6-9m水头段三叶片贯流式水轮机组发电量指标分析

(整期优先)网络出版时间:2018-11-21
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6-9m水头段三叶片贯流式水轮机组发电量指标分析

胡丹1柴芯*2程杰2李正贵2杨世江3王得

(1.浙江水利水电学院杭州3100181;2.西华大学图书馆成都610039;3.甘肃柴家峡水电站兰州730065;4.国际小水电中心杭州310002)

摘要:贯流式水轮机主要主要特点是大流量,运行中上游电站来水量的变化、库区水位、库区尾水位波动对机组出力影响较大,在低水头6-9m段,尤其是三叶片的贯流水轮机,运行情况比较特殊。本文根据黄河干流电站的运行特性,分析低水头贯流式水轮机的发电情况。对于三叶片机组的优化运行有一定的借鉴意义。

关键词:6-9m水头;贯流水轮发电机;三叶片;发电量

0引言

全球对的水电的理解越来越理性,水能是环境友好的。在国内,目前水电装机容量有历史性突破,超过3亿千瓦,是节能减排的主力,农村电网中有一部分属于贯流机组,据统计,小水电发电量目前解决了超过3亿多农村人口的用电。贯流式水轮机特点是低水头、大流量,偏离最优工况情况较多、稳定性差[1-5]。尤其是在6-9m水头段更为明显。

黄河中下游流域,季节性流量变化对水轮机影响较大,贯流式水轮机运行规律更复杂。从运行角度,研究技术经济、优化的比较少,结合同类电站的情况,开展了贯流机组的技术经济优化分析。

图12012年机组利用小时数图22012年发电量及水量比较

表12012年可靠性数据

1发电量分析

发电量是水电站生产指标,研究贯流式电站经济优化问题,首先分析机组发电量。

1.1机组发电量

具体到贯流电站的发电能力,2012年发电量较2011年增加12407万kWh,完成全年计划的121%。从月发电分析:1~3月较低,5~7月较好,8月份低,9、10月份良好,11、12月份降低。

1.2机组利用小时数

机组利用小时数是发电量的表达形式,因此分析影响机组发电量变化原因首先研究利用小时数。图1为贯流电站4台机组2012年利用小时数。

2012年较2011年增加4228.49小时,发电量增加12407万kWh。影响因素有两个方面,一是来水;由于汛期、枯水期的存在,发电量成规律变化,但对贯流水电站来讲,库容小、水头变化率高,其运行变得更复杂。二是水能利用,主要受到设备可靠性等因素的影响。

2、发电能力利用

2.1上游来水情况

在黄河的水电厂,来水的多少是增发的基础,来水各年均有不同特征,存在防凌期、汛期,如图2为2012年电站的来水。

可以看出,相比2011年,2012年入库水量增58.82亿立方米;发电引用水量增加72亿立方米;弃水减少16.17亿立方米。这表明2012年与2011年相似,在枯水期流量较小,有效水头高,丰水期流量较大,在8、9月弃水较大,影响发电。由于库容量较小,运行基本按照来多少水、放多少水,在防凌期,流量较小、水头大,发电量小,在汛期,流量大,水头适中,是发电较好。

2.2机组可靠性

水电站通过计划停运时数、非计划停运时间来考察运行可靠性。在来水相同时,机组可靠运行影响发电量,表1为2012年可靠性数据。

对于1号机组,2012年全年运行5626.45小时,占64%。2011年全年7762.61小时,占89℅,增加2141.16小时。

结合水情,可以设备完好是关键,运行越多,弃水少,水能效果好。可以看出1-3月份两台发电,弃水量少,利用效果较好。4-5月份,入库增加,三台机发电,保证不少弃水。6月入库增加,可以保证四台机发电。

2.3水头及耗水率

2012年水位较稳定,也是发电较好原因。数据分析表明:水头低于7m时,发电出力降低。2012年全年运行中多次调整水位,将有效水头控制在预想数值。清理垃圾,也减少水头损失。

2.4机组工况

贯流机组工况对水头敏感,来水一定时,设备可靠、水头稳定工况下,是机组多发有效方法,2012年设备稳定性参数:发导的摆度基本在180μm以下,属于优秀;灯泡体小于46μm标准,属于优秀。水导摆度在130μm以下,属于优秀;

3结论

1、防凌期,流量小,尾水位低,有效水头大,提高机组效率,减少弃水,利用小时提高。

2、机组可靠性是多发的主要因素,对发电量影响较大。

3、保持有效水头是多发的有效举措之一,合理安排清污,减少水头损失,增加有效水头,效果较明显。

4、提高机组运行水平,对于机组发电效果有较大影响