1000MW超超临界机组给水弱氧化处理技术应用研究

(整期优先)网络出版时间:2019-07-17
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1000MW超超临界机组给水弱氧化处理技术应用研究

张家虎

广州粤能电力科技开发有限公司,广东广州510440

摘要:介绍了1000MW超超临界机组给水弱氧化处理(WOT)的实施步骤,分析了给水弱氧化处理过程中水汽系统铁离子和铜离子的变化趋势,以及pH降低时系统铁离子的变化趋势,并对弱氧化处理效果进行了分析。结果表明:给水弱氧化处理技术的实施,降低了热力系统结垢、积盐速率,减少氨耗用量,优化了精处理运行方式,降低锅炉运行压差,同时,提高了加氧转换过程的可靠性。

关键词:超超临界机组;弱氧化处理(WOT);含铁量;结垢

0引言

传统1000MW超超临界机组采用AVT(R)方式运行[1]。AVT(R)处理使碳钢制高压加热器、给水管、省煤器以及疏水系统等容易发生流动加速腐蚀,给水、疏水的含铁量一般较高,由此带来锅炉受热面结垢速率偏高、锅炉化学清洗周期缩短等问题。

近年来,随着越来越多机组给水系统采用无铜化管件、设备,给水处理方式转变为氧化性全挥发AVT(O)处理方式[1]。给水AVT(O)处理时,凝结水漏入的氧使给水系统处于弱的氧化状态,给水系统的流动加速腐蚀现象得到一定程度的抑制。但疏水系统的铁含量仍然相对较高,精处理混床的氢型运行周期短的问题也仍然存在。根据国内外有关电厂的运行经验,给水加氧处理技术(OT)是解决以上问题的有效方式[2]。

锅炉给水加氧处理技术(OT)的原理是:当水的纯度达到一定要求后(一般氢电导率小于0.15μS/cm),一定浓度的氧不但不会造成碳钢的腐蚀,反而能使碳钢表面形成均匀致密的三氧化二铁和磁性四氧化三铁“双层保护膜”,从而抑制碳钢制高压加热器、给水管、省煤器以及疏水系统等流动加速腐蚀问题,还消除了水冷壁管内表面波纹状氧化膜造成的锅炉压差上升的缺陷[3]。

本文主要对某电厂#4机组(1000MW)给水弱氧处理技术的应用研究,加氧过程中通过控制凝结水、给水的氧加入量,维持系统氧量在较抵的水平(40~80μg/L),延长水汽系统钝化时间,防止由于氧量的过大加入,增大系统的电导率,从而加速系统的腐蚀速率。此种加氧方式,系统转换时间较长,但对系统的负面影响较小,更大稳定可靠,值得大力推荐。

1给水加氧处理过程

根据有关技术要求及批准的加氧处理实施方案,确定具体加氧步骤为:(1)给水AVT(O)处理时热力系统汽水品质的查定。(2)机组从AVT(O)方式转化为OT。(3)给水含氧量对热力系统中铁含量的影响试验。(4)给水pH值对热力系统中铁含量的影响试验。(5)确定加氧运行工况下的凝结水精处理系统出水水质及运行控制方式。(6)机组正常运行和启停机时有关控制参数的确定。

2过程分析

2.1加氧过程中水汽系统铁离子含量变化

加氧期间,精处理出口Fe、除氧器入口Fe基本维持在1μg/L以下。这与精处理系统运行良好,低压给水系统长期低氧运行已部分钝化有关。加氧转化完成后,给水Fe由2.0~8.0μg/L基本下降至1.0μg/L以下;高加疏水铁量一直较小,基本维持在1.0μg/L以下。在水汽pH降低至9.05后,铁含量仍然维持在很低水平,由此表明凝结水系统、给水系统、高加疏水系统已形成了良好的保护性氧化膜。

加氧处理后,主蒸汽Fe从1.0~4.0μg/L降至1.0~2.0μg/L,主蒸汽铁含量稍有降低,可能与炉前给水铁迁移量下降有关。降低pH值后,主蒸汽铁含量有一个明显升高的过程,随后慢慢下降。其原因可能是主蒸汽取样管尚未完全钝化,降低pH后,取样管氧化

膜溶解度有所升高或取样管内原先沉积氧化铁再溶出。也就是说,此时主蒸汽水样并不具有代表性[4]。实测结果显示,随着时间延长,主蒸汽取样点铁含量会下降至正常水平。

低加疏水Fe基本维持在1.0~2.0μg/L,降低pH后低加疏水铁含量出现明显的升高现象,随后逐渐下降至正常水平,其可能原因为:一方面低加换热管为不锈钢,适当降低pH后其耐腐蚀性能不会受到明显影响。另一方面,由于低加疏水返回到除氧器入口,因此低加疏水铁含量升高时会影响除氧器入口铁含量。实际检测结果显示,除氧器入口铁含量并未随低加疏水铁含量的升高而升高。以上分析说明,低加疏水取样点检测到的铁含量升高并不代表着实际水质情况,主要还是因为降低pH后取样管内沉积的氧化铁溶出所致,随着时间延长,铁含量会下降至正常水平。

2.2加氧过程中水汽系统铜离子含量变化

图2显示#4机组加氧转化过程中精处理出口、给水、主蒸汽铜含量变化。从图中可以看出,加氧初期,精处理出口及主蒸汽铜变化不大,而给水铜有较大波动。加氧后期及pH调整后精处理出口、给水及主蒸汽铜均稳定在1μg/L以下。

2.3OT工况下,pH值对水汽铁含量的影响

在加氧工况下,将给水pH分别降低至9.25、9.15、9.05时,考察水汽腐蚀产物铁含量的变化,结果如图3所示。结果显示,除了低加疏水铁含量有所升高之外,其它各点水汽铁含量在pH下降初期有轻微波动,后期基本维持在1μg/L以下,原因见2.1。

3加氧效果分析

3.1降抵水汽系统铁含量

给水加氧处理后,给水系统、疏水系统等形成良好的保护膜,在pH为9.05时,给水铁含量仍保持在低水平,小于1.0µg/L,这将有效减缓锅炉受热面的结垢速度,延长锅炉的化学清洗周期。

3.2减少氨耗用量

给水加氧处理后,给水pH值控制为9.05,相应氨的加入量约为313μg/L。与AVT(O)工

况相比,凝结水中氨含量减少约75%,氨耗用量大大降抵,经济效益明显。

3.3优化精处理运行

给水加氨量的降低使得精处理混床氢型运行周期大大延长,周期制水量从11万吨左右延长至23万吨左右,减小了再生频率。进水pH的降低也很大程度上改善了精处理混床运行条件,对提高机组的水汽品质,防止汽轮机通流部件的积盐与腐蚀有利。

3.4降低锅炉运行压差

机组运行方式由AVT(O)转变为OT方式后,锅炉本体压差略有下降,由于给水系统铁含量显著下降,使原来可能在省煤器和水冷壁沉积的铁含量也大大下降,从而大大降低省煤器和水冷壁的结垢量和结垢速率,使整个锅炉本体压差显著下降,提高锅炉热效率,减轻了给水系统阻力[5]。

3.5降低热力系统结垢量

系统转换为OT工况运行半年后,系统的结垢量明显下降,向火侧水冷壁管结垢量由128.42g/m2降低至90.80g/m2,背火侧水冷壁管结垢量由114.48g/m2降低至59.91g/m2。

4结论

1000MW超超临界机组给水弱氧处理技术,通过控制凝结水、给水的氧加入量,维持系统氧量在较抵的水平(40~80μg/L),延长水汽系统钝化时间,可实现水汽系统钝化膜的完全转化,形成致密的三氧化二铁和磁性四氧化三铁“双层保护膜”。给水弱氧处理技术的实施,降低水汽系统铁含量,减少氨耗用量,优化精处理运行方式,降低锅炉运行压差,降低热力系统结垢量。同时,提高了转换过程的可靠性及对机组的负面影响,具体一定的借鉴意义。

参考文献:

[1]DL/T805.4-2016《火电厂汽水化学导则第4部分:锅炉给水处理》中华人民共和国电力行业标准[S].

[2]DL/T805.1-2011《火电厂汽水化学导则第1部分锅炉给水加氧处理导则》中华人民共和国电力行业标准[S].

[3]李志刚,陈戎.火电厂锅炉给水加氧处理技术研究[J].中国电力,2004,37(11):47-52.

[4]何磊,刘志杰,等.超超临界1000MW机组给水加氧处理探讨[J].东北电力技术,2012,1:17-21.

[5]刘春红,施国忠.基建超超临界1000MW机组精确给水加氧处理技术的研究[J].水处理技术,2013,39(6):109-111.