安阳发电厂提升再热汽温改造简述

(整期优先)网络出版时间:2017-04-14
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安阳发电厂提升再热汽温改造简述

李飞

(大唐安阳发电厂河南省安阳市455004)

摘要:本文通过对安阳发电厂#9、#10锅炉再热汽温偏低问题进行分析,探讨再热器增加受热面面积的必要性,针对再热汽温偏低、增加受热面方式进行分析,提出多个改造性方案,选出最优方案,使机组达到节能降耗、安全经济运行的目的。

关键词:汽温;受热面;效益;节能

一、项目提出背景

安阳发电厂#9、10炉同为东方锅炉厂生产相同炉型、相同结构的300MW级锅炉,#9、10号机组在汽轮机通流改造后,汽轮机高压缸提效,高压缸排汽参数降低,造成#9、10炉再热器入口温度与设计值有较大偏差,#9、10机组汽轮机通流部分改造后实际运行使高压缸排汽温度降低了13~20℃,是造成再热器出口温度达不到设计值的主要原因。由于四角切圆锅炉残余旋转造成锅炉左右侧烟温和流速偏差,后屏过热器部分管屏超温,为控制管屏超温投入大量过热器减温水,造成过热器出口欠温,导致高排温度降低,进一步加剧再热器出口欠温。因此,为解决#9、10炉进行通流改造后出现的再热器欠温问题,需要适当增加中温再热器、高温再热器受热面积和提升后屏过热器材质,以保证正常运行时过热器和再热器出口汽温达到设计参数。

二、锅炉再热器运行现状

#9、#10锅炉为亚临界自然循环汽包锅炉,单炉膛、一次中间再热、平衡通风、钢构架、固态排渣、燃煤锅炉。

从#9机组锅炉试验数据看出,改造前各负荷工况下壁再入口汽温较高,高再出口汽温在529~536℃。改造后200MW负荷以上时,壁再入口汽温317~323℃之间,高再出口汽温在525~534℃之间;200MW负荷及以下负荷时,壁再入口汽温308~310℃,高再出口汽温在497~499℃,低负荷再热汽温偏低。由于汽轮机高压缸效率提高,改造后300MW工况与改造前285MW工况相比,高排温度降低6℃左右,改造前后主汽压力相差1.5MPa对高排汽温影响7℃左右,因此汽轮机通流部分改造影响高排温度13℃左右。

从#10机组锅炉试验数据看出,改造前200MW负荷以上壁再入口汽温较高,高再出口汽温在535℃左右,150MW负荷下壁再入口汽温315℃,高再出口汽温496℃。改造后壁再入口汽温316~326℃之间,高再出口汽温在517~529℃之间。由于汽轮机高压缸效率提高,改造后300MW工况与改造前相比,高排温度降低20℃左右。

三、改造的必要性

#9、10机组进行了通流部分改造,导致高排温度降低,致使再热汽温明显偏低,影响煤耗,严重影响机组经济性。由于再热汽温偏低,汽轮机末级叶片易出现水蚀现象,可能会造成叶片断裂,危害到机组安全运行。

四、改造方案探讨

4.1改造方案分析

4.1.1敷设卫燃带的方法使火焰中心上移,炉膛出口烟温升高,相应再热汽温升高,但同时也使后屏吸热量增加、后屏超温现象加重,排烟温度升高,结焦可能性增加,机组的经济性和安全性下降,因此不建议采用此种方案。

4.1.2通过改进再热器布置,或改变再热器管子型式也能增加其吸热量,不过改动工程比较大,因此不推荐采用。

4.1.3#9、#10锅炉再热器由三部分组成,壁式再热器、中温再热器、高温再热器,中温再热器与高温再热器之间未设集箱。从受热面布置来看,可以增加壁式再热器面积、中高温再热器面积,或者在尾部增加低温再热器;另外由于后屏过热器超温情况比较突出,可适当考虑减少后屏受热面积,降低吸热量,提高管内蒸汽流速,达到降低后屏管壁温度的目的,保障后屏运行安全性。

4.1.3.1增加壁再换热面积,不仅增加再热器吸热量,还能降低炉膛出口烟温、减少后屏吸热量,从而缓解后屏过热器管壁超温现象。但水冷壁、壁再都需要相应进行改动,工程量过大、工期长、造价偏高,因此不建议对壁再进行改造。

4.1.3.2通过调研及分析比较,提出了三种改造方案,方案一是将中再原设计14根套管增加为16根套管,新增2根管出中再后直接进入高再出口集箱;方案二是将中再原设计14根套管增加为17根套管,新增3根管出中再后直接进入高再出口集箱;方案三将中再原设计14根套管增加为16根套管,新增2根管出中再后再进入炉内,成为高再外圈管,最后出炉外跟原设计高再第一根、第二根管分别合并后进入高再出口集箱。

三个改造案均可提升再热器出口温度,对过热蒸汽温升影响很小,主蒸汽温度虽略有下降,但可适当减少过热器减温水量;降低炉膛出口烟温,有利于降低排烟温度、提高机组经济性,因此,三个改造方案均可行。

4.2改造方案比较和环保效益

根据改造方案一,#9、#10锅炉改造后,机组供电煤耗降低,机组额定功率320MW,按年利用小时5500小时计算,每台机组年节约标煤量为1930.8吨,每年减少CO2排放5020.1吨,减少SO2排放46.3吨。

根据改造方案二,#9、#10锅炉改造后,机组供电煤耗降低,机组额定功率320MW,按年利用小时5500小时计算,每台机组年节约标煤量为2376.4吨,每年减少CO2排放6178.6吨,减少SO2排放57.0吨。

根据改造方案三,#9、#10锅炉改造后,机组供电煤耗降低,机组额定功率320MW,按年利用小时5500小时计算,每台机组年节约标煤量为2420.9吨,每年减少CO2排放6294.3吨,减少SO2排放58.1吨。

综上所述,方案一再热器增加受热面略少,投资少,收益较低。方案二与方案三的受热面增加较多,投资高、收益也高;方案二、方案三每年节约费用较多,长期收益较好,主要差别在于是否增加高再的受热面积,受热面布置方式不一样,但两个方案对再热蒸汽流量的分配、再热器壁温的影响差别较小。综合考虑,优选方案三。

五、改造方案实施

依据改造方案的基本原则和思路,结合#9、10锅炉再热器的具体结构,本次再热器改造方案具体如下:

通过中温再热器炉外三通管变化,将中再原设计14根套管增加为16根套管,新增2根管出中再后经过规格变化后再进入炉内,成为高再外圈管,并延伸到下部,最后出炉外跟原设计高再第1跟管合并进入再热器出口集箱。

将原设计高再第7根向下延长约6.3米

中温再热器新增2圈管炉内部分前段为12Cr1MoV,下部及后面高温区为T91;炉内管子规格均为:Φ60×4。新增2圈管出口炉外连接管均为T91,规格分别为:Φ70×5和Φ42×4。

高温再热器新增加的外圈管炉内全部为TP347H,规格均为:Φ60×4。高再出口炉外部分连接管原设计各管规格均有变化:原设计高再出口炉外连接管变为Φ38,壁厚从5.5到6.5变化。

中温再热器新增2圈管的外1圈管,以及高温再热器新增的外1圈管,在有吹灰器的位置相应增加防磨罩,以防止蒸汽吹损新增管子。

再热器改造方案,新增中温再热器受热面积为:323m2;新增高温再热器受热面积为:394m2;计算再热器额定工况温升增加约20℃。

六、总结

#9、10锅炉通过再热系统受热面改造,提高了再热汽温,调整燃烧时火焰中心可适当下移,有利于减少后屏吸热量、降低后屏管壁温度,提高锅炉燃烧稳定性和燃烧效率,同时可以降低排烟温度,提高锅炉效率,使机组安全性以及经济性得到提高。

作者简介:

李飞,男,大唐安阳发电厂锅炉专业。通讯地址:河南省安阳市殷都区华祥路1号,邮编:455004,邮箱:zcafei@163.com