青龙水电站长引水隧洞施工通风技术

(整期优先)网络出版时间:2016-07-17
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青龙水电站长引水隧洞施工通风技术

赵连文

中国水利水电第九工程局有限公司贵州贵阳550081

摘要:长隧洞施工中通风是难点,青龙水电站引水隧洞长达8.49km,施工实践中吸取以往类似工程的经验,随着科学技术的不断进步,设备制作工艺水平的不断提高,力求寻找到切合本工程、投资节省的长隧洞施工通风方案,是本文的重点。

关键词:长隧洞通风,设计方案,实施方案,总结

1工程概况

青龙水电站位于四川省九寨沟县境内的白水江上,由首部枢纽、引水系统、厂房枢纽组成。电站装机容量3×34MW。引水隧洞位于白水江左岸,全长约13.630km。进水口底板高程EL.1257.0m,平均纵坡1.684‰。隧洞为马蹄形断面,Ⅲ类围岩开挖断面6.7×8.85m,隧洞垂直埋深一般130~430m,最大达560m。

由我单位承建CII标引水隧洞长达8490.562m,隧洞起止桩号为:4+000.00~12+490.562。设有3#、4#、5#共3个施工支洞,各支洞长度及与主洞交岔段轴线桩号分别为:3#支洞长413m,与主洞相交桩号5+723.751;4#支洞长535m,与主洞相交桩号8+630.352;5#支洞长527m,与主洞相交桩号11+755.482。

以施工支洞间主洞的中间位置为分界桩号,计算各支洞承担的独头通风长度,3#支洞上、下游独头通风长度分别为:2136.751m、1866.301m;4#支洞上、下游独头通风长度分别为:1988.301m、2097.565m;5#支洞上、下游独头通风长度分别为:2089.565m、1262.08m。

2类似长隧洞工程施工通风经验

在无轨运输作业条件下,内燃机设备废气排放量大,污染源分散在隧道沿程,稀释比较困难,其施工通风技术难度远大于有轨运输作业。目前国内有轨运输钻爆法施工时独头通风最长达7500m,TBM施工最长超过10km。但在无轨运输钻爆法施工条件下,国内独头通风最长为3600m(朔黄铁路寺铺尖隧道,赣龙铁路金华山隧道)。

国内长隧洞施工采用巷道式通风的工程实例较多,如大瑶山隧道(14.295km)、南岭隧道、大秦线军都山隧道(8.46km)、花果山隧道(3.74km)、沙木拉达隧道(6.37km)等。

3本工程隧洞施工通风实践

3.1施工组织设计方案

青龙水电站引水隧洞开挖采用手风钻钻爆开挖成型,爆破石渣采用2m3侧卸装载机装15t自卸汽车运输。

3.1.1主要工作面通风量的确定

参照《水利水电施工组织设计手册》(第二卷施工技术)进行通风量计算:

(1)按施工人员所需风量计算

V1=υpmK(m3/min)

式中:

V1——施工人员所需风量

υp——洞内每人所需新鲜空气量,取3m3/min

m——洞内同时工作的最多人数

K——风量备用系数,取1.15

经计算:V1=276m3/min

(2)按冲淡爆破产生的有害气体计算

V2=(36Q)/t(m3/min)

式中:

Q——最大单响炸药量,kg

t——通风时间,按15-30min计

经计算:V2=260m3/min

(3)按工作面同时工作的内燃机械的总功率计算

V3=υop

式中:

υo——单位功率所需风量指标,取4.1m3/(kw·min)

p——洞内同时工作的柴油机械的总额定功率,KW

经计算:V3=1537.5m3/min

(4)按最小允许风速来验算风量

V4≥60υminSmax

式中:

V4——保证洞内最小风速所需风量,m3/min;

υmin——洞内允许最小风速,取0.2m/s;

Smax——隧洞最大断面积,m2

经计算:V4≥91.2m3/min

经上述公式计算比较通风量,单个工作面最大需风量为1537.5m3/min。

计入高海拔地区修正系数最大需用风量为:2106.5m3/min。

3.1.2隧洞通风原设计方案

采取在洞口布置大功率通风机,洞内布置接力通风机进行压入、抽排混合式通风,并加射流通风机辅助通风的通风方案。

分别在3#施工支洞口、4#施工支洞口和5#施工支洞口各设置1台SDFC-N011.52×75kW型高速轴流通风机压入式通风,该改型风机供风量1171~2285m3/min、风压727~4629Pa、高效风量1865m3/min、转速1480r/min、最高点功率142.8kW、最大配用电机功率2×75kW。采用Φ1400mm软风管延伸至主洞与支洞交叉段,接软风管至掌子面。

在主洞风力明显减弱位置开始采用风机串联运行,串联风机采用SDFC-N011.52×37kw对旋轴流风机,2×37kw风机高效风量为770~1225m3/min,转速1480r/min,采用Φ800mm软风管延伸至主洞各掌子面。

因上游工作面为倒坡,烟尘的流动会上浮于隧洞上部空间,为改善烟尘滞留上部或弯道、突变段,故均在主洞上游面顶拱分段设置SSF-6P-12.5型射流风机,风量31m3/s,电机功率30kw,出口风速34m/s。随着隧洞开挖长度的增加,后期通风在各支洞与主洞交叉处设置负压吸出式通风。

3.2工程实施方案

在工程实施前期,项目部多次组织有关人员进行方案讨论,查找了国内外长隧洞通风的实际经验,力求找到一种切实可行的既能满足施工通风要求,又能尽量节省投资的通风方案。

经比较采取前、后期分段实施的通风方案。即按照施工组织设计方案,前期采用在各支洞洞外布置一台2×75kw对旋轴流风机进行压入式通风,新鲜风从洞外压入掌子面,污风顺洞身直接从洞内排出。开挖撑子面通风散烟,采取空压机站供风管及喷洒水雾配合,加快通风散烟时间,改散通风效果。后期再串联一至二组2×37kw对旋轴流风机即可解决本工程长隧洞施工通风问题。

3.3本工程施工通风特点总结

项目部承担四川阿坝州青龙水电站CII标引水隧洞长达8490.562m,开挖期间施工通风是本工程的难点,经过二年多的开挖施工,本工程在施工通风实践工作中有以下特点:

(1)、洞内空气质量与洞外气候相关联:当洞外露天为晴天时,洞内空气质量较好,当洞外为阴雨天气时,洞内空气质量较差,原因是随着洞外气候的变化,洞外洞内气压差的改变影响了通风效果。

(2)、洞内通风效果与洞内空气湿度有明显的关联,当洞内渗水量较大时,洞内空气湿度较大,对洞内烟尘有稀释作用,相应改善了洞内通风效果。

(3)、开挖撑子面通风散烟,采取空压机站供风管及喷洒水雾配合,可加快通散烟时间,改散通风效果。经常维护、保持风袋完好,避免破口漏风造成沿程供风损失。

(4)、隧洞开挖施工前期,施工队采用原自有的15t自卸汽车出渣,但因该批车辆已使用年限较长,经常换配件、修理浪费了许多时间,并且由于柴油燃烧不净,产生大量油烟。后来改用了从社会上租赁的15t新红岩金刚自卸汽车,柴油燃烧很好,大大改善了洞内通风效果。

(5)、按原施工组织设计采用洞内布置接力通风机压入、抽排混合通风,并加射流通风机辅助通风的通风方案,投入较大,而实际采用的方案大大节省投资。从已完成了独头长达约2.14km的隧洞开挖施工通风情况来看,上述通风方案能较好地保证开挖撑子面的正常供风作业,但在隧洞沿程随着气候的变化,有时存在通风不良的情况。在通风方案上还需不断进行总结、改进,以达到尽量节约投资并最大程度地改善通风的效果。

作者简介:

赵连文(1966-),男,贵州毕节市人,高级工程师,从事水利水电工程施工技术管理工作