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58 个结果
  • 简介:试验主要考察了配有一定量硫脲的电解阳极经除铁、除铜、除然净化后,溶液中硫脲含量的变化情况。三段净化的硫脲能完全被氯气破坏,溶注达到生产1^#电镍的溶液要求。

  • 标签: 硫脲 除铁 除铜 除钴 炼镍 电解阳极液净化
  • 简介:采用Lix984萃取剂,对含铜铁锌酸性浸出进行选择性萃取铜研究.结果表明,萃取剂浓度为3%时,铜的萃取率可达到99%,且锌和铁共萃率低;萃取混合时间>2min时,铜的萃取率达96%,而铁和锌的萃取率<5%;当相比(O/A)为1:1时,铜的萃取效果最佳;随萃取值的增大,铜的萃取率升高,但为了避免萃取污物的大量产生,应控制萃取pH<2.5.反萃试验结果表明,铜和铁的反萃率随着反萃剂浓度、反萃相比、反萃时间的增大而升高.

  • 标签: 酸性液 溶剂萃取 反萃取
  • 简介:结合气体公司氩产品生产实际情况,从氩产品的分析制度、进氩储槽产品和氩储槽产品质量控制三个方面,谈如何加强氩产品质量的管理,提高氩产量。

  • 标签: 液氩 纯度 产量 措施
  • 简介:本文介绍了机——双滚筒式碎边剪切机的结构、工作原理、性能特点,并介绍了该机的液压系统及其特点。

  • 标签: 双滚筒 碎边剪切机
  • 简介:主要论述铜自热炉湿法收尘过程中,烟尘进入水系统后,有价金属溶解于系统循环,并以离子的形式存在于循环中,经过方案的实验及论证,采用Na2S沉铜的方法,对有价金属进行回收,获得了成功,取得了较好的社会效益和经济效益,完善了湿法收尘工艺。

  • 标签: 循环液 有价金属 回收 炼铜 混法除尘废液
  • 简介:介绍了紫金铜业公司采用诱导法脱砷工艺的原理和流程。对生产实践中技术数据进行分析,提出对工艺技术措施进行优化的方法,找到了脱铜砷的最佳工艺条件。通过对工艺条件进行准确的控制,脱砷效率达到90%以上,并取得了较好的经济技术效益。

  • 标签: 铜电解 电解液净化 诱导法脱砷 脱砷效率 工艺优化
  • 简介:中国铝业山东分公司热电厂,为了进一步降低生产运行成本,创新思维、深挖内潜,将该公司氧化铝厂1^#赤泥坝体渗透的废碱应用到热电厂4^#脱硫塔脱硫工序,与锅炉烟气中的二氧化硫进行化学反应,实施烟气脱硫,取得良好效果,实现了以废治废、发展循环经济的良好效果。

  • 标签: 脱硫塔 废碱液 运行成本 创新思维 氧化铝厂 化学反应
  • 简介:本文建立了伏安极谱法检测镍系统中控液体物料镍电解新中铋的分析方法,镍电解新中铋的相对标准偏差RSD为7.78%,回收率为96.7%-105.0%。方法操作简便、分析速度快,结果准确可靠。

  • 标签: 镍电解新液 伏安极谱
  • 简介:硫化钼精矿的处理方法通常采用氧化焙烧法,但在中国,该方法存在的最大问题是低浓度SO2污染。近年来,一些可行的工艺被研究,如加压浸出(POX)-萃取(SX)工艺。北京矿冶研究总院(BGRIMM)采用该工艺进行了一系列的试验研究,研究结果表明,采用该工艺钼总回收率大于97%。加压浸出过程中有15%~20%的钼进入溶液,该部分钼可采用溶剂萃取的方法进行提取,在有机相组成N235+煤油,O/A=3/1,混合时间3min的条件下,钼的萃取率可达到98%以上,负载有机相采用25%的氨水反萃,O/A=1/3,在两级逆流萃取的条件下钼反萃率超过98%。今后在中国,POX-SX工艺在钼提取方面是一个非常具有竞争优势的工艺。

  • 标签: 钼精矿 氧压浸出 焙烧 萃取
  • 简介:本文介绍了对铜电解净化系统中硫酸铜脱铜工艺的改进,通过解决目前蒸发系统及冷却结晶工序存在的问题,使得蒸发后比重由1.39~1.41提高至1.41~1.43,滤液含铜由25.5g/l降至21.8g/1,有效提高了净系统处理能力。

  • 标签: 电解液 净化 硫酸铜 比重 结晶 真空蒸发
  • 简介:把电磁搅拌技术应用到混合炉上,可缩短混合时间,降低熔体温度,节约电能,能使铝合金化学成分稳定均匀,产能、质量均能提高,操作者劳动强度减轻,电磁搅拌操作简单,运行平稳,不需日常维修。

  • 标签: 电解铝 电磁搅拌 混合炉
  • 简介:利用蒙特卡罗方法,通过建立合理的模拟规则,对单个圆形颗粒在相中被溶解并形成溶质、溶质扩散、以及溶质析出等过程进行模拟。模拟结果表明:颗粒溶解度随模拟时间延长而逐渐增加,相中的溶质浓度相应趋于饱和;升高模拟温度会加快颗粒的溶解速率,使溶质在相中达到饱和所需要的时间缩短,饱和浓度值相应增加;尺寸越小的颗粒表现出越高的溶解活性,通过对不同初始尺寸的颗粒在相中达到溶解平衡过程的模拟,所得平衡尺寸及饱和浓度之间的关联性与Gibbs-Thomson关系较为吻合。上述模拟结果均与实际溶解情况较一致。

  • 标签: 蒙特卡罗方法 模拟 溶解-析出过程 颗粒 液相
  • 简介:采用溶剂萃取对含氟硫酸体系铍浸出进行铍与氟、铝、铁的高效分离。通过试验得出最佳工艺参数:萃取剂为P204,萃取前需采用亚硫酸钠还原,萃取pH1.5~2.0,皂化率33%,萃取时间20min,O/A=3∶2,F/BeO=1,通过六级逆流萃取,BeO萃取率可达到99%以上。

  • 标签: F/Be O 萃取率
  • 简介:以某公司含锌50~70g/L的铟萃余为研究对象,研究采用溶剂萃取法回收锌的工艺技术。结果表明,在最佳工艺条件下,锌萃取率达到97.83%,反萃率达98%以上,锌萃取总回收率大于90%,经过多级逆流反萃,反萃中锌含量达到150g/L以上,且不引入新的杂质,锌浓度及杂质含量均可满足电积新的要求,回收了锌资源,同时还达到了氟、氯等杂质元素开路的目的,氟的脱除率为62.86%,氯的脱除率为96.42%,效果比较理想。

  • 标签: 铟萃余液 中和 溶剂萃取
  • 简介:世界范围内的钢铁厂都采用了薄板坯连铸工艺.这种工艺使薄板坯生产的建设和生产成本大大降低。近年来。钢铁厂在提高生产效率的同时,更重要地把提高产品质量作为企业发展的方向。

  • 标签: 薄板坯 连铸技术 开发 压缩 液芯 生产成本
  • 简介:本文介绍了转炉炼钢厂4^#连铸机使用的铯源型面控制系统的组成及工作原理。叙述了对该系统所作的改进以及改进后的使用效果。

  • 标签: 连铸机 铯源 液面控制
  • 简介:以铜电解为研究对象,采用有机相组成(N1923+磺化煤油+异辛醇)的萃取体系,物质A酸性络合反萃体系对铜电解中锑铋回收工艺进行研究,确定工艺参数,并将研究成果应用于工业生产,结果表明,锑铋萃取率分别达84.1%和98.1%,锑铋反萃率分别达95.7%和90.6%,且不造成铜损失,对电解工艺无不良影响。

  • 标签: 铜电解液 有机相 反萃剂 N1923
  • 简介:结合银电解工业生产实际情况,从银电解的基本原理、技术条件、杂质行为、电解和阳极泥处理、技术经济指标等各个方面,详细介绍了传统银电解生产工艺,并着重研究探讨了高酸无铜电解银电解生产工艺。生产实践表明该工艺有抑制铋的析出,降低对阳极板品质的要求,节约生产成本等特点。为解决新投产的银电解生产线因用1#银粉造电解中无铜离子,或银阳极板铋含量过高带来的生产问题提供了参考。

  • 标签: 高酸 无铜 电解 生产实践
  • 简介:阐述了不良铜电解纯净度对阴极铜质量造成的影响,分析了影响电解纯净度的主要原因,并总结了生产实践中改善电解纯净度采取的主要措施。通过对电解纯净度的改善,稳定了阴极铜质量,消除了产品质量波动对品牌造成的影响。

  • 标签: 电解液 纯净度 阴极铜 质量 过滤量