一起GIS设备局部放电故障的分析处理席文兵

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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一起GIS设备局部放电故障的分析处理席文兵

席文兵

(国网江苏省电力公司检修分公司江苏淮安223002)

摘要:目前公司运维的GIS设备越来越多,设备故障也逐渐增多,本文主要介绍了一起500千伏GIS设备局部放电故障的分析和处理,为后续设备运维和故障处置及设备制造提供依据。

关键词:GIS;局部放电;故障分析

一、基本情况

2015年8月20日,对500kV旗杰变带电检测过程中,通过特高频局部放电检测发现220kVGISⅡ段母线7号气室有局放信号,超声波检测未发现异常。2015年12月15日,对该气室进行复测,信号幅值没有明显增长。500k旗杰变电站Ⅱ段母线7号气室型号为ZFW20-252,出厂日期2014年1月20日,2014年6月30日投运,制造厂商为新东北电气(沈阳)高压开关有限公司。

结合特高频检测谱图特征及定位数据,经分析认为,220kVGISⅡ段母线7号气室可能存在气隙等早期绝缘缺陷,放电源位于7号气室伸缩节西侧的通盆处,信号幅值高达50dB,建议结合停电检查,在实施前,应缩短检测周期。

超声波局部放电检测、特高频局部放电检测。

1.1本次检测使用的仪器装备见表1。

1.2检测数据

1.2.1特高频检测

8月20日,对220kVGIS进行特高频检测,发现Ⅱ段母线7号气室盆子处存在特高频异常信号,测试位置及图谱如图1-图2所示。

12月15日,对Ⅱ段母线7号气室盆子进行特高频复测。检测图谱显示盆子B处信号最强,幅值最大50dB,相邻盆子A、盆子C信号减小,再远处盆子检测信号逐渐减小至无。

1.2.2超声波检测

8月20日、12月15日对500kV旗杰变220kVGIS进行超声波检测,均未发现明显异常信号。

1.2.3定位分析

12月15日,对Ⅱ段母线7号气室信号进行定位分析,过程如下。

局放信号内外分析,将三个通道的特高频传感器进行布置,其中一个传感器置于7号气室盆子处,另外两个置于GIS母线两侧。定位谱图如图3所示,盆子处信号较强,母线两侧空间信号较弱,说明信号来自GIS母线壳体内部。

信号谱图如图4所示,绿色信号超前红色信号、黄色信号均约10ns,电磁波在空间的传播速度等于光速3*108米/秒,即绿色信号与黄色信号、红色信号均相距3米,与盆子AB、盆子BC距离相当,说明局放信号的起始点位于盆子B处。

随后在对该处局部放电的跟踪测量过程中发现,该处局部放电一直存在,且幅值有增大趋势。

二.故障过程

1、6月16日做安全措施及准备工作:做好安全保护措施并明确人员可活动范围,设置隔离带,悬挂安全措施指示牌,采取清洁措施,做为维修场地;将需拆解部位罐体及盆式绝缘表面提前清理干净。

2、6月17日进行GIS开盖检查前准备工作:

1)回收SF6气体前,将需要回收气体气室所涉及的波纹管螺栓提前紧固好;2)气体回收:局放信号异常部位所在气室气体回收至0表压,相邻气室气体回收至0.2MPa表压。

3、6月18日开盖检查:

拆解步骤:

1)打开手孔盖板,查看内部情况;

2)拆除内部导体两端紧固螺栓;

3)压缩波纹管;

4)松开罐体两侧紧固螺栓,移出罐体,查看盆式绝缘子和动静触头情况;

5)更换拆解部位的盆式绝缘子和动静触头;

4、6月19日按照拆解逆过程回装,更换吸附剂及密封圈;对回收至零表压的气室抽真空至≤40Pa后继续抽0.5小时,停泵并静止2小时,重新测量真空度不大于133Pa,充入SF6气体。

5、6月20日继续充入SF6气体至额定压力,恢复降压气室气体压力至额定。

6、6月21日静置24小时后,检漏、测微水;

7、6月22日交接试验合格后恢复送电。

三、原因分析

6月18日,检修人员在取下绝缘盆子后,发现动触头与静触头上有明显的烧灼和磨损痕迹。导电动触头与静触头在装配时未放正,对接紧固后触头之间存在一定的倾斜角,触指局部压缩不均匀。

综合现场检查,动静触头在装配时未放正,导致两者存在一定的同心度,触指与动触头之间存在微小的气隙,运行中造成轻微闪络,造成局放过大。由于此间隔安装及验收试验都由厂家完成,厂家安装工艺不良,是造成本次质量事件的主要原因。

四、总结

根据此案例,现阶段部分GIS设备存在各种各样的问题,如材质、加工精度、安装工艺等等问题,要想防止此类事件的发生,需做好以下几个方面:

1、加强新投运设备的巡视检查与带电检测工作,对发现的缺陷隐患应及时进行处理。

2、加强GIS设备的监造工作,严把设备出厂监造验收关。

3、工程现场验收投运时,要求对每一个可能存在工艺差的地方进行严格校准,提高设备验收质量。

4.及时进行相应的局放检测,对存在异常的要及时发现及时处理