SCR脱硝技术在电厂燃煤炉上的应用

(整期优先)网络出版时间:2016-07-17
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SCR脱硝技术在电厂燃煤炉上的应用

刘鹏

广东粤华发电有限责任公司广东广州510731

摘要:针对瑞明发电厂#2炉进行SCR改造后的运行进行细致的分析,主要讲述了SCR脱硝技术,对锅炉SCR改造后如何运行进行了总结,为运行中如何控制NOx的排放提出了可操作的指导建议。

关键词:SCR;SNCR;氮氧化物;脱硝

1.主要设备简介及主要技术参数

本锅炉为上海锅炉厂生产SG—420/13.7—M756超高压中间再热自然循环汽包炉,平衡通风,“∏”型露天布置,四角切圆燃烧,固态排渣,钢筋混凝土构架,配有两台钢球磨煤机,中间仓储式热风送粉系统【1】。2009年由浙江大学完成低NOx燃烧器改造和SNCR脱硝改造。2011年12月完成了#2炉尾部受热面加装SCR脱硝装置(SelectiveCatalyticReduction,选择性催化还原法),形成了SNCR/SCR混合型烟气脱硝技术,即利用原有炉内SNCR系统的还原剂制备、稀释、喷射、控制系统的基础上,加装烟气尾部脱硝装置(SCR),组成SNCR/SCR联合脱硝工艺。利用尿素热解生成的氨作还原剂,与烟气中的NOx进行反应生成氮气和水,从而进一步降低烟气中的NOx排放。

2.SCR脱硝技术概述

SCR是目前国际上技术最成熟、应用最广泛的烟气脱硝技术,具有脱除效率高、无副产物、不形成二次污染,装置结构简单,运行可靠,便于维护等优点。反应原理为:在催化剂作用下,向烟气中喷入氨,将NOX还原成N2和H2O。

2.1SCR化学反应机理

SCR的化学反应机理比较复杂,但主要的反应是NH3在一定的温度和催化剂作用下,有选择地把烟气中的NOx还原为N2,其过程涉及到数十个反应方程,但主要的反应过程可用以下方程来表示:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

在没有催化剂的情况下,这个反应的理想温度是850℃~1050℃,即选择性非催化还原技术(SNCR)。这一温度窗口很狭窄,当温度高于1100℃时,氨气会氧化成NO,而且NOx的还原速度也会很快降下来;当温度低于800℃时,反应速度会很慢,NOx被还原的量很少,此时就需要添加催化剂,这就是选择性催化还原技术。根据所用催化剂的种类,反应温度可以选择在250℃~420℃之间,甚至可以低到80℃~150℃。

2.2影响SCR脱硝效率的主要因素

2.2.1催化剂

催化剂活性越高,氨气与烟气中的NOx反应越剧烈,在一定结构反应器中采用的还原剂——氨的剂量越少,即NH3/NOx小;同样,在相同的NH3/NOx下,采用活化性高的催化剂有利于小尺寸反应器的运行。总的来说,一定NH3/NOx、反应器尺寸条件下,催化剂活性越大,降低NOx生成量的可能性就越大。常用的催化剂是TiO2、FeO和活性炭等,最常用的催化剂是TiO2加活性元素(钒的氧化物V2O5、钨WO3、钼等)【4】。理论上,1mol的NOx需要1mol的NH3脱除,NH3量不足会导致NOx的脱除效率降低,但NH3量又会带来NH3对环境的二次污染,通常喷入的NH3量随着机组负荷的变化而变化。

催化剂性能的下降、氨逃逸的测量不准确造成系统的氨逃逸过高。

2.2.2反应温度

反应温度在一定程度上决定着还原剂——氨与烟气中NOx的反应速率,同时也影响催化剂的活性。一方面,当烟气温度低时,不仅会因催化剂的活性降低而使NOx的脱除效率降低,而且喷人的NH3还会与烟气中的SOx反应生成硫酸氨附着在催化剂的表面;另一方面,当烟气温度高时,NH3会与02发生反应,导致烟气中的NOx增加。因此,在锅炉设计和运行时,选择和控制好烟温尤为重要【3】。

3.SCR系统投入运行后的效果试验

在#2机组大修后,于2012年5月10日至5月20日,对#2炉SCR脱硝装置进行了摸底调试试验。此次试验分为2个阶段进行。第一阶段:在锅炉负280、300、330、360、410、420t/h的工况下进行SNCR系统喷氨量的调整试验。第二阶段:在锅炉350t/h的工况下的SCR的蒸汽扰动试验,以及SNCR喷枪合理匹配试验。表1、表2分别列出了锅炉负荷在280t/h、420t/h的工况下试验数据,通过表1、表2可以看出SCR系统的投运有效的降低了锅炉的NOx排放,达到了排放标准。

4.SCR系统投入后运行中的控制

4.1运行中应注意的关键点

4.1.1使用油点火的锅炉启动时,未燃尽的油污会粘附在催化剂表面,可能会引起催化剂的燃烧,损坏催化剂。所以在启动中要保证油枪雾化良好,防止未燃尽的油污进入尾部烟道。

4.1.2锅炉风机启动前,必须投入SCR装置的声波吹灰装置,检查吹灰系统投运正常后,方可启动锅炉引、送风机,以防止SCR催化剂表面积灰,正常运行中,保持SCR声波吹灰长期投入,锅炉停运后,待风机全部停止方可停止声波吹灰系统。

4.1.3为了保证催化的寿命,催化剂对SNCR系统的投入温度有一定的要求,所以规定锅炉升炉过程,可在60WM附近投入脱硝喷枪通水运行,待反应器进烟温升至>280℃再喷入尿素溶液,正式投运脱硝。

4.2运行中的调整

锅炉启动后,在SNCR和SCR未投入之前应对锅炉的各个系统进行合理的调整,控制NOX的原始值达到最低,以减少喷氨量。各系统调整建议如下:

4.2.1制粉系统的运行调节

单独SNCR运行我们可以看出,无磨、单磨、双磨运行中,无磨和单磨运行NOx的排放是较低的,因此运行人员应该合理的配置制粉系统的运行方式,尽可能的创造无磨和单磨运行方式,尽量减少三次风带粉,比如在锅炉负荷比较低的时候(<310t/h),应该使制粉系统保持最大出力,提高粉仓粉位,创造停磨时间。在高负荷时,应该尽量减少三次风带粉量。

4.2.2给粉机的调节

应该尽量考虑提高下两层给粉机转速,让下两层给粉机多带粉运行,尽量减小上层给粉机转速,在负荷较低时,可以停止一个或两个上层给粉机的运行。增加下两层给粉转速,配合二次风的调节,刻意的创造出下面两层给粉缺氧燃烧的氛围,使下两层给粉的燃烧滞后,从而降低该区域的热负荷,抑止NOx的大量生成。

4.2.3二次风的调节

二次风的调节是降低NOx运行调节的关键,一般认为,创造还原性燃烧气氛可以有效的减少燃烧过程中燃料型NOx的生成,在实际运行中,由于下二次风要起托火的作用,不能关得太小,在此条件下,可以通过减少中二次风和上二次风的风量,配合于下两层给粉的增加,使下两层燃烧器所处燃烧区煤粉的燃烧处于相对缺氧的还原性气氛,从而达到降低燃料型NOx生成的目的。

4.2.4锅炉出口氧量的控制

出口氧量过高将导致排烟损失增大,而且燃料在高氧量下燃烧将对NOx的生成产生负面的影响,但是控制过低的出口氧量运行则会使飞灰可燃物含量增大,降低锅炉效率,所以在运行中,应该二者兼顾。从以前进行的低氧燃烧试验和试验结果来看,炉膛出口氧量控制在2.7%~3.3%之间为宜。

5.结束语

如何来调整控制NOX的排放,要根据各个锅炉的特点,可以选择SNCR、SCR、以及SNCR/SCR混合型烟气脱硝技术,并综合的考虑各层风、粉的配置,同时兼顾锅炉运行的经济性,通过合理的调节,可以达到一个较满意的效果。

参考文献

[1]锅炉集控运行规程[S].广东粤华发电有限责任公司

[2]葛荣良.火电厂脱硝技术与应用以及脱硫脱硝一体化发展趋势[J].上海电力,2007,(05).

[3]杜黎明,刘金荣.燃煤锅炉同时脱硫脱硝技术工艺性分析[J].中国电力,2007,(02).

[4]周芸芸,钱枫,付颖.烟气脱硫脱硝技术进展[J].北京工商大学学报(自然科学版),2006,(03).

作者简介:刘鹏(1987年6月),男,河南省人,毕业于长沙理工大学热能与动力工程专业,电力运行助理工程师,现从事集控运行工作。