火电厂汽轮机调试的问题及处理

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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火电厂汽轮机调试的问题及处理

赵武华

(大唐珲春发电厂)

摘要:火电厂汽轮机作为重要动力能源,对发电机工作效果与质量状态有着直接影响。根据现阶段火电厂汽轮机调试状态看,仍然存在诸多问题,有待进一步解决。对此,笔者根据实验研究,就火电厂汽轮机调试问题的处理进行简要分析。

关键词:火电厂;汽轮机;调试;问题及处理

随着社会经济的进步与发展,火电厂得到了重视与发展。汽轮机是其重要组成部分,调试工作代表着机组的运行状态。所以,在汽轮机调试过程中需要正确处理其问题,制定有效解决方法。这对电机组的顺利运行有着重要影响。

一、火电厂汽轮机调试必要性

火电厂发电时,汽轮机工作稳定性与效果和发电厂安全性、水平有着直接影响。汽轮机质量调试效果对其运行稳定性有着直接影响,安装时构件是否紧固、技术标准等关乎着汽轮机的稳定运行。如果汽轮机发生故障,则将会电力供应和稳定性造成制约。因此,现代化发展形式下,火电厂做好汽轮机调试成为重要研究课题。

二、火电厂汽轮机调试问题与解决方法

火电厂汽轮机调试时应立足于多方面,针对出现的问题制定有效解决措施。对此,笔者以火电厂汽轮机调试时遇到的故障现象为例,分析火电厂汽轮机调试问题和解决方法。

(一)主机瓦振、轴振

展开超速实验调整,1号汽轮机冲转时,#2、#3汽轮机发生瓦振、轴振,高出限定范围,振动不问。该阶段,汽轮机跳机参数达到50um,靠近跳机参数。当结束试验后,对#2、#3瓦汽轮机的轴承展开综合检验,#2瓦汽轮机轴径位置发生磨损,#3瓦汽轮机也有一些铜屑。此外,接近盘底位置铜屑最多。润滑油系统内也有较多铜屑,汽轮机油系统出现污染。因此,还应对故障油泵装置、起动油泵装置、推力轴承等展开综合检验。当进行全过程检验后,盘车铜套材料质量不符合标准要求。在磨损时产生较多铜屑,铜屑流入润滑油系统内造成系统污染。当换上盘车铜套后,同时展开清洁后再次进行试验,主机瓦振、轴振等全部达到规定目标。

(二)小技巧切换阀频繁更换

根据现阶段火电厂汽轮机调试状态看,仍然存在诸多问题。小机在整套运行时出现低压调门指令和反馈差异性明显。通过仔细研究调查得出:阀卡涩造成进油量在目标进油量下。在油动机解体后出现较多铁屑,其物质想要彻底清洁具有一定难度,需要返回厂家进行处理。因此,#2为了防止出现该种现象,还需要从以下几点进行。在设备运送阶段要做好保护措施,在安装时尽量确保整洁性。当安装结束后展开整体保护。另一方面,尽可能的构建油循环滤油,当确定油质符合要求后安装伺服阀。这样一来,则能够有效避免小机切换阀频繁更换而出现这一问题。

(三)发电机进油

通常情况下,发电机密封性较强,其系统构成为2台主油泵构成密封环流系统。1台油泵主要进行油的供应,1台作为备用油泵。当1台油泵出现问题而无法正常供油时,另一台油泵起动。不过,在实际调试时发现发电机进油,发电机漏液开关报警,排污管内有油液不断的流出。当进行仔细研究分析后,其主要问题在于密封油箱浮子法卡住,造成油箱失去排油功能。当有油液流出后,挡油环被遮挡住造成发电机进油。对此,首先在汽轮机安装时,检验浮球阀稳定效果,确保密封油系统整洁。这样一来,则能够有效避免油液流出的问题,避免发电机进油。

(四)前置泵电机受损

在调试时,1号气泵前置电机驱动端有异常声音。当展开全面检验后,轴承持续升温。在通过加油处理后重新运行前置泵、气泵。随后,前置泵电机驱动端温度高跳闸。通过对前置泵电机检查发现,电机轴承被烧毁,定子铁芯和转子铁芯也被烧坏。在检验轴承温度曲线时,运行轴承温度较高,由60℃提高至180℃电机被烧损。通过研究实际状态下,得出其轴承在一段时间中缺少油脂保养,机组长时间工作下,轴承滚柱和保护套发生磨损。伴随着滚柱控制的提高,出现异常声音。当持续高速状态运行后,机械作用力超出保护套承载压力,保护套发生断裂,造成轴承滚柱卡涩、分布偏位。当卡涩较为严重状态下,若轴承持续高速运行,其温度将会不断提升。如果持续这一恶性循环,电机定子将会升温,转子被烧。想要避免出现这一问题,还需要加大检查力度,定期进行设备检验与维修,确保发现问题及时解决。此外,轴承升温至跳闸未进行警报,则代表汽轮机警报系统出现问题,还应进行优化提升。

(五)主油泵压力较少

在实际调试时,2号汽轮机转速较快,主油泵压力在标准参数之下。基于这一状态下,交流、直流润滑油泵停止工作后,主油泵则不能顺利运行。交流、直流润滑油泵系统展开综合检验,并无异常。随后进行主油泵检验,油箱内的油位在主油泵回路油位之下。另一方面,油位和具体油位发生偏差,显示油位高且低在汽轮机组的最低限制油位,造成油涡轮停止运行。对此,还需要做好油箱量补充,调节油位刻度。对此,重新运行汽轮机组,汽轮机运行稳定。在实际调节时发电机出现进油,发电机漏液电源报警,排污管内持续排除油液。当全面研究后,发现密封油箱浮子阀卡住,造成油箱失去自动排油效果,当油液流出后遮住油环,造成发电机进油。其处理方法为:汽轮机安装时检验浮球阀稳定性,确保密封油系统整洁。只有这样,才能确保油液不会流出,发电机不会进油。

(六)凝泵工频连启后管道受到影响

因为本机组实行一变频二工频形式,在起动过程中为变频泵,工频泵作为备用。在变频泵出现故障下出现跳闸,工频泵发生联启。这一过程因为压力、流量级别差异性明显,管路受到影响,一号机重复发现进出口法兰垫片被冲破,凝泵再循环管道出现晃动。针对这一问题,第一,整套启动前锅炉冲洗上水时,可以通过不投工频泵联锁。这一阶段还需要监盘人员做好运行状态监控。第二,整套启动过程中,初始锅炉点火过程,凝结水总量较小,通过稳定的变频进行除氧器上水阀节流。第三,机组负荷时进行凝泵通过大频率调整。尽量进行再循环与水上调门控制压力流量,使转速保持在1350r/min。第四,对凝结水管路有关法兰支吊架稳固。另一方面,也要做好凝结水加强,防止凝泵跳闸,尤其是调试初始阶段进行优化,进行流量保护进而达到既定目标,有效处理故障问题。

结语:

综合分析,火电厂发电时,汽轮机工作稳定性与效果和发电厂安全性、水平有着直接影响。将火电厂汽轮机调试作为工作重心,对主机瓦振、小机自动关闭、发电机进油、烧毁等给予高度重视,制定有效方法,提高火电厂汽轮机调试质量。对此,笔者分别对火电厂汽轮机调试问题,以及处理方法进行分析,希望对汽轮机调试起到帮助性作用。

参考文献:

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