10kV真空断路器拒分缺陷分析处理

(整期优先)网络出版时间:2019-02-12
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10kV真空断路器拒分缺陷分析处理

张耀浩

张耀浩

(广东电网有限责任公司佛山供电局广东佛山528300)

摘要:某变电站的10kV真空断路器在遥控分闸时出现控回断线信号,且断路器无法分闸,本文以此为背景,分析真空断路器拒分原因和处理缺陷办法,并结合实际情况提出相应的防控措施,保证变电设备运行的可靠性。

关键词:断路器;控回断线;防控措施

一、前言

高压断路器是变电站的主要设备,配置有灭弧装置,它不仅可以切断或闭合高压线路的负荷电流,而且当电网发生事故时,可以在继电保护装置的配合下,切断负荷电流和短路电流,把故障范围限制在最小的范围内,可以说高压断路器性能好坏直接决定着整个电力系统能否正常运行,同时也是高压供、配电系统中最容易出现问题的薄弱环节。当断路器发生拒分现象时,基本上是因为断路器因各种原因导致的控制回路断线,从而闭锁断路器的分闸功能,从而扩大事故范围,影响电力系统的供电质量。下面就对某变电站10kV真空断路器拒分缺陷进行分析。

二、断路器发生拒分现象过程

某变电站#2主变压器、#3主变压器分列运行,#1主变压器在检修状态。10kV#1母联500开关在合闸位置,10kV1M母线与10kV2M母线并列运行,10kV#2母联550开关在分闸位置,10kV11C电容器组531开关运行于10kV1M母线。

2018年5月11日01时44分24秒,AVC系统断开10kV11C电容器组531开关时,531开关无法分闸成功,电流指示为320A,后台发出“531开关控制回路断线”告警信号,监控人员立即通知运行人员到站处理。

运行人员到站后,检查发现531开关本体及异常信号如下:531开关在合闸位置;电流指示为320A;开关储能指示正常;保护装置显示“保护装置告警”、“控制回路断线”的异常信号。

三、故障原因分析

1、二次回路检查

运行人员检查二次小室内控制电源在合上位置,远方/就地选控把手在“远方”位置,对照控制回路图(如图1所示),用万用表测量D:36端子有正电,测量D:44端子有负电,可判断电源回路正常,则故障点在开关机构内部,因此存在3个可能性:1、开关小车位置辅助接点接触不良,使控制回路不通;2、开关辅助接点接触不良,导致控制回路不用;3、分闸线圈熔断,导致线圈不能励磁分闸,由于断路器是在分闸操作时出现控制回路断线的,所以分闸线圈熔断的可能性最大。无论哪一方面导致控制回路断线,都需要拆开开关小车面板对机构进行检查才能确定故障点。

图1断路器控制回路图

1、开关信息

10kV11C电容器组531开关厂家为西电三菱电机开关设备有限公司,型号:10-VPR-32C1250ADC220V,投产日期:2009年5月,故障时动作次数:776次。

图2故障断路器机构示意

2、现场开关机构检查情况

停电前现场紧急处理情况:现场检查开关在工作位置,电动操作无法分闸,紧急按下手动分闸装置仍无法分闸,解锁打开开关柜柜门,直接按动分闸按钮,开关无反应,怀疑开关机构传动存在机械卡阻,导致开关无法分闸。现场打开开关柜面板,直接按动分闸按钮,发现分闸线圈铁芯无动作,怀疑分闸线圈烧融后铁心卡阻,检查分闸线圈基本遮挡住分闸脱扣挡板,除了通过分闸线圈铁心撞击挡板分闸外,无其它办法可靠分闸,只能通过母线停电处理。运行人员立即向调度申请10kV1M母线紧急停电,并在停电后,解锁断开故障设备10kV11C电容器组531开关,将11C电容器组531开关拉至检修位置,故障点隔离成功。

图3现场断路器情况示意图

停电后开关机构检查情况:11C电容器组531开关转检修状态后,更换分闸线圈,对机构进行了多次的手动分、合闸操作试验,未发现开关有开关卡阻或拒分情况。

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