难浮煤泥二次浮选工艺研究与应用

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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难浮煤泥二次浮选工艺研究与应用

马云州

内蒙古利民煤焦有限责任公司内蒙古鄂尔多斯016064

摘要:随着采煤机械化程度的提高、开采深度的加深,细粒和超细粒煤泥在原煤中所占的比例逐年增加,而市场对产品质量日益苛求,现有浮选工艺凸现出其致命弱点。入料煤泥呈现出贫、杂、细的难浮特点,浮选过程中,在追求产品指标的同时,往往牺牲精煤产品质量和产品结构组成,使煤泥浮选工艺技术面临一个新的挑战。

关键词:选煤厂;极难浮煤泥;二次浮选;

为解决难浮煤泥浮选时精煤灰分高,尾煤灰分低的问题,分别进行浮选入料粒度组成,密度组成和分步释放实验,分析粒度组成、密度组成对浮选的影响和煤泥的可浮性。

1试验方法和步骤

(1)煤样。煤样取自某煤矿选煤厂的浮选入料,煤种为焦煤,属于难浮煤泥,存在高灰细泥污染,物料粒度上限为0.50mm,实验室条件将煤样置于不超过75℃的恒温干燥箱中进行干燥,干燥后样品备用。

(2)煤泥小筛分。为了探求煤样的粒度组成,采用《煤炭筛分试验方法》(GB/T477—2008)进行筛分试验,结果见表1。

表1浮选入料粒度组成

(3)煤泥小浮沉。按照《煤炭浮沉试验方法》(GB/T478—2008)进行试验,试验结果用于表达煤和矸石的嵌布状况,实验结果见表2。

表2煤泥小浮沉试验结果

(4)分步释放试验和煤泥浮选试验。按照《选煤实验室分步释放试验方法》(MT/T144—1997)可以确定合理的煤泥浮选工艺,确定浮选精煤的精选次数。试验浮选机XFD1.5L,搅拌速度1800r/min,单位面积充气量0.25m3/(m2·min),矿浆浓度80g/L,捕收剂1200g/t,起泡剂240g/t,根据试验过程中捕收剂选用柴油,起泡剂选用仲辛醇。试验结果绘制曲线如图1所示。

参照《煤粉泥试验室单元试验方法》(GB/T4757—2013),试验设备、参数和试验过程与分步释放试验相同,进行不同药剂用量和药比的浮选试验,产品为精煤和尾煤2个产品。

(5)评价指标。煤粉(泥)可浮性评定方法依据浮选精煤的可燃体回收率(%)进行计算:

式中,Ec浮选精煤可燃体回收率,%;γc为浮选精煤产率,%;Adc为浮选精煤灰分,%;Adf为浮选入料灰分,%。煤泥浮选工艺效果评定方法依据浮选完善指标(%)进行计算:

式中,ηwf为浮选完善指标,%;Ay为入料灰分,%;Aj为精煤灰分,%。

2结果和讨论

2.1小筛分结果

由表1可知,浮选入料主导粒度级为-0.045mm,占本级产率39.10%,灰分为38.60%,比入料灰分高8.55%。+0.125mm粒度级产率为34.45%,灰分为19.59%,这部分粗粒煤泥有很好的可浮性。-0.125mm粒度级产率为65.55%,灰分为35.54%,比粗粒煤泥灰分高15.95%,该粒度级可浮性较差,进行不同粒度煤泥浮选是煤泥浮选的关键。

2.2小浮沉结果

由表2可知:主导密度级为>2.00g/cm3,产率为81%,灰分为67.18%,表明矸石严重泥化。<2.00g/cm3密度级产率为66.19%,灰分为12.06%,排除高灰细

泥后可以得到灰分较低、产率较高的精煤。中间密度级1.50~1.80g/cm3的产率为39.17%,灰分为10.98%,煤中夹杂着矸石,煤泥的可浮性较差。1.80~2.00g/cm3密度级为高密度区间,产率为12.19%,灰分为20.15%,产率较低且灰分较高,表明煤中含有一定数量的非煤无机组分,密度升高,灰分越高,煤中非煤组分越多,当精煤灰分小于10.50%时,这部分高密度联生体矿物是浮选的目标,位于边界灰分附近,浮选难度较大。>2.00g/cm3密度级灰分为67.18%,灰分较高,属于高灰矸石产品。

2.3浮选试验结果

(1)分步释放试验。由图1可查得灰分为9.50%、10.00%、10.50%和11.00%时对应的精煤产率,计算可燃体回收率,判定煤泥的可浮性,当入洗灰分小于10.50%时,该煤泥的可浮性均为难浮,需要二次浮选才能满足指标要求入料灰分为30.58%,一次浮选精煤灰分为14.16%,产率为66.60%,尾煤灰分为63.30%,边界灰分为38.85%,可燃体回收率为82.30%,当要求精煤灰分为10.50%时,需要进行二次浮选才能达到要求,理论产率为53.50%,尾煤灰分为54.30%,边界灰分为22.50%,可燃体回收率为68.91%,煤泥可浮性为难浮。通过二次精选可将煤泥的边界灰分由38.85%降低到22.50%,精选排除粗选煤泥中的中煤产品和高灰细泥夹带部分。对于精矿精选时,粗选精煤为浮选入料,可燃体回收率为85.32%,精选煤泥的可浮性为易浮。(2)煤泥浮选试验。煤泥浮选试验结果如图2所示。图2(a)表明,精煤灰分越高精煤产率越高,当精煤灰分相同时,二次浮选精煤产率高于一次浮选。从图2(b)可以看出,随着精煤灰分的增加,浮选完善指标相应增加,精煤灰分相同时,二次浮选的完善指标高于一次浮选。图2(c)进一步表明,精煤灰分越高,尾煤灰分越高,相同精煤灰分下,二次选的尾煤灰分高于一次浮选。图2(d)体现了精煤产率和浮选完善指标的对应关系,精煤产率越高,浮选完善指标越高,相同精煤产率条件下,二次浮选的完善指标高于一次浮选的完善指标。图2(e)表明,药剂用量越高,精煤产率越高,相同的药剂用量,一次浮选可获得更高的精煤产率,二次浮选比一次浮选药剂耗量更高。图2(f)可以得出,药剂用量越高,浮选完善指标越高,相同浮选完善指标下,一次浮选需要更小的药剂用量。图2(g)直观反应了药剂用量和精煤灰分的变化趋势,获得相同浮选指标的条件下,二次浮选需要更多的药剂消耗。产品指标是反应浮选效果的重要方面,从图2(a)、图2(b)、图2(c)、图2(d)可以得出,当精煤灰分为10.50%时,二次浮选精煤产率为46.55%,尾煤灰分为47.71%,浮选完善指标为43.74%,一次浮选精煤产率为43.18%,尾煤灰分为45.21%,浮选完善指标为40.36%。

二次选比一次选精煤产率提高3.37%,尾煤灰分增加2.50%,浮选完善指标提高3.38%,相比一次浮选,二次浮选效果较好。药剂用量是调整浮选产品指标的重要途经,图2(e)、图2(f)、图2(g)反应了药剂用量同精煤产率,浮选完善指标和精煤灰分之间的变化趋势,随着药剂用量的增大,精煤产率、浮选完善指标和精煤灰分都相应的增大。二次浮选需要更大的药剂耗量才能达到一次浮选的精煤产率,浮选完善指标和精煤灰分。当精煤灰分为10.50%时,一次浮选的药剂耗量为560g/t,二次浮选的药剂耗量为1093g/t,药剂用量增加533g/t,但精煤产率增加3.37%。药剂价格按7500元/t,浮选精煤按450元/t计算,二次浮选吨煤增加利润11.17元。煤泥浮选试验结果进一步表明,煤泥二次浮选工艺具有很强的优势,在指标相同的条件下,除二次浮选比一次浮选消耗更多的浮选药剂外,二次浮选可得到更高的精煤产率,尾煤灰分和浮选完善指标。主要原因在于二次煤泥浮选过程中加入更多的药剂,可将可浮性好和可浮性差的煤泥一起上浮,提高煤泥浮选的边界灰分,增加浮选的精煤灰分,使煤泥的可浮性由难浮变为中等可浮或易浮,对浮选精煤进行精选时,主要排除一次精煤中的难浮煤泥,高灰中煤和细泥。二次浮选精煤灰分相比一次浮选精煤灰分降低2~5个百分点,一次精煤为二次浮选的入料,煤泥的可浮性为易浮或极易浮,极大的降低了浮选的难度。二次浮选时,加入循环水对一次精煤进行稀释,稀释后的浮选精煤在浮选过程中脱除高灰细泥,二次浮选进一步强化了药剂的选择性和气泡矿化几率,强化煤泥浮选过程,稳定精煤产品质量。

3二次浮选工艺的应用

二次浮选工艺在乌海能源公司的几个选煤厂投入使用后,在浮选效果方面显示了其特有的优势。特别是在乌海能源利民公司选煤厂在煤质不变的情况下,进行了连续一个月的生产对比。采用二次浮选工艺时,生产结果为:精煤灰分10.87%,精煤产率46.17%,尾煤灰分47.55%,浮选完善指标43.53%。在入料条件和精煤灰分相近条件下,同比一次浮选的精煤产率、尾煤灰分和浮选完善指标分别高5.78%,3.20%和4.93%,得出,二次浮选工艺的浮选效果优于一次浮选效果。二次浮选平均精煤灰分10.87%时,浮选完善指标高达43.53%,在试验室条件下,灰分为10.90%时,可燃体回收率为43.74%,二次浮选生产结果同试验结果相近,取得了理想的浮选效果。

参考文献:

[1]谢泽深,煤泥分级浮选工艺的研究.2016.

[2]夏天,难浮煤泥二次浮选工艺研究与应用.2017.