火电厂循环水泵高低速改造在生产中的应用

(整期优先)网络出版时间:2016-01-11
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火电厂循环水泵高低速改造在生产中的应用

李跃伟

李跃伟

(许昌龙岗发电有限责任公司河南禹州461690)

摘要:为了适应季节及负荷变化要求,将一台循环水泵电机改造为双速电机,经过改造后,不但极大地提高循环水量调节的灵活性,同时提高了循环水泵运行的效率,大幅度降低厂用电率。既能满足机组在不同气候条件、不同负荷下经济运行的要求,又有效降低发电成本,提高机组运行的经济性

关键词:双速、循环水泵、改造、节能

1.循环水系统简介

许昌禹龙发电有限责任公司总装机容量2×660MW机组,每组机动配置两台循环泵,流量Q=37800m3/h,循环水泵电机型号YKSY-3500-16/2150-LW,生产厂家为长沙水泵厂,功率为3500KW,电流为428A,电压为6000V,转速为370rpm,其出口节门采用蝶阀,只有全开全关两个位置,冷却水流量的调节采用开泵台数进行控制,由于季节温差大,日常出现开一台流量不够,开两台流量过大的情况长期存在,既浪费大量电能又浪费水资源,致使厂用电率高,发电煤耗高,发电成本高,选择合适的调速方式对循环水泵进行节能改造成为当务之急。通过改造既可以降低电动机的功耗,又可达到最有利真空的控制目的,从而达到了既保证和改善运行工况,又可达到节能降耗的目的和效果。

2.改变循环水泵转速的原理

根据泵的类流体定律,对同一台泵而言,可以得出泵的转速改变时性能参数之间的关系:

Q1/Q2=n1/n2

H1/H2=(n2/n2)2

P1/P2=(n1/n2)3(1)

式(1)中:Q1、Q2为泵流量;H1、H2为泵扬程;P1、P2为泵功率;n1、n2为泵转速。

式中表明泵转速改变时,性能参数之间的关系。因此可以在泵效率不变的情况下,通过改变转速,得到所要求的冷却水参数,相应地降低电耗,达到节能的目的。由于流量减少,水泵的耗电降低,同时电机的输出功率与转速的三次方成比例,当电机由高速切换到低速时,其功率将以转速比的三次方速率下降,机组的用电量随之减少,节能效果非常明显。

3.龙岗电厂双速水泵改造方案

根据异步电动机的转速关系式:

N=n1(1-s)=(60f1/P1)(1-S)(2)

式中:s为电动机的转差率;f1为电动机电源的频率;p1为电动机定子绕组的极对数。由公式(2)得出,改变异步电动机的转速有3种方法:

(1)改变原有电动机的转差率s。

(2)改变原有电动机频率f1,以改变n,即变频调速,这种方法在高压电机上应用风险较大。

(3)改变电动机定子绕组的极对数P1,以改变定子旋转磁场的转速n,即变极调速。要使定子绕组具有2种极对数,实现的办法有以下两种:

①用2套极对数不同的定子绕组,即极对数不同的双绕组变极调速,这是一种投资较大的调速方法;

②只装1套定子绕组,通过改变绕组端部的连接方式来获得2种极对数,即单绕组变极调速方法,这是一种投资小、见效快的方法,但这种方法难以进行动态转速切换。

为了满足机组不同季节最佳循环水量的运行要求,龙岗发电厂采用了第二种改变转速的方法,即将电机由16极改为16、18极的双速电机;同时更换电机的定子线圈,降低线圈温度,提高电机的安全可靠性。高、低速的切换通过改变装在电机外壳上的变极接线板连接方式来实现。如不计停、送电操作时间仅需20min左右就能完成,能满足循环泵在冬天低速运行,夏天高速运行的要求,以达到节能的目的。

4.改造要点

4.1电机改造后极数由16改为18,额定功率由3500KW变为2460KW,额定电流由428A变为326.3A,功率因数由0.83变为0.77,额定转速由370rpm变为331rpm,定子绕组接线由4Y改为2Y/△接法。由于电机改造后低速运行时的接线方式为△接法,综合保护装置中的“差动保护”必须得退出运行,另外在每次的高低速切换运行时,由于功率及接线方式的变化综合保护装置参数都需要重新修改。

4.2根据原定子槽数、绕组及匝数和接线方式等对电机定子线圈进行全部更换;对电机进行全方位的大修(包括轴瓦和冷却器和轴承室),按照国家标准电机改造后,直阻、绝缘、直流耐压、定子铁损温升试验及整机试转正常。

4.3电机的高压引线和中性点引线盒均不变,在中性点引线盒旁单独设立一个高低速切换箱,电机高低速运行选择,再电机停运时,只需要改变切换箱内的连接片的接线方式即可。

4.4电机改造前接线方式为4Y接法,改造后高速接线方式为2Y接法,低速接线方式为△接法,接线方式完全不同。

机组正常运行时低速泵的搭配情况

循环水泵的启停和高低速切换注意:

1、每年11月15日至3月15日,B循环水泵电机切换至低速方式,A循环水泵电机维持高速方式。

2、为避免循环水泵频繁启、停对设备和机组的影响,循环水泵每天启动和停运不超过一次。在循环水泵频繁启停的季节,加强对频繁启停电机接线头的温度测量检查,防止松动过热。

3、根据季节、机组近期负荷及环境温度,通知运检,进行循泵高低速切换。

6.节能效果

循环水泵应用双速电机驱动的经济性取决于循环泵的运行方式。改造前具有代表性的运行方式为冬季3个月和春秋5个月采用单泵运行,炎热季节的两个月采用双泵运行(全年共运行10个月,7200小时)。循环泵应用双速改造后(以下简称双速泵),在冬季、春季和秋季的6.5个月采用双泵高、低速配合运行。

改造前功率损耗P1=1.732×6.0×428×0.83=3691.65KW

改造后功率损耗P2=1.732×6.0×326.3×0.77=2611.0KW

节约有功功率=(P1-P2)=3691.65-2611.0=1080.65KW

每年约三个月低速运行,按照上网电价0.39元/度计算:

年节电费用=3月×30天×24H×1080.65KW×0.39元/度=91.0万元

经过对比发现我公司循环泵异步电动机,由原16极改为18极后,循环泵可以利采用转速差不大的相邻磁极对数的双速电机驱动,根据各季节气象条件的改变选择驱动转速,达到调节供水量,节能降耗的目的。

结语

对循环水泵电机进行双速改造,可以极大地提高循环水量调节的灵活性,同时提高了循环水泵运行的效率,大幅度降低厂用电率。双速改造后既能满足机组在不同气候条件、不同负荷下经济运行的要求,又有效降低发电成本,提高机组运行的经济性。

参考文献

[1]李继忠.循环水泵电机双速改造在600MW机组中的应用[C].全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十六届年会论文集.

[2]周彦等.火力发电厂循环水泵双速节能改造[A].发电设备.(2007)NO.5.

[3]肖兴等.循环水泵节能改造技术及其应用[A].热力发电.(2007)12.