降低AGC可用率考核的研究

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
/ 1

降低AGC可用率考核的研究

朱世鹏王恒

(青海宁北发电有限责任公司青海西宁810000)

摘要:随着新能源装机规模的不断扩大,电网对火电机组AGC响应速度和调峰能力的要求也越来越高,同时电网《两个细则》的考核力度也越来越大。火电机组协调控制系统是否具备良好的控制水平是机组AGC功能正常投运建立的基础。AGC控制系统承担着协调锅炉、汽机侧各系统以及响应调度中心负荷指令的重要任务,它是连接单元机组与电网之间的枢纽,其控制性能和效果对机组运行的安全性、稳定性、经济性和电网有功调节水平有直接影响,因此火电机组能否全时段投运AGC对发电企业有着重大影响。

关键词:AGC可用率;负荷控制下限;闭锁减逻辑

一、青海电网投运AGC的原因

我省正在创建绿色能源示范省,预计到2020年,青海省新能源装机总规模将突破2000万千瓦,占全省电源总装机容量的53%。但由于新能源机组受天气变化及日照强度和时间的影响较大,因此火电机组为了担负起电网调峰的任务,为保证电网安全、经济、稳定运行,维持电力系统发电功率与用电负荷间平衡,电网对机组负荷的响应的时间、速度、准确度都有很高的要求。因此电网《两个细则》要求全国容量50MW及以上水电机组或水电厂应具有AGC功能,在投入商业运营前应与调度机构的EMS系统进行联调,满足电网对机组的调整要求。

二、投运AGC对火电机组的影响

AGC能够长时间投入对AGC的可用率考核起到了关键作用,电网《两个细则》中对可用率考核:要求并网机组AGC月可用率应达到98%,每降低1%按0.5分/万千瓦考核。计算公式:AGC可用率=(AGC可用小时数/机组并网小时数)*100%,由此可见,火力发电企业的效益和AGC的可用率挂钩,因此在我省新能源装机容量不断增大,而电网对火电机组的调峰也随之加强的形势下,若要赢得企业效益,必须提高机组AGC的可用率。使电网下达低负荷指令时,机组AGC不被退出。

三、电网AGC可用率考核的问题分析

随着青海新能源装机容量的不断增加和国家经济结构调整等的情况,火电机组负荷率在迎峰度夏期间呈现较差局面,对于135MW机组,中调负荷每月要求平均低于75MW,而机组的自动控制中,若负荷低于75MW,电网AGC则被自动退出。电网深度调峰力度在不断增大,现在实施的新规规定深度调峰能力由原来的55%降到50%,135MW机组负荷下限由原来的74.25MW降至67.5MW。在国家大力支持新能源机组发电上网的将来,深度调峰的负荷下限值还将更低,调峰时间也随之更长,135MW机组若还以75MW为AGC投入下限为标准运行,就会严重影响机组AGC投入率,加大电网对企业的考核。以电网深度调峰时间为平均每日7小时计算,火电企业将来每日因电网深度调峰而退出AGC的时间为7小时,每月按三十日计算,AGC的月可用率则被降低29.17%,除去2%不被考核的分数,每月可用率将有27.17分的的考核,相当于电网每月考核36.45万元(双机)。这严重影响企业效益,因此,提高AGC的可用率是当前首要工作。

四、降低AGC可用率考核的实施方案

1、修改AGC负荷设定下限:

机组控制逻辑中,如果AGC的负荷指令小于负荷下限的设定值(75MW),在深度调峰或在低负荷运行工况下,AGC无法投入运行,可用率则下降。针对此问题,对此控制逻辑进行修改,因为电网现在要求深度调峰试验的最低负荷为67.5MW,而且2017年全年平均负荷率均最低为60.9MW,因此我们研究的具体措施为将最小负荷限制修改为54MW。修改之后无论是低负荷运行还是在电网深度调峰期间都无需退出AGC。

2、对闭锁减逻辑的修改:

火电厂投入AGC的前提是协调控制的投入,闭锁增/减是协调控制不可分割的一部分,AGC负荷下限修改至54MW以后,闭锁减的控制逻辑中给水流量、燃料量、主汽压力的下限都是以负荷为75MW而设定的,因此即便中调负荷下发低于75MW的负荷指令,但实际的燃料量、给水流量及主汽压力都以负荷为75MW的指标在运行,在减负荷过程中闭锁减频发,导致负荷达不到中调负荷目标值,影响AGC的调节精度。135MW机组闭锁减条件初始值一般为燃料量30t/h、给水流量200t/h、主气压力8MPa,因此在闭锁减逻辑中,将燃料从30t/h改为23t/h,将给水流量从200t/h改为180t/h,将主气压力从8MPa改为5.9MPa,修改以后当中调负荷低于75MW时,机组实际燃料量、给水流量、主汽压力随之降低,使实际负荷随之降低,机组实际负荷跟随中调负荷,提高了AGC响应精度。

五、方案实施后的效果

在可预见的将来,由于国家对新能源发电产业的大力倡导,电网对火电机组的调峰能力要求会进一步提高,以最低每天7小时的调峰时间计算,此方案实施后,电网对双机135MW机组考核将减少437.4万元,将大大提高火电企业的效益。