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  • 简介:摊铺机液压行驶系统为时变、非线性复杂系统,为了解决传统PID参数整定方法整定繁琐、难以达到最优状态、控制结果出现较强振荡和超调等问题,提出一种基于混沌优化PID参数优化方案。利MATLAB软件对摊铺机液压行驶系统近似模型进行了仿真分析,结果表明该算法具有稳定、超调小、响应快、调节时间短、结构简单、易于计算机编程优点。

  • 标签: 摊铺机 液压行驶系统 混沌优化 PID控制 仿真
  • 简介:介绍了2D伺服阀工作原理,提出了一种22通径伺服阀设计方案,设计计算了主要结构尺寸参数,对伺服阀阀芯进行了力学分析,并建立了数学模型,最后利用MATLAB进行了仿真研究

  • 标签: 2D伺服阀 大流量 高频响
  • 简介:结合水介质理化特性,论述了水压节流阀研制中关键技术问题。在此基础上,设计制作了适用于水介质高压节流阀。本文对该阀主要部件材质、结构形式、动力学特性、气蚀特性等进行详尽分析和计算,这对其它类型节流阀设计具有一定借鉴作用。

  • 标签: 水压传动 节流阀 动力学 气蚀
  • 简介:减小产品磨加工留量,提高加工效率,提高产品质量,降低工磨具消耗。

  • 标签: 留量 效率 质量
  • 简介:基于CFD技术,在不同工况下解析中压柱塞泵流道,对压力、速度特性进行了分析和研究,提出了优化模型,并分析动力粘度对流道影响,为流道结构优化提供了参考。

  • 标签: 流道 CFD分析 动力粘度 优化
  • 简介:转炉炼钢中会产生大量煤气,实现转炉煤气回收利用适应转炉炼钢生产环保要求,且有很好节能效果。液压伺服切换站是煤气回收重要设备,针对某钢厂80t转炉干法除尘切换站液压伺服控制系统,进行了较全面的建模研究,利用MATLAB/Simulink工具箱进行仿真,仿真结果表明此种控制系统动静态特性完全满足工艺要求。

  • 标签: 转炉煤气回收 液压伺服切换站 仿真
  • 简介:流固温耦合作用是影响液压元件使用性能重要因素,传统基于刚性等温模型设计方法无法准确预测摩擦副真实接触状态,不能满足高性能液压元件设计要求。对国内外液压元件流固温耦合研究进展进行了分析、归纳及评述,并对液压元件流固温耦合研究需进一步开展工作做了展望。

  • 标签: 液压元件 流固温耦合 摩擦副 研究进展
  • 简介:旋挖钻机钻杆升降系统作业频繁且能耗高,其卷扬系统一般采用带平衡阀液压马达驱动,钻杆下降时在平衡阀节流作用下钻杆大部分重力势能转化为液压油热能,为此,提出了利用带二次调节泵/马达配合蓄能器进行钻杆下放能量回收,同时在提升钻杆时从蓄能器释放能量二次调节系统。建立了二次调节系统模型,采用基于主轴转速反馈PID控制算法,对系统动态性能进行了仿真,并且建立了蓄能器能量回收数学模型,根据仿真的数据获得了蓄能器能量回收率和释放率。研究表明,闭环控制系统响应迅速,运行稳定。

  • 标签: 旋挖钻机 钻杆升降 二次调节 PID控制 能量回收
  • 简介:针对滚动轴承振动信号特点,从分形原理出发,利用分形维数概念,对由滚动轴承故障产生非平稳、非线性信号进行了分形特征定量描述。试验结果表明,滚动轴承不同故障出现时,其分形维数明显不同。因此,可以利用分形维数有效地诊断出滚动轴承故障。

  • 标签: 滚动轴承 分形 关联维数 故障诊断
  • 简介:采用容积控制方式单比例变量泵驱动两个并联比例变量马达速度同步控制系统,是一个具有耦合、非线性特点MIMO系统。提出了流量均衡控制与功率匹配控制相结合控制策略,实现了双马达对于任意设定速度同步控制。并根据免疫系统反馈机制能够迅速对外干扰做出响应,同时还可以快速稳定系统自身特点,构建了免疫反馈控制器来抑制负载干扰对同步速度影响。仿真验证表明,上述方案可以有效地抑制外负载干扰对同步速度影响,获得良好同步效果。该方法无需解耦,简单易行,适用于工程车辆行走系统同步控制。

  • 标签: 速度同步 流量均衡 功率匹配 免疫反馈
  • 简介:此文对打桩船作业中落锤问题发生和解决方法进行了较深入讨论,提出用模糊控制来优化吊锤绞车制动系统,同时采用AMEsim和SIMUlink联合仿真的方法对打桩船防落锤液压系统进行了仿真研究

  • 标签: 打桩船 液压系统 落锤 模糊控制 仿真
  • 简介:分别介绍了新型中低压大流量容积式海(淡)水球塞泵三对关键摩擦副对偶材料配对效果,以及一对高速旋转密封副密封件选型,为该泵进一步产品化奠定了基础。

  • 标签: 海(淡)水 球塞泵 大流量 摩擦副
  • 简介:液压挖掘机在工作过程中存在着较大能量损失,其原因是其转台转动惯量大且需要频繁启动和制动,故而进行能量回收方面的研究有着较为重要意义。针对液压挖掘机回转液压系统,采用蓄能器进行能量回收,并在转台反向启动时予以释放,以实现转台制动能量回收和再利用。同时,对液压挖掘机能量回收系统中蓄能器参数选择进行了分析。在此基础上对节能方法能量回收机理进行了分析,并利用AMESim软件进行了仿真试验,结果表明,该节能系统节能效果较为明显,液压挖掘机能耗得到了降低。

  • 标签: 液压挖掘机 蓄能器 回转系统 能量回收 AMESIM仿真
  • 简介:对铁路货车轴承滚子加工过程,运用连线加工技术。由原机群式布局改造为按加工工艺流程排列。提高了滚子生产效率和外观质量。降低了生产成本。

  • 标签: 铁路货车轴承滚子 机群式布局 连线加工
  • 简介:主要阐述了新开发一种用于汽轮机润滑系统大通径溢流阀仿真演算、产品试制和台架试验,并对试制过程中出现一些参数运用仿真手段进行了修正,以验证设计正确性。

  • 标签: 大通径溢流阀 仿真 试验 汽轮机润滑系统
  • 简介:在特大型轴承加工中,使用金属陶瓷刀具以车代粗磨加工磨削余量较大轴承套圈内外表面,可以有效地提高工作效率,降低生产成本,改善生产环境。

  • 标签: 陶瓷刀具 以车代磨 提高效率 降低成本
  • 简介:常用抗干扰控制方法依赖于对象精确模型,这对受不确定负载干扰影响系统是不现实。PID控制虽然不依赖于对象模型,但其抗干扰能力不强。针对这一问题,设计了不依赖对象模型自抗扰控制器,并搭建了模拟受随机负载干扰电液位置伺服控制系统实验台;然后基于自抗扰控制器,在该实验台上分析研究了该电液位置伺服控制系统性能。

  • 标签: 电液位置伺服控制系统 不确定负载干扰 自抗扰控制器 实验研究
  • 简介:介绍了压力控制变量泵特点,提出了基于排量控制数字压力控制原理,并以比例排量控制径向柱塞泵为研究对象,建立了仿真模型,并进行了仿真研究和试验研究研究结果表明,该方案简单易行,具有较好工程应用价值,对数字控制变量泵有着较好借鉴意义。

  • 标签: 压力控制 数字控制 变量泵 排量控制
  • 简介:该文以气动机械手为例对气动位置伺服系统进行了分析。首先建立了气动位置伺服系数学模型,分析了系统特性,然后介绍了CMAC与PID复合控制策略原理及其特点。对采用该控制策略系统进行了仿真研究。通过与只采用PID控制气动位置伺服系统性能对比得知,基于CMAC和PID复合控制气动位置伺服系统有更高精确性。

  • 标签: 机械手 气动 位置伺服控制 CMAC PID