简介:吹风气回收系统是一种节能环保、简单高效的余热回收装置,它是由来自造气的吹风气以及合成弛放气经燃烧后,利用产生的高温烟气加热锅炉,产出蒸汽及过热蒸汽供生产需要,其中燃烧炉是该装置的重要设备之一。吹风气燃烧所需的空气由配风系统提供,1台9-261No.7.1D鼓风机吹出空气,经低、中温空气预热器加热后,通过并联的主、副配风阀,在气体混合器内与吹风气混合后进入燃烧炉内。配风阀为DN300液压蝶阀,受配风电磁阀控制,与各台造气炉回收阀同步,为吹风气燃烧提供适量的空气,配风电磁换向信号是由来自造气的各台造气炉回收信号经微机转换后而得,副配风阀仅在2台或2台以上造气炉吹风气同时送出时才开启,以便为增量吹风气的燃烧提供更多的空气。该项目节能环保,安全高效,既防止了吹风气直接放空污染大气,又能充分利用能源,降低成本。5台造气炉产生的吹风气燃烧后余热产出蒸汽在10t/h以上,和燃煤锅炉相比,月节约燃料煤费用可达30万元左右。
简介:随着社会的发展,企业的改制,化肥化工行业竞争十分激烈,优胜劣汰,特别是化肥行业已淘汰了数百家小氮肥企业,当然也有些小氮肥企业发展速度很快,通过做强做大,超过了原中型氮肥企业,已接近大氮规模。对于小氮肥的迅猛发展,笔者认为主要靠大胆探索,革新挖潜,综合利用,规模效益,整体效益,特别是原料由烧优质煤、焦炭改为劣质煤、小粒煤、型煤,且均获得成功,产生了很明显的效益。造气炉不断扩径改造,20世纪80年代为Ф1980、Ф2260mm炉型,20世纪90年代发展为Ф2400、Ф2600mm炉型,2000年又发展为Ф2800mm直筒式和锥体式炉型,每次炉型改造均发挥出了很好的效益。
简介:我公司合成氨分厂共有五台J28Φ3200煤气炉,由于煤气炉传动系统故障多,检修频繁,使生产非常被动。为此,2003年6月我公司采用了湖南大乘冶金化工机械实业公司的改造方案对I^#煤气炉进行了改造,现对改造前后情况总结如下: