小型水库溢洪道和放水设施除险加固设计

(整期优先)网络出版时间:2015-12-22
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小型水库溢洪道和放水设施除险加固设计

张奕池

张奕池

江门市新会区水利水电勘测设计有限公司广东江门529000

摘要:本文主要针对小型水库溢洪道和放水设施的除险加固设计展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对工程存在的问题作了详细的阐述,并对建筑物的加固设计作了深入的分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词:水库溢洪道;放水设施;除险加固设计

引言

所谓的溢洪道,是用于宣泄规划库容所不能容纳的洪水,保证坝体安全的开敞式或带有胸墙进水口的溢流泄水建筑物,而放水设施,顾名思义,就是指水库中的排水建筑。这两者的正常运行对水库有着重要的作用。因此,我们重视水库溢洪道和放水设施的质量,并做好除险加固的设计工作,以为水库溢洪道和防水设施除险加固的施工提供帮助。

1工程概况

某水库控制流域面积为3.84km2,坝址以上沟道长度2.38km,比降35.8‰,水库原设计总库容50万m3,有效库容40万m3,死库容10万m3,现已淤积18万m3,有效库容为32万m3。大坝原设计为均质土坝,坝高28m,坝顶长130m。正常水位100m,设计洪水位101.13m,校核洪水位102.11m,死水位88.5m,是一座以农田灌溉为主,兼有防洪、养殖、林业等功能的Ⅴ等小(Ⅱ)型水库。该水库始建于1970年,1975年建成并蓄水运行。水库坝址以上控制流域面积3.84km2,坝址以上沟道长度2.38km,比降35.8‰,水库坝址以上流域地形由两部分组成,。流域内植被覆盖率低,水土流失较为严重。根据水库淤积量及淤积年限计算,多年平均输沙模数达3480t/km2。水库位处的沟谷下切严重,切割深度50m~70m,沟道狭窄,呈“V”型沟,沟底宽10m~30m,斜坡坡度在25°~55°,坡体较稳定。

2工程存在的问题

经过对水库监测资料分析、现场安全检查、工程质量监测及地质勘查等综合考量,水库主要建筑物存在以下问题:

(1)坝体:坝体工程基本完整,但是迎水坡风浪冲刷淘空严重;背水坡杂草丛生,坡面不平整,左坝肩放水洞出口以下出现30m2塌坑一处。

(2)溢洪道:溢洪道建筑物损坏达70%,严重堵塞,行洪不畅。施工缝杂草丛生,底板大面积毁坏,而且溢洪道进口已成为右岸村民行走的道路,滑落泥土严重阻塞了溢洪道行洪的畅通。

(3)放水设施:卧管损毁达90%,且现在的卧管全为砖砌,严重影响了大坝蓄水。坝后灌溉渠道的衬砌已有部分毁坏及断裂,从放水洞出来的水经过很短的一段灌溉渠后直接从断开处下落至坝体背水面,影响坝体安全。

(4)管理设施及防汛设施:水库原管理房已被当地政府拆除。目前,仅有养殖户的两间简易房,无法满足水库管理需要。管理人员不足,资金困难,管理工作粗放,大坝观测工作没有开展。水库无管理站房和防汛设施,无照明线路,通信设备,抢修道路不畅。

(5)现仅有2m宽的上坝土路,未硬化,坡陡弯急,防汛抢险重型车辆无法到达坝顶,严重影响防汛抢险工作的开展。

3主要建筑物加固设计

3.1大坝加固设计

设计对迎水坡坡面进行干砌石砌护,厚度30cm,自上而下坡比为1:2.52、1:3.97,干砌石下设30cm厚砂砾石反滤层。干砌石砌护至坝前淤积面,护坡底部设M7.5浆砌块石护基,高度1m。

坝顶现状高程为102.40m,为解决坝顶高程低于103.18m的设计坝顶高程0.78m的问题,本次设计在坝顶迎水侧增设0.78m的浆砌块石防浪墙一道,墙厚0.35m,迎水面进行M10防水水泥砂浆抹面,厚度2cm。现状坝顶宽度2.2m~2.6m,不满足规范要求的宽度,本次设计为满足通行需要,将坝顶加宽至5m,坝顶设20cm厚泥结石路面,并在背水侧设C20砼排水沟一道。

为解决背水坡杂草丛生,坡面不平整,左坝肩放水洞出口以下出现10×3m2塌坑等问题,本次设计对背水坡重新整修、培厚,坝顶路加宽至5m,在坝顶修防浪墙或是培高坝顶至103.18m高程,在高程91.2m处修建1.5m的马道。重修排水棱体,以确保坝体安全,防止渗水恶化,整修灌溉渠道,并对1995年大坝开挖回填的土方工程重点观测。

3.2溢洪道加固设计

3.2.1设计计算

根据《溢洪道设计规范》DL/T5166-2002,衬砌高程为计算水面线加0.5m~1.5m超高。本次设计原则按设计水面加高1m,校核水面加高0.5m。

(1)宽顶堰水力计算

溢洪道进口为开敞式宽顶堰,根据宽顶堰流量计算公式,溢洪道进口的泄流能力按下式计算:

α——水流动能校正系数,采用1.0;

q——单宽流量,m3/s;

φ——流速系数,取0.95;

T0——由消力池底板顶面算起的总势能,m;

ΔZ——出池落差,m;

hs′——出口河床水深。

通过计算得出消力池长16m,池深度为1.7m,现状消力池长22m,池深1.8m,故消力池满足要求。

溢洪道水力复核计算结论:桩号0+00~0+026.05m现状渠道无砌护,本次设计新修砌护;桩号0+26.05m~0+65.97m现状渠道基本完好,本次设计仅对砌护顶加高,需加高0.74m~1.28m;桩号0+65.97m~0+108.62m、0+130.62m~0+180.95m,现状渠道损坏严重,本次拆除重新砌护;桩号0+108.62m~0+130.62m,现状消力池埋于地下,本次设计拆除重建;桩号0+180.95m~0+206.19m现状渠道基本完好,本次设计维持原状。现状一级消力池满足消能需要池长22m,池深1.8m,本次设计清淤厚拆除重建,保持原有尺寸不变。

3.2.2加固后溢洪道的布置

溢洪道加固后布置与原状大致相同。加固后的溢洪道由宽顶堰、第一平流段、第一泄槽段、消力池、第二平流段、第二泄槽段、全长206.2m。

溢洪道进口底板高程99.82m,进口段和平流段底板采用C20混凝土,厚15cm;第一泄槽段采用C20钢筋混凝土,厚15cm,下设30cm的砂石垫层;消力池采用C20钢筋混凝土,厚50cm;边坡砌护均为C20混凝土,厚15cm,坡度均保持现状。

溢洪道进口已成为右岸村民行走的道路,滑落泥土严重阻塞了溢洪道行洪的畅通,所以本次设计在进口段新修一人行便桥,宽1.9m,长12m。桥梁采用C30钢筋混凝土,桥台用M7.5浆砌块石砌筑。对右岸的滑坡体进行削坡卸载,滑坡体治理长度76m,平面面积1700m2,自105m高程起,每5m设一2m宽戗台,戗台外侧设置C20混凝土横向排水沟,戗台向上以1:1坡比进行开挖削坡,植草护坡。排水沟设计流量0.2m3/s,设计比降0.5%,向南北行排入溢洪道上、下游,纵横向排水沟总长385m。

3.3放水设施加固设计

3.3.1放水工程水力计算

(1)卧管的水力计算

卧管进水孔尺寸按下式计算:

消力池深度d0=1.25(h"-h0)。其中h0为坝下输水洞的正常水深。消力池长度按LK=5h计算深度比计算值取得为h。消力池宽度b0=b1+0.4,故消力池的长是6.5m,宽1m,池深0.9m。

3.3.2卧管改造

水库卧管为砖砌筑卧管,共13阶,严重影响大坝蓄水。本次设计把原来卧管拆掉重修。对卧管用钢筋砼浇筑修建,进口改建为简易闸门控制,每三级卧管设置一道铸铁闸门,卧管一侧布设1m宽C15砼踏步,踏步外侧设置一排不锈钢栏杆。卧管共29阶,坡比为1:2。

3.3.3坝下放水涵管改造

水库大坝下设计埋设2根管径28cm的混凝土预制放水管道洞底比降为1%,设计下泄流量0.6m3/s。1995年由于淤积堵塞,大坝承包户对大坝私自开挖并清理管道堵塞物后,在原混凝土管道内又套装了两根直径20cm的钢管作为坝下涵管。

本次设计首先对现状坝下涵管过流能力进行了复核,按照n=0.011,充满度75%进行计算,结果表明目前水库坝下钢管过流能力为0.064m3/s,不满足原设计流量。加之由于目前管道直径小,清淤、管理都不方便,因此,本次设计拟对现坝下涵管进行更换。

对坝下放水涵管改造提出顶管方案,即在现放水管道东侧2m新顶进一根直径1000mm的PCCP钢筒混凝土管,管道上游与新建卧管相接,下游与灌溉管渠相接,并对现状放水涵管两头进行混凝土封头堵塞。

3.3.4坝后灌溉渠道改造

目前,水库坝后放水管出口下游渠道为土质梯形明渠,明渠右岸距离山坡约0.5m,长度约90m,渠道开口宽度不足1m,深度不足0.5m,淤积较严重,过流能力约0.4m3/s,不满足0.6m3/s的设计流量,且在放水管出口33m至38m之间的渠道由于左岸山体滑坡已经断开,无法向下游送水灌溉。

本次设计对该段渠道提出了改造方案,渠道线路仍按照现状走向不变,总长度94.36m。对现状渠道进行加宽清淤,对渠道垮塌的部分增设架空钢管,钢管直径为1m,壁厚10mm,钢管长度5.6m。

4结语

综上所述,溢洪道和放水设施作为我国水库建筑中的重要组成部分,若这两者出现险情,则会严重威胁到水库的正常运作。因此,我们需要做好有关的除险加固设计工作,以能为溢洪道和放水设施的除险加固施工提供帮助。

参考文献:

[1]李艳红.双石桥水库放水设施除险加固设计[J].水利科技与经济.2013(04).

[2]刘渭.神树蓄能电站溢洪道设计[J].甘肃水利水电技术.2014(09).