筒仓滑模混凝土配合比设计李龙

(整期优先)网络出版时间:2018-02-12
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筒仓滑模混凝土配合比设计李龙

李龙

广东新业混凝土有限公司

摘要:滑模混凝土施工是一种先进的施工工艺,模板配置少,施工进度快,工程质量好等特点在建筑行业得到越来越多的应用。顺德国家直属粮食储备库属于华南地区粮食储备基地之一。长期以来,筒仓的维护成本高,特别是外围涂料维护成本,设计要求一次性成型,且不加任何装饰,基本达到清水混凝土性能指标要求。故配合比设计尤其重要。

关键词:滑模混凝土;配合比;设计;筒仓

1引言

顺德国家直属粮食储备库二期设计储备粮食总量约45万吨,筒仓按南北方向排列,正中位置为提升塔,靠北为10个独立筒仓,靠南为6个独立筒仓加5×4连体筒仓。要求一次性成型,采用滑模工艺,表面达到水混凝土性能指标要求。

2滑模工艺对混凝土要求

满足强度、耐久性及工作性要求外,还应满足一下要求:

(1)宜选用同一品种、标号的普通硅酸盐水泥;

(2)配合比设计严禁使用矿粉;

(3)施工工期要求,2小时滑模一次,每次滑模总高度30cm,初凝时间8—9小时,出模强度控制在0.2-0.4Mpa;

(4)满足泵送要求,坍落度控制在160-180mm;

(5)表面颜色一致,无气孔。

3原材料

考虑到滑模工艺的特殊性和重要性,在材料选型上尤其重要,是做好优质工程的根本。

3.1水泥

3.6水

混凝土用水采用饮用自来水。

4、基准配合比的确定

4.1筒仓滑模用混凝土对比普通混凝土在使用工作性及表观质量要求,凝结时间有更高要求,但其配合比设计方法与普通配合比设计方法相同,即根据JGJ55-2011进行设计。

4.1.1fcu,o=fcu,k+1.645σ=43.23

其中σ取值5.0Mpa,C35标号。

4.1.2水胶比

W/B=αafb/(fcu,o+αaαbfb)=0.50

其中煤灰掺量为25.0%,煤灰影响系数取值0.75;

水泥胶砂强度59.8Mpa。

经调整水胶比为0.40

4.1.3用水量及外加剂用量

根据外加剂减水率及最佳推荐掺量为1.80%(胶凝材料的比例),调整用水量为155㎏/m³.

4.14胶凝材料用量,煤灰、水泥用量

MCO=MW/(W/B)=155/0.40≈390㎏/m³

Mf=MCO×0.25=98㎏/m³

Mc=MCO×0.75=292㎏/m³

4.15砂率

取值砂率为41%,设定容重为2370㎏/m³,砂为745㎏/m³,石为1073㎏/m³。

4.16配合比

综合考虑选择0.40水胶比配合比为基准配合比。

5、实施效果

整个滑模经时6个月完成全部主题结构,凝结时间及出模强度满足施工要求,实体表观质量良好,滑模期间共留试件336组,平均值45.2Mpa,标准差3.2Mpa,混凝土评定全部符合设计要求,质量优良。

6、主要设计经验

(1)砂石使用上就地取材,选择当地周边砂石厂,择优使用;砂石质量优良为混凝土拌合物良好的工作性提供先决条件,同时节约胶凝材料用量,且具有较高的强度,同时降低运输陈本;

(2)准确测得凝结时间是滑模工艺施工的关键,掌握混凝土强度达到0.2-0.6Mpa所需要的时间,指导滑模施工进度;

(3)该工程滑模施工历经7个月,从7月到次年1月,天气气温变化大,外加剂凝结时间调整是关键。

7结束语

滑模混凝土配合比设计与普通配合比设计在理念、步骤等方面相似,但对材料的选型要求严格,特别是外加剂性能要求的凝结时间、与胶凝材料的相容性尤其重要。

参考文献:

[1]李新平.水利水电工程施工中的滑模技术[J].中国新技术新产品.2010(18)

[2]张红伟,鲁集梅.移动滑模施工技术[J].河南科技.2011(10)

[3]钱重仓.柔模泵注混凝土配制及性能研究[D].西安科技大学.2009

[4]JGJ55-2000.普通混凝土配合比设计规程[S].2000