领会报告精神实质,统一思想,树立信心,迎难而上,共克时艰,坚定不移地贯彻执行公司总体部署。下面,我代表公司党委作报告。

  • 标签: 客观总结 涟钢 工作思路 三实 监督管理办法 联谊活动
  • 简介:在铝镇静钢中一般采用钙处理,将氧化铝夹杂转变成铝酸钙,这种改质可预防堵塞,因而在产生CaS量不是很高时候提高可浇性。除了这种防堵塞方法外,钙处理也可进行夹杂物改质,改善钢性能。目前所选择钙处理方法是喂入主要材料为CaSi及Ca或其混合物包芯线。在本文中,夹杂物改质新方法为使用CaC2。除了这种新产品操作方面外,也陈述了其应用一些结果及其对可浇性影响。

  • 标签: CaC2 改质 包芯线 铝酸钙 钙处理 铝镇静钢
  • 简介:炉底沉淀是影响电解铝正常生产重要因素。电解槽炉底沉淀较多,炉底压降就会增大,严重时会影响电解槽正常生产。本文针对铝电解槽炉底沉淀产生原因进行讨论和分析,并提出预防和控制炉底沉淀措施。

  • 标签: 铝电解槽 炉底沉淀 炉底压降 预防措施
  • 简介:为了更好研究板坯连铸过程中上表面保护渣层耦合流体流动及其热眭能,构建了稳态有限元模型。此三维(30)FIDAP模型包括对通过计算熔融钢水流场速度在保护渣/钢水交界面产生剪切应力计算。同时还包括凝固和熔融过程中对不同温度条件下保护渣性能变化研究。

  • 标签: 表面保护 流场速度 表面覆盖剂 连铸结晶器 渣层 热性能
  • 简介:(2015年12月25日)各位代表、同志们:在当前极其严峻、极其危险经营形势下,我们召开2016年度工作会议暨第十三届六次职工代表大会,就是要进一步统一思想,众志成城,缩小工作差距,厚植企业优势,全面完成2016年经营目标,坚决打赢保生存、保家园转型发展攻坚战。下面,我分三部分报告工作。12015年工作简要回顾2015年主要生产经营指标完成情况见表1。

  • 标签: 职工代表大会 企业优势 经营形势 生产经营指标 经营目标 原燃料价格