变电所投运过程中问题原因及处理对策

(整期优先)网络出版时间:2017-07-17
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变电所投运过程中问题原因及处理对策

罗永

(国网江苏省电力公司无锡供电公司214000)

摘要:变电所投运测试乃是保障变电所安全、可靠、稳定运行的重要手段,如若将故障留于处在运行状态的变电所,将会对整个电网安全带来巨大威胁与安全隐患。本文针对处于投运状态的三座变电站,分析测试中所查知的突出问题,结合分析结果,提出投运验收的解决建议,防止此类问题的再发生。

关键词:变电所;投运测试;问题原因;对策

变电所投运试验实际就是继电保护装置、相关设备与回路装置在将要投入运行之前的系统性、整体性试验,以此对电网继电保护相应性能及最终功能与要求是否满足进行检验。对于几点保护装置而言,其乃是确保证电力系统能否安全运行的核心装备,如若测试不准确,或者没有将缺陷数据分析出来,将故障留于处在运行状态的变电所,继电保护装置无法将一次设备运行实况反映出来,将会对整个电网安全带来巨大威胁与安全隐患。此外,继电保护装置的拒动与误动,同样会对电力系统导致严重威胁,因继电保护具有比较复杂的二次回路,且具有较多的连接元件,当在诸如维护、调试、安装及设计等环节操作不当时,便会对保护性能造成影响。所以,需强化保障处理措施,提升变电所整体投运性能。

1.案例一

1.1问题

2014年12月,某220kV变电所扩建2W47间隔工程已经结束安装调试工作,在2015年3月正式启动投运。在投运启动之后,着手测试电流互感器(TA)二次回路,计量柜测量二次电流、603线路保护柜及931线路保护柜均为0.24A,有20度负荷角,较小的线路保护差流,基本为零漂。对于母差保护2W47间隔变比,将其设定为1250A/5A,负荷角200度,电流0.24A,检查母差差流小于0.05。对后台计算机测控系统中的功率流向进行观察,母线上流出功率与流入功率和非零。就2W47线路对侧电流进行查看,得知其一次值为72A。

1.2原因

对母线其他原有设备电流进行核对,通过细致测算,得知流出2W47线路电流为72A,可确定2W47间隔TA变比为问题原因所在。基于调度申请,把2W47线路从以往的运行方式更改为检修方式,经现场深入检查得知,2W47线路TA变比则为1500A/5A,在定值单方面,则将其整定为1250A/5A。经咨询厂家,知晓2W47间隔TA变比有4种,即(750、1250、1500、2500)A/5A。安装结束后出现问题,于l500A/5A上放置变比,待设备投运,而在实际运行过程中,依据保护定值单整定结束之后但没有对TA变比进行现场核对,使得定值与实际变比不相符。

1.3解决方案

把TA变比从原先的1500A/5A调整至1250A/5A,及时向调度室提出申请,使2W47线路投运,通过带有负荷的测试,数据准确。

1.4建议

(1)现场的设备参数必须相符于定值单上的内容,调试人员需结合定值单,完成最后的各项确定工作,还需认真观察与核对,当确认无误后,便不可再进行修改,如若对于定值单存在疑问,那么需要首先将疑问解决,而后方可确认。(2)在线路带负荷实施测试检验时,首先需要查看功率是否平衡,当定值变比与实际变比具有比较小的误差时,促使保护有比较小数据偏差被错误判定为装置采样零漂。

2.案例二

2.1问题

某变电所的运行方式与规模:35kV双母线,110kV双母线,1台主变,220kV双母线;对于电源自陆环1lOkV线路,则自风电场向变电站输送,经35kV线路与4条220kV线路,将负荷送出。当投入运行一定时间之后,则220kVBP-2B母线差动保护装置出现间歇性的TA断线报警。当处于高时,还会出现严重的闭锁母线差动保护。对保护装置差流进行查看,得知其漂动为0.00~0.18A。当时闭锁定值为0.25A,定值TA断线报警定值0.1A。对电流幅值进行检查,乃为正确,且相位正确,各间隔电流回路具有良好的接触。但4条220kV具有比较小的回路,各条回路一次电流约为8A,结合TA变比,对2500A/5A进行折算,得知二次值为0.015A。BP-2B保护装置采样所得到的电流大小无显著变化,但具有比较大的角度偏移,且为间歇性。

2.2原因

结合相关现象,询问厂家,得知BP-2B母线差动保护装置采样,若具有比较小的负荷时,采样便会出现偏移情况,则差流可能达0.2A。对于TA断线报警定值,如若小于0.2A,其具有较小符合,则可能会出现TA断线报警。且具有不稳定的风电供应的相应电能质量,当出现电能突变状况,则会造成电流不稳。那么在负荷很小的状况下进行BP-2B母线差动保护采样,则对于其差流计算而言,便会存在较大的误差。若TA断线闭锁与TA断线报警具有偏小的定值,则基于较小负荷的状况下,BP-2B母线差动保护装置会以一种间歇性的方式,发出TA断线报警信号。

2.3解决方案

(1)对于那些无用的线路变比,均将其更改为最小变比50/5。(2)提升闭锁与报警定值,TA断线闭锁更改为0.25A,TA断线报警定值则调整至0.2A。但需避免TA回路真出现问题而装置不予报警的状况,所以,经厂家询问之后,确认于0.2A时,同样能够及时、正确的反映TA回路状况,且发函确保。

3.案例三

3.1问题

于110kV与220kV两个电压等级均已经受电结束之后,主变便开始对35kV母线形成冲击。当母线带电之后,则对主变保护柜相应35kV母线二次电压数据进行测试,得知Ua=90V,Uc=66V,Ub=24V;负序为0V。数据存在不平衡、不正确情况。随后运用万用表电压互感器,对35kV母线二次电压进行测量,得知Ua=61V,Uc=60V,Ub=58V。此数据正常。

3.2原因

经初步检测,怀疑35kV母线谐振出现中性点位移,此状况在以往的投运中也有发生,当母线带负荷运行之后,此时的电压处于平衡状态,但还是35kV母线电压,却在TV并列柜、主变保护柜当中测到并不相同的数据,因此,可将35kV母线谐振产生中性点位移状况予以排除。利用主变保护柜,经过测量得知,开口电压为24V,TV柜经检测得知对地电压为30V,因此,可断定为35kVN线没有接地,通过细致检查,得知端子排里35kV母线的N600,其与220kV母线相应N600短接线线头,尽管均处于端子孔内,但却位于螺丝孔之外,已经拧紧螺丝,但未连接电气,拔掉35kV的N600线头,导致35kV二次电压悬浮。

3.3解决方案

接好35kV的N600线头,于TV柜内Un对地0V,主变保护测试魄=4.9V,均有正常电压。

3.4建议

(1)在接线之后,对于安装的单位而言,不可认为拧紧螺丝旋便等同于接好线了,需要完成将各根线头接线之后,在接线的是否可靠牢固进行检查,避免此类状况的再次发生。(2)对于调试单位而言,其在检查线路时,需对接线是否牢固进行检查,实现送电的安全可靠。

4.结语

本文结合变电站投运中较易出现的3个典型事例,分析其问题出现原因,找寻具体的解决方案,并提出相应建议。经解决方案的实施,将测试中所发现的突出问题均较好的给予解决,消除了内在隐患,使变电所顺利投运,为电网安全运行提供了切实保障。

参考文献:

[1]洪耀鹏.金砂变电所Ⅱ期工程投运中220kV因差保护出现的问题及处理[J].农村电气化,2004(12):48-48.

[2]张华,熊和志,杨明辉.变电所投运过程中一种电压异常现象的分析[J].石油工程建设,2004,30(3):61-62.

[3]李旭淳.试论变电站GIS设备投运故障原因分析及建议[J].江西建材,2016(19):205-205.