35千伏所用变氢气、总烃严重超标诊断分析与处理

(整期优先)网络出版时间:2019-10-20
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35千伏所用变氢气、总烃严重超标诊断分析与处理

苟永强,马月贵,朱海燕,胡芬丽,刘武坤

(国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司新疆阿克苏843000)

摘要:针对新改扩建工程采购的35千伏所用变压器,投产不久后发生多起氢气、总烃升高的事故,通过解体油色谱异常的所用变,从结构、设计及制造工艺等方面分析运行中的35千伏所用变出现氢气、总烃升高的原因。并提出相关处理措施。

关键词:所用变、取油试验、氢气、总烃、绝缘

引言

35千伏所用变是电力系统中重要设备,主要提供变电站内的生活、生产用电。所用变的可靠运行,给设备运维单位提出更高的工作要求。xx供电公司2018年-2019年实施的基建工程、技改工程投产的所用变在运行过程中氢气、总烃严重超标的问题异常突出。所用变的供应商经多次尝试整改,最终找出35千伏所用变氢气、总烃超标的根本原因,保证了设备供电可靠性。

一、所用变第一次取油检测

2018年12月25日,对35kVxxx变电站1号所用变取油试验分析中发现:本体氢气、总烃含量超标(H2含量2381.263μL/L,总烃含量173.025μL/L)。

初步原因分析:高压线圈首头端绝缘部位有局部放电造成变压器油裂解产生氢气。

处理措施:重新生产1台所用变,主要将高压线圈首头端绝缘加强,增加端部绝缘垫块与绝缘纸板,提升首头、分接引线绝缘强度。(根本问题未解决)

二、第二次更换所用变取油检测

2019年01月31日,跟检氢气含量无明显变化,但总烃含量明显增加(H2含量2350μL/L、总烃含量346.422μL/L)。两次试验氢气、总烃严重超标,并且数据已成倍增长。(数据见下表)

初步原因分析:现场气温(白天与夜晚)温差较大,所用变储油柜内的空气结露,导致所用变油中水分增加进而产生氢气。

处理措施:改变所用变储油柜结构,将原来敞开式储油柜改为储油柜胶囊。减小所用变油与空气接触及所用变油中水分。(根本问题未解决)

三、第三次更换所用变取油检测

2019年4月10日更换同厂家另一台所用变后,4月25日取油样分析氢气含量仍然超标(H2:884.781μL/L,乙炔:0.139μL/L)。

初步原因分析:1.由于变压器在引线压接过程中操作不当对线圈原线造成损伤,载流能力下降,造成局部过热,引发变压器油裂解产生气体;2.分接引线冷压管位置压接不规整,有尖角毛刺,造成引线间安全距离不够,在长期运行下高压引线与分接引线间形成局部放电。长期局部放电造成该部位绝缘下降,最终造成高能放电至绝缘击穿。(问题解决)

四、第四次更换所用变取油检测

2019年7月31日取油样分析氢气含量正常(H2:11.921μL/L,乙炔:0μL/L)。

五、处理措施

1.优化线圈结构,将原端部集中出线改为上下出线形式。从设计角度,增加引线绝缘距离。要求高压引线、分接引线从线圈根部开始使用铜绞线引出,减小线圈原线直径过小对所用变局部放电造成的影响。

2.严把线圈抽头制作工艺,保证引线出头的绝缘包扎厚度。

3.执行“冷压管压接工艺”填充线不允许露出管外,形成尖角。线圈引出原线要放在连接的铜绞线中间进行压接,压接点不允许正对线圈原线。

4.对铜管压接部位进行屏蔽包扎,确保冷压后导体表面光滑无毛刺。

5.取消质管,直接使用绝缘皱纹纸对引线进行包扎;AC相首头出线位置使用绑扎方式进行固定。

结束语

所用变制造工艺与主变压器制造工艺不同,所用变要从全方位把关预防,从设计、工艺、质量管控、生产各个环节进行加强,从而保证设备出厂质量。