500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施

郭继王铭志李俊楠

(国网吉林省电力有限公司检修公司吉林省吉林130041)

摘要:500kV变电站是输配供电网络中重要的一份子,它直接决定着用电的稳定性,和人们的生产生活息息相关,其运行中的每一个问题都要认真解决。500kV主变送电跳闸事件会影响到电力系统的运行,因此需要采取有效的措施进行控制。基于此本文分析了500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施。

关键词:500kV;主变送电跳闸事件;防范措施

1、概述

随着社会经济的不断发展,电力企业的运行逐渐实现了科学化、智能化的发展理念,超电压输变电工程项目不断投入运行,500kV变电站逐渐增多,对经济社会影响深远;因此,电力系统的安全稳定运行是现阶段电力事业运行的基本目标。变电站在应用中可以实现聚集电能、升压、降压以及分配电力的作用,不仅可以成为电网运行的基本支架,同时也是整个电力系统的中心,联系了供电用户以及发电厂的重要环节。因此,在现阶段电力系统运行的过程中,应该实现变电站的安全稳定运行,构建有效的改善措施,从而为电力系统有效运行提供科学化的依据。

2、事件简述

某500kV变电站操作人根据典型操作票填写了该站#2主变由检修转运行状态的操作票,并通过审核。

因中调单独下令5021开关由检修转冷备用,值班负责人要求操作人删除了5021开关由检修转冷备用的内容。操作票修改后,值班负责人再审核时认为66kV母线TV的送电操作“合上二次电压空气开关,再合上#2主变低压侧开关”的先后顺序应做调整。在征得站长同意后,值班负责人向操作人交代了操作票修改要求。但操作人以为对操作票中所有TV的送电操作顺序要修改,也将#2主变高压侧CVT的送电操作顺序都进行了调整。完成操作票修改后,值班负责人、站长再次审核时,只关注了66kV母线TV送电的操作顺序是否正确,没有对操作票再次进行全面审核,未发现#2主变高压侧CVT的送电操作顺序错误。

在执行“将#2主变由检修转运行”操作过程中,因未合上#2主变高压侧CVT的二次保护电压空气开关,5022开关合上后随即跳闸。

3、跳闸原因分析

由判别原理知,如果保护启动元件启动,则装置不判断为TV断线,阻抗保护不会被闭锁;该变电站主变送电合开关时阻抗保护启动,不判为TV断线,阻抗保护不会被闭锁。

阻抗保护启动元件可由工频变化量相间电流启动动或负序电流启动,RCS–978系列装置阻抗保护启动判别原理为工频变化量相间电流启动ΔI≥1.25ΔIt+Ith。

其中:ΔIt为浮动门槛,随着变化量输出增大而逐步自动提高,取1.25倍可保证门槛电压始终略高于不平衡输出。ΔI为相间电流的半周积分值。Ith为固定门槛。启动定值为0.2In,无需用户整定。此启动元件用来开放相应侧的阻抗保护。

负序电流启动:当负序电流大于0.2In时动作。此启动元件用来开放相应侧的阻抗保护。

该变电站主变送电合开关时由于电流大于0.2In,阻抗保护启动元件动作满足条件。

综上所述,该变电站在未合上主变高压侧CVT二次保护电压空气开关的情况下合上高压侧开关,满足阻抗保护动作条件,开关合上后高压侧阻抗保护随即动作跳闸。

4、方法措施

4.1、规范电流回路施工工艺

对于TV大修或二次回路检修后可能存在接线错误导致相序变动的工作应编制详细施工方案,充电后由继保人员进行核相;运行人员操作中测量TV二次电压一般只测量三相有电压且电压数值正常,但对于二次相序接错的情况则不会发现。TV一次侧接线正确而二次侧接错,则会引起非同期并列,倒母线时还会使两台电压互感器短路并列,产生很大的环流,造成二次空气开关跳闸,保护电压失电,严重时会烧坏电压互感器二次绕组。

4.2、加强验收检查的管理

(1)一点接地检查。电流互感器二次侧电流回路应只允许且必须有一个接地点。(2)一次侧升流检查。进行升流试验,一方面检查确认电流互感器变比是否与保护定值单要求的一致;另一方面检查电流回路接线的正确性,避免发生回路交叉错接。(3)电流回路绝缘检查。先在主变保护屏处或端子箱处拆除电流回路N相接地线,然后在端子箱电流端子处用摇表逐相进行检查,防止电流回路多点接地,确保电流回路绝缘良好。

4.3、重视日常维护工作

(1)加强保护装置运行管理。切实做好保护装置日常准化巡视、维护工作,重视保护装置屏柜封堵、清洁、上锁情况的检查。加强对二次设备运行环境温度、湿度的监测,及时投入空调及去湿机,创造良好的运行环境。按规程要求定期对变电站接地网进行检查、检测,发现接地扁铁断裂、锈蚀及时处理,接地电阻不合格的应及时改造,以确保变电站整个地网的电位相等。(2)加强保护装置定校管理。保护专业人员校验时要认真细致,严格按照作业指导书进行,以便发现缺陷,提高设备健康水平。正确认识继电保护状态检修工作,避免盲目校验、过度校验和不坏不校,提高校验质量和效率。(3)加强保护装置动态评价工作。动态评价应根据装置状况、运行工况、环境条件等因素及时开展,高度重视日常运行及定校过程中缺陷异常及事故的分析,对保护装置提出校验维护策略,制定校验周期。(4)加强技术改造、二次反措力度,及时进行保护装置版本升级,确保装置状态可控、在控。

总之,500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施对于电力系统的运行具有非常重要的意义,进一步加强对其的研究非常有必要,需要引起我们的重视。

参考文献:

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