汾矿洗煤厂降低介耗的实践思考

(整期优先)网络出版时间:2013-02-12
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汾矿洗煤厂降低介耗的实践思考

高继峰

高继峰山西焦煤汾西矿业介休洗煤厂032000

摘要随着重介质洗煤技术的广泛应用,降低介质消耗已成为洗煤厂的一项重要工作。本文分析了介休洗煤厂介耗偏高的原因,采取了多项有效措施,加强了对介质消耗的管理,有效降低了重介成本,取得了较大的经济效益。

关键词介质消耗管理措施效果

1.概述

山西焦煤汾西矿业介休洗煤厂是1971年投产的年处理能力为300万吨的洗煤厂,用传统的跳汰—浮选联合工艺,由于厂领导重视技术进步和科技攻关,先后多次进行工艺改造,1998年已成为年处理能力为400万吨的现代化大型洗煤厂。近年来,随着煤炭市场经济的进一步发展,难选煤增多,环境和用户对煤炭质量的要求越来越高,高精度重介质分选的优越性越来越明显,因此,集团公司于2005年在介休洗煤厂投资新建了一套重介分选系统,跳汰、重介两套系统相互独立,灵活应用,工艺上可充分适应原煤煤质及市场产品质量变化需求,充分合理利用煤炭资源,为集团公司做强做大多做贡献。

2.重介系统分选工艺及存在问题

介休洗煤厂重介分选工艺为:入洗原料煤50-2mm粒级给入双给介无压三产品重介旋流器,以单一低密度悬浮液一次性分选出精煤、中煤和矸石三种产品,精煤、中煤经振动筛、离心机脱介、脱水后,成为最终产品,矸石经振动筛脱介、脱水后,作为最终产物;脱介的合格介质返回合格介质桶,稀介质进入各自的磁选机,磁选精矿返回合格介质桶,尾矿返回原煤系统。2-0.75mm粒级用泵打给有压三产品旋流器进行分选,选出轻产物和重产物,分别为精煤和中煤,-0.75mm粒级进入浮选系统。

重介质选煤厂的介耗水平是衡量全厂

生产工艺水平和管理水平的重要技术经济指标,它不仅关系到生产系统的稳定,而且影响全厂的经济效益。介休选煤厂重介系统自2005年10月投产以来,介质消耗一直较高,吨原煤介耗平均达2.8kg以上,有时甚至高达3kg以上,因此亟待加以研究解决。

通过调查分析,认为以下一些问题增加了重介系统的介耗:

(1)弧形筛、脱介筛脱介效果差,产品带介量大。

(2)磁选效果差,磁选尾矿中介质含量较高。

(3)入洗原煤量过大。

(4)工艺系统设计不完善。精中磁选机处理能力不足,导致介质损失,细粒煤旋流器入料浓度低,因而磁选机入料浓度也无法保证,磁选效率低。

(5)介质的储、装、运、添加环节和生产系统的跑、冒、滴、漏、堵,密控司机的操作水平和责任心均对介质消耗有一定的影响。

3.原因分析及解决措施

针对介质回收系统存在的主要问题,通过研究和分析,认为主要原因有以下几个方面:

(1)弧形筛、脱介筛脱介效果差,原

因在于弧形筛串介、脱介筛喷水压力不稳、喷水嘴有时堵。三产品重介旋流器的溢流和底流中的重介悬浮液80%由弧形筛脱除,弧形筛对脱介起主要作用的是筛条边棱的“切割作用”,但是筛条经过长期使用,迎着料浆的一边会因磨损使泄水能力减弱,脱介效果大大降低,从而增加了精、中煤脱介筛的负担,产品带介明显加大。因此,我们定期对弧形筛进行掉头,一般2-3周翻转一次,保证弧形筛脱介效果。此外,脱介筛喷水嘴堵,喷水压力不够,喷水无法形成水帘,脱介效果就会变差,喷水压力过大,造成溅料,增加了磁选机的负荷,也会影响介质回收。我们及时疏通脱介筛喷水嘴,新增了一台循环水过滤器,使循环水浓度大大降低,喷水嘴堵的情况大大减少,并且将脱介筛的两道喷水改为三道喷水,为了保证充足的喷水量及喷水压力,将喷水嘴的高度固定在距离筛面200-250mm,喷水角度由25。改为35。,给水压力由0.1-0.2MPa提高到0.3-0.4MPa,这样既可保证水帘幕宽度,又保证了水压,降低了产品带介。

(2)磁选效果差。磁选机喷水嘴堵,磁选机的给矿浓度不合适,尾矿溢流量不足均可造成磁选机回收效果差。磁选机的喷水嘴堵要及时疏通,同样由于新增循环水过滤器,喷水嘴堵的情况也大大减少,磁选机入料浓度应在15%-30%之间,且要保证磁选机尾矿溢流量不低于总尾矿量的25%,溢流要沿筒宽方向均匀,发现效果变差或底流管堵,要及时停机进行处理。

(3)合理调整处理量

通过观察发现,原煤处理量的大小与介耗有一定的关系,处理量过大,介质消耗也相应增大,将原煤处理量控制在300t/h左右,并随时根据煤质的波动进行调整,煤质差时,适当减量,煤质好时,适当加量。

(4)改善工艺,新增一台精中磁选机,与原有磁选机并联使用,增加了磁选机的处理能力,提高了介质回收;新增一组浓缩旋流器,浓缩有压旋流器入料,提高了细粒煤旋流器的密度,同时也保证了细粒煤磁选机的入料浓度,提高了磁选效率,降低了介耗。(5)生产过程中,要加强设备的巡回检查力度,避免跑、冒、滴、漏现象。且密控司机的操作水平和责任心,直接影响介耗的高低,在操作中发现密度不稳,介质回收差,及时查找原因,避免造成更大的介质损耗。车间实行了值班领导跟班抓介制度,抓介数量车间如实掌握,对岗位司机、密控司机、系统负责人实行产品带介考核制度,有效降低了介质消耗。

4.经济效益

通过技术改造和加强管理措施,近一年来介休选煤厂介质消耗明显降低。月平均介耗由2011年底的2.63kg/t原煤降至2012年底的2.47kg/t,重介系统年原煤处理量100万t,介质价格1850元/t,则每年可节约介质采购资金:

100×(2.63-2.47)×1850/1000=29.6万元

经济效益非常显著。