300MW机组汽轮机中压缸温差控制对策

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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300MW机组汽轮机中压缸温差控制对策

李田

(望亭发电厂运行部汽机专业215155)

摘要:某电厂14号机组汽轮机为东方汽轮机厂制造的亚临界一次中间再热、四缸四排汽、单轴布置的冲动式凝汽式汽轮机。由于电厂热电联营,需增加3.0MPa、420℃的对外供热蒸汽,因此对14号机组进行改造,从锅炉再热器出口抽汽对外供热。14号机组在负荷低于230MW时,再热器出口蒸汽压力不能满足要求,通过增加中压调门开度调节功能,调整再热器出口蒸汽压力,满足供热要求。14号机组启动时由于中压缸上半汽缸保温潮湿,上半汽缸温度低于下半汽缸,上下汽缸温差大,中压缸变形,中压缸支撑轴承振动大。通过关小中压缸下半汽缸进汽调门,开大上半汽缸进汽调门,减小上下汽缸温差,使机组顺利冲转并网。

关键词:汽轮机;上下缸温差;中压调门

一、引言

汽轮机上下缸温差大将导致汽缸变形、叶片损坏、大轴弯曲等设备损坏事故的发生,因此在机组启停及运行中如何避免、应对汽轮机上下缸温差大,是必须解决的问题。

二、设备概述

某电厂14号机组汽轮机采用东方汽轮机厂制造的亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴布置、冲动式凝汽式汽轮机。高、中压缸为分缸结构,具有独立的高压缸和中压缸,低压缸为两只双流、双排汽的汽缸。

表格1汽轮机概况

高压缸为双层缸,从而减少承压和热应力。外缸由下缸中分面伸出的前后左右四个元宝形猫爪搭在轴承箱上,称为下猫爪中分面支承。内缸在高压进汽中心线处与外缸通过位键构成内外缸相对膨胀死点,通过内缸上半四个猫爪搭在外缸上。高压蒸汽室与内缸为装配式,高压进汽管与外缸用法兰连接。喷嘴室和喷嘴组由四段组成,分别与相应进汽口相连。

中压缸全部采用隔板套结构,同时设计成整体锥筒结构,并加厚汽缸壁,加高中分面法兰,从而提高汽缸刚度,并采用高窄法兰减小法兰与汽缸温差。中压缸也采用猫爪中分面支承。

低压缸为对称双流式,分为内缸和外缸。两只低压缸各有热膨胀死点,低压缸Ⅰ的死点在后端,低压缸Ⅱ的死点在前端,低压缸Ⅰ向前膨胀,低压缸Ⅱ向后膨胀。在中压缸排汽口与低压缸进汽口设有带膨胀的连通管。

图1汽轮机概貌

14号机组锅炉为上海锅炉厂有限公司生产的SG1025/16.86—M856型1025t/h亚临界压力控制循环锅炉,一次再热、单炉膛倒U型半露天布置、四角对冲正反切向燃烧、后烟井双烟道、再热蒸汽烟气档板调温、固态排渣、平衡通风、全钢架悬吊结构。锅炉主蒸汽分两路经过电动主闸门进入高压自动主汽门,并通过8个调节汽门至高压缸。蒸汽在高压缸内膨胀做功后经过排汽管进入锅炉再热器,再热后的蒸汽经过中压联合汽门,并通过4个调节汽门进入中压缸继续做功。在中压缸做功后的蒸汽进过低压导汽管进入低压缸,蒸汽膨胀做功后排入凝汽器凝结成水。

2016年由于全厂热电联营生产需要,对14号机组进行改造,增加两路对外抽汽供热:1、锅炉再热器出口抽汽;2、抽3抽汽。

三、机组异常状况

14号机组启动冲转采用主调门控制方式,冲转前汽机侧主蒸汽温度345℃、再热汽温度199℃,中压缸内壁上半汽缸温度77℃,内壁下半汽缸温度68℃,外壁上半汽缸温度74℃,外壁下半汽缸温度68℃,上下汽缸温差9℃。在汽轮机冲转至500r/min暖机过程中发现中压缸内壁上半汽缸温度98℃,内壁下半汽缸温度115℃,外壁上半汽缸温度92℃,外壁下半汽缸温度109℃,上下汽缸温差增大至17℃且下半汽缸比上半汽缸温度高。

随着时间推移,汽轮机中压缸上下汽缸温差逐渐增大,并且由于上下汽缸温差增大,中压缸轻微变形,中压缸前后支撑轴承振动也增大至120um并呈现上升趋势。

四、原因分析

设备正常情况下,在汽轮机冲转后,上下汽缸温差应该逐渐减小,最终上半汽缸温度比下半汽缸温度略高。

汽轮机下半汽缸温度比上半汽缸温度略低,原因主要有:

1.汽轮机下半汽缸重量大于上半汽缸,在相同热量下,下半汽缸温度比上半汽缸低;

2.下半汽缸布置有抽汽管道和疏水管道,散热面积大,散热快;

3.汽缸内热汽向上运动,经过汽缸金属壁冷却后凝结水流到下半汽缸,并在下半汽缸形成较厚的水膜,增加了蒸汽与壁面的传热热阻,使受热条件恶化。

分析14号机组启动后下半汽缸温度比上半汽缸温度高的原因:

1.由于各温度变化正常,并且机组振动上升,因此排除测温元件故障的可能;

2.检查中压缸主汽门、调门开度均正常,各级抽汽口温度变化正常,排除通流部分异常的可能;

3.现场检查中发现中压缸本体有热汽冒出,考虑到机组启动前中压缸开缸进行通流部分改造,上半汽缸保温刚刚恢复,因此判断为由于上半汽缸保温潮湿、水分蒸发吸热,造成上半汽缸温度比下半汽缸温度低。

五、应对措施

由于中压缸上半汽缸保温潮湿,水分蒸发吸热,造成中压缸上半汽缸温升速率低于下半汽缸,上下汽缸温差增大,中压缸轻微变形,中压缸支撑轴承振动增大,如果不采取措施继续暖机,在中压缸上半汽缸保温烘干、水分全部蒸发之前,中压缸上下汽缸温差可能继续增大,中压缸形变加大,支撑轴承振动大至跳闸值。并且此时汽轮机处于低速暖机状态,长时间碰磨可能造成汽轮机转子永久变形,造成不可恢复的设备损坏。如果机组脱扣,汽轮机不进汽,汽缸自然冷却,中压缸上下汽缸温差将逐渐减小,等待中压缸上半汽缸保温内水分自然蒸发后重新启动冲转,但这样等待时间长,影响机组并网时间。此时机组陷入汽轮机不冲转则中压缸保温潮湿、自然干燥时间长;汽轮机冲转则中压缸上下汽缸温差大、中压缸变形、前后支撑轴承振动大的矛盾中。

14号机组中压缸共设有2个联合汽门和4个调节汽门,中压缸2个联合汽门分别从A、B两侧进汽,每个联合汽门各配有两个调节汽门,从上半汽缸和下半汽缸进汽,结构如下:

图2中压缸调门布置简图

14号机组汽轮机冲转采用高中压缸联合启动方式,在冲转阶段高压缸调门采用单阀控制,中压缸4个调门均部分开启。14号机组改造前,从冲转直至并网加负荷汽轮机中压调门开度从0逐渐开至100%,并且4个调门开度保持一致,中压缸汽轮机进汽量无法调节。由于本次机组改造增加锅炉再热器出口蒸汽对外抽汽供热,以满足外界蒸汽3.0MPa、420℃的参数要求,而机组负荷在低于230MW时,再热器出口蒸汽压力不能满足要求,因此改造期间增加中压调门开度调节功能,在必要时通过关小中压调门提高再热器出口蒸汽压力。

由于中压缸存在上下缸温差,而中压缸进汽通过4个调门分别从A、B侧上下汽缸进汽,因此决定尝试调节中压调门开度,强制关小中压缸A、B侧下半汽缸进汽调门,此时为保持汽轮机转速,高压调门和中压缸A、B侧上半汽缸进汽调门自动开大。如此汽轮机中压缸上半汽缸进汽量比下半汽缸进汽量大,上半汽缸温升速率可能高于下半汽缸,从而缩小中压缸上下汽缸温差,消除保温潮湿对上下汽缸温度的影响。

通过调节中压调门开度,增加上半汽缸进汽量,减少下半汽缸进汽量,暖机6小时后中压缸内壁上半汽缸温度282℃,内壁下半汽缸温度286℃,外壁上半汽缸温度263℃,外壁下半汽缸温度267℃,上下缸温差恢复正常,中压缸支撑轴承振动也降低至50um,主机顺利冲转并网。

六、结论

机组启动过程中发现汽轮机上下汽缸温差增大,应及时分析原因。对于有多个调节汽门的汽轮机,可以调节各调门开度,使汽轮机不对称进汽,通过进汽量的变化控制汽缸温差,防止设备损坏,缩短暖机时间。

参考文献

[1]汽轮机上下缸温差的控制指标:王金明.中国设备工程.中国设备管理协会,1999年8月,43.

[2]汽轮机启停过程中上下缸温差增大的控制:梁振明,乔永成.中国电力.中国电机工程学会,2010年,31-33.

个人简介

李田29岁中国华电集团公司望亭发电厂运行部汽机专工助理。