基于K-2K-3核电站发电机出口断路器方案变更的管理探讨

(整期优先)网络出版时间:2019-10-24
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基于K-2K-3核电站发电机出口断路器方案变更的管理探讨

赵鹏

中国中原对外工程有限公司设计管理部北京市100044

摘要:发电机出口断路器(GCB)是核电站向外发电的重要设备,目前世界上只有ABB和阿尔斯通能够制造生产百万机组级别的发电机出口断路器,但是由于巴基斯坦涉及出口受限,因此K-2K-3项目不能够购买第三国的产品,只能进行自主研发。由于研发进展受阻,不能满足项目的进度要求,因此决定采用替代方案,在满足核电站安全运行需求的前提下,保证工程的进度进行,本文就替代方案和管理理念进行了详细的介绍。

关键词:发电机出口断路器,替代方案,出口受限;

1.发电机出口断路器的原理与作用

1.1发电机出口断路器的工作原理

发电机出口断路器(英文:Generatorcircuitbreaker,简称GCB),GCB安装于发电机和升压变压器之间(见图1)。

图1K2项目电气主接线图

主要由断路器本体、隔离开关、接地开关、避雷器、电压互感器、电容器和汇控柜组成。利用自压气原理来灭弧,即灭弧气流所需能量是从电弧本身负责。电弧的产生所释放的能量导致压力室很快和很大的升压和升温。从电弧来的对流和辐射热量在弧接点系统和压力容器活塞之间的“加热容积”中引起一个突然的升压。热气体正是从这里喷射出来,将电弧熄灭,迅速恢复介质的绝缘强度。

1.2发电机出口断路器的主要功能

发电厂装设发电机出口断路器的主要作用是在于简化运行操作程序,减小发电机和变压器的事故范围,简化厂用电切换及同期操作、提高其可靠性,方便机组调试、运行和维护。

1)启停时厂用电源能平稳过渡

2)在事故处理时尽可能少对厂用电源的影响,确保机组处于稳定状态

3)简化了同期操作顺序

2.项目情况

2.1K-2K-3发电机出口断路器及相关设备主要参数

发电机出口断路器额定电流:35000A;

发电机出口断路器额定电压:24kV;

发电机出口断路器短路开断电流:210kA;

主变阻抗:14%(巴基斯坦国家电网NTDC提供);

系统侧(高压侧)短路电流水平:25.3kA(2021)

2.2设备研发情况

由于巴基斯坦受到出口的受限影响,因此ABB和阿斯通的发电机出口断路器都无法向K-2K-3项目供货,因此中原公司和国内某企业合作研发K-2K-3项目发电机出口断路器。

自2014年4月签订合同以来,厂家就GCB进行15次试验,均以失败告终,期间为了降低研发难度,设计管理部组织设计院自2016年8月开始与PAEC经过半年的交涉,期间通过电话,信函和会议形式,最终于2017年2月份说服PAEC和NTDC接受提高主变阻抗的要求,主变阻抗由最初确定的14%提高到16%,因此发电机出口断路器的短路电流相应的从210kA降低到190kA,降低了其研发难度。

尽管如此,到2018年初,研发仍未获得实质性进展,因此中原公司为保证工程进度,决定进行后备方案的准备工作。

3.替代方案研究

在190kA发电机出口断路器研发无法满足工程进度要求的情况下,中原公司在集团公司的指示下,开展替代方案的研究准备工作,经过华东院的研究,供提出三个替代方案:替代方案一,500kV断路器方案,即在主变高压侧增加500kVGIS高压断路器方案;替代方案二,负荷开关方案,即将原发电机出口断路器变换为负荷开关;替代方案三,130kAGCB方案,即将原设计的190kA发电机出口断路器变更为开断短路电流能力为130kA的发电机出口断路器。

3.1500kV断路器方案

在K2K3原有设计方案基础上,取消发电机出口断路器,在主变高压侧增加一组500kV断路器,高压厂用变压器由主变压器24kV低压侧改接至主变压器500kV高压侧;高压厂用变压器采用500/6.9-6.9kV分裂变压器。

具体接线示意图如下:

3.2负荷开关方案

在K2K3原有设计方案基础上,取消发电机出口断路器,改由负荷开关进行连接。

3.3130kAGCB方案

在K2K3原有设计方案基础上,取消190kA发电机出口断路器改由130kA发电机出口断路器进行连接。

尽管500kV断路器方案在运行方面与原设计方案最为接近,保留孤岛运行方式,主变故障后厂用电仍有500kV供电,容易获得安全局认可,但是变更量较大,对工期和费用影响较大(需要重新购买高压厂用变压器),增大现场施工难度(主变区域已经施工完成,原土在基础下十几米,扩挖一米很难实施),因此确定不使用该方案。由于130kAGCB方案较符合开关方案,变更量相同,但是运行上有明显优势,因此决定采用130kAGCB方案。

3.5GCB方案变更管理经验总结

3.5.1风险提前管控

GCB作为核电站运行的重要设备,受出口受限影响不能够直接购买进口设备,只能通过国内厂家研发,因为研发存在较大的不确定性,因此给项目管理带来一定的风险,需要将该设备的供货作为项目的重要风险进行管理,尽管项目后期该问题被列为项目的重要风险,但是管理力度不够,项目部较少参与,没有及时进行研发成功预期判断,因此没有及时进行后备方案的准备工作,到2018年3月份才开始准备后备方案,届时根据项目控制部的评估,影响计划节点实施达6.5个月,给项目进度造成了一定的影响。因此在后续项目管理过程中,对于风险管理不能仅仅在跟踪反馈层次上,应对相应风险进行相应的后备方案准备,并及时评估采用后备方案的截止时间,保证工程的进度。

3.5.2后备方案的充分调研

在准备后备方案时,建议采用其他电站已经使用验证过的方案,并在决定前进行充分的调研,以保证核电站的安全平稳运行。例如在选择GCB后备方案事,除500kV断路器方案,其他方案都是在核电站使用过经过验证的,但是即使如此,在田湾核电站调研时,仍然发现该电站由于此方案发生过主变烧毁事件,并经过改造,为后续完善K项目的发变组保护方案提供了有力的输入资料。

3.5.3结合项目进展进行方案的充分论证

在进行后备方案的选择前,应调动各个相关的单位(包括设备供货商,设计院,施工单位等),综合考虑到费用、进度、设计、设备供货及现场的施工情况,充分论证各个方案的可行性,才能做出最终方案的选择。例如从技术上考虑,500kV断路器方案在理论上对于核电站运行方式的影响最小,跟原方案对比基本没有变化,通过业主同意的可能性最大。但是在进行设备供货和现场施工评估时,发现该方案涉及变更的范围最大,包括厂变设备重新采购,已经完成的主变区域扩大,还有大量的设计图纸修改,因此在费用,进度和施工难度上都在三个方案中落后,因此最后没有选择该方案。

3.5.4考虑后续改造的可能性

尽管190kAGCB的研发不能满足K-2K-3项目的进度要求,但是该厂家没有停止研发工作,且显然190kAGCB方案比130kAGCB方案对于核电站的安全和经济性更加有力,因此若后续研发成功,则存在更换的可能,业主也有这方面需求。因此在确定方案后,我方就进行了设备更换的可行性分析和准备:在设备上,厂家反馈190kAGCB相较130kAGCB的主要变化只是灭弧室,在外形、设备基础上没有变化,可以在现场实施;在设计上,提前安排设计院预留电缆通道,以备后续变更敷设电缆,且设备土建基础进行包络性设计。

4.结束语

K-2K-3项目GCB变更方案从提出到设计实施完成,历时一年的时间,期间包括后备方案的准备及调研、替代方案的最终确定、与设备供货商的沟通、设计的研究等多方面的工作,给后续项目的实施提供了良好的借鉴和经验