无箱变速器的应用

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无箱变速器的应用

隋同花刘国华张洪林刘海宽林波

中石化胜利油田胜利采油厂采油三矿隋同花刘国华张洪林刘海宽林波

摘要:多年以来低冲次井的动力都是依靠低速电机和变频柜提供的,造成低冲次井开井成本居高不下。为了降低低冲次井开井成本,我们研制出了无箱变速器并在部分抽油机井上进行了安装实验,取得了满意的效果。

关建词:无箱变速器;节能;降本

低冲次抽油机井是由三种设备作为动力源来保证抽油机正常运转的。第一种是电动机减速箱,就是电动机和减速箱一体的,该减速箱将电动机转速降低后传递给抽油机大皮带轮,使抽油机正常运转。该减速箱的特点是成本高,每台2.4-3.5万元。其缺点是:寿命短,其寿命在1年左右;燥音大;常漏油;一体结构造成被迫受连带损失,如果减速箱坏电动机也随之报废。第二种是低速电动机;价格为:22KW的1.9万元,30KW的2.2万元,37KW的2.5万元,45KW的3.1万元。其缺点是:1、减速不理想(目前许多井皮带轮直径是150的,皮带轮直径在170以下时皮带寿命至少缩短一倍,而且雨天及易打滑烧皮带);2、减速比达不到最高要求,因此0.5-1.5冲次/分钟的井必需配置变频柜;3、成本高,它的价格是普通电机的4倍。

第三种是变频器控制柜,目前用的较多的是30KW的,价格为4.8万元,37KW的价格为5.3万元,45KW的价格为7.8万元。其缺点是:1、在正常运行中时有故障造成停井;2、有悖节能;3、污染线路;4、成本投入较高。

为了使抽油机既能达到所需的低冲次,又能达到降低开井成本的目的,我们经过研究分析及实验论证,研制出了一种无箱变速器,解决了以上问题。该装置是由一根传动轴、变速皮带轮和输出皮带轮、四个轴承组成的两个固定点组装成型的。由座板、防盗固定螺丝等零部件将其固定在抽油机上。无箱变速器是通过皮带轮的更换来实现所需要的传动比,传动比可由3:1至4.3:1,可实现0.5-2冲次/分钟的低冲次,具有运转稳定、可靠,寿命长(5年以上)的优点。配备电机:22KW,980r/min。技术核心是在动力输入前增加一级减速,取代低速电机和变频柜在低冲次井的使用。无箱变速器主要部件使用材料的选用论证:

1关于轴承套支架材料的选用

该装置核心部件轴承套使用何种材料是一个关键问题,材料选用不当,支架有可能出现安全事故。针对材料的选用,通过查阅多种机械书籍,进行了以下理论计算:(1)材料的许用应力б和安全系数k的确定:许用应力б<бb,许用应力必须小于材料强度极限,б=P/F<[б]安全系数k的确定:查《机械设计手册》可得:1.2~1.5,取最大值1.5。

(2)载荷P的确定:P=电机重量450kg+自重100kg+震动负荷(450+100)*4+冲击负荷(450+100)*3=4400kg;可计算得:P=4400kg(3)查手册得A3钢的屈服极限бs=25kg/mm²(4)、求支架截面的面积F:F=P/б*K=4400kg/25kgmm²*1.5=264mm²支架截面的面积为264mm²,支架铁扳厚为16mm。(5)求传动轴直径D:最大负荷设100KN,启动荷设=10000*4=40000。震动负荷(450+100)*4=2200。安全系数k的确定,查《机械设计手册》可得:1.2~1.5,取最大值1.5,45#钢查手册得的屈服极限бs=35kg/mm²。最大负荷=(40000+2200)*1.5=63300kg。传动轴直径D=63300kg/35kg/mm²=1809mm²(F=πr²)。D=1809*3.14=5680mm²=75mm。由此确定传动轴直径的机械尺寸为:75mm。

由以上计算可知,使用尺寸为75mm的45#钢制作的传动轴完全可以承受皮带拉力和机械负荷,不会出现拉弯或者断裂,其他的部件小组决定一律使用A3钢。(6)关于传动比的计算:(要求达到4:1以上)。试算1:设主动轮为150mm,被动轮为550mm,550/150=3.67;

试算2:设主动轮为150mm,被动轮为600mm,600/150=4;试算3:设主动轮为140mm,被动轮为600mm,600/140=4.28;取试算3,传动比为4.28比1。实现0.5-2次/分钟。

(7)该装置的防盗设计:该装置安装在野外工作的抽油机上,存在被盗的可能,设计人员对于设备防盗进行了讨论,最后决定该装置采用4条防盗螺栓来固定,从而达到防盗目的。

无箱变速器实物:无箱变速器技术标准:配备电机:6-8级,15–18–22KW;实现冲次:0.5–1-1.5-2次/分钟;最大负荷:90KN;体积:1.3*1*0.7m;总重量:600kg(包括电机);适用于:游梁式抽油机(矮基础)成熟程度:在339等五口抽油机井进行现场安装试用。

2试用结果

传动比达到了设计要求,换轮调速操作15分钟,安全、方便、快捷。各部件应力强度均在安全范围之内。适应各型号游梁抽油机的二次调速。运行稳定、可靠。更换抽油机皮带用时5分钟,调节抽油机皮带用时0.2分钟,更换电机皮带用时6分钟,调节电机皮带用时2分钟。

3直接经济效益

在这5口井上配备6级普通电机5台,电机总功率为98KW,成本为2.1万元,配备无箱变速器5台,成本为4万元,合计投入成本为6.1万元,取代了原配置12级30KW低速电机1台,37KW4台,电机总功率为178KW,成本为12.2万元,变频器控制柜5台,成本为26万元,合计成本为38.2万元。直接经济效益为38.2-6.1=32.1万元。直接单井经济效益为32.1/5=6.42万元/井。社会效益:(1)可避免变频器对电路造成污染;2、降低电机总功率,降低了无功功率的消耗。

4结束语

无箱变速器在低冲次井的使用,替代了低速电机和变频柜,取得了明显的经济效益,开井成本降低了6.42万元/井次,并且保证了系统线路不受变频的污染影响,保证了系统线路的供电平稳可靠。

参考文献:哈工大《机械设计手册》