矿用牙轮钻机效能与效率分析

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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矿用牙轮钻机效能与效率分析

柳德厚

神华准能集团黑岱沟露天煤矿内蒙古鄂尔多斯薛家湾010300

摘要:文章通过对黑岱沟露天煤矿所使用的不同型号牙轮钻机、同型号不同设备近四年效能与生产效率的分析,为我矿穿孔设备的选用和生产的合理安排提供依据。

关键词:钻机;效能;效率

矿用钻机的效能和生产效率直接关系到钻机的选型、数量和钻孔成本,通过钻机的效能和生产效率分析,对于生产安排、钻机选型和台数具有指导意义。

一、我矿钻机效能分析

(一)我矿所使用钻机总体情况

我矿有钻机12台,其中CDM75钻机2台,与2011年9月和2011年12月开始使用;DM-H钻机2台,与1996年5月开始使用;DM-H2钻机4台,与2006年8月、2006年10月、2007年1月、2007年2月开始使用;DM45钻机3台,与2006年6月和2011年9月开始使用;1190E钻机1台,与2009年2月开始使用。总资产原值18255.76万元。

CDM75和DM-H钻机用于松动爆破钻孔,DM-H2和1900E钻机用于抛掷爆破钻孔,DM45钻机用于钻煤孔。

(二)不同型号钻机4年间年单位效能对比分析

2012年,CDM75钻机单位效能最高,为0.0503米/元,DM-H2钻机单位效能最低,为0.0133米/元;2013年、2014年、2015年CDM75钻机单位效能最高,为0.0475米/元,1190E钻机单位效能最低,为0.0091米/元,原因是CDM75钻机日常维修费少,而DM-H2钻机和1190E为抛掷孔钻机,维修费、折旧费用高。

2012年,DM-H钻机由于有大修费用,所以比CDM75钻机单位效能低;2013年、2014年、2015年DM-H钻机与CDM75钻机单位效能基本持平。

近四年DM45钻机由于维修费用高,且有大修理费用,柴油费用也高,所以单位效能也较低。

(三)不同型号牙轮钻机4年间平均单位效能对比分析

4年间平均单位效能CDM75钻机单位效能最高,为0.0429米/元,1190E钻机单位效能最低,为0.0101米/元,原因是CDM75钻机日常维修费用少,而DM-H2钻机和1190E为抛掷孔钻机,维修费、折旧费用高;DM-H由于有大修费用,设备老化,日常维修费用高,所以比CDM75钻机单位效能低;DM45钻机由于维修费用高,柴油费用高,所以单位效能也较低。

由图一看出,CDM75钻机和DM-H钻机单位效能总体呈下降势态,主要原因是设备老化,日常修理费用逐年增高;DM45钻机单位效能总体持平;DM-H2钻机和1190钻机单位效能总体持平且较小,原因是DM-H2钻机和1190钻机于抛掷爆破钻孔,需频繁接卸钻杆,受吊斗铲作业周期、抛掷爆破循环周期影响,实动率低,使得该系列钻机单位效能较为异常。

不同型号牙轮钻机4年间每年单位效能对比图

图一

(四)同型号钻机不同设备4年间平均单位效能对比分析

2012-2015年我矿12台钻机共发生相关成本费用31280.67万元,总单位效能0.0246米/元,各台钻机年单位效能及成本点、平均单位效能如下:松动孔钻机单位效能较高,抛掷孔钻机单位效能较低,原因是抛掷孔钻机维修费、折旧费、电费都较高,而单位效率较低,图二更直观反映各台钻机单位效能大小比对。

下面针对同类型钻机效能进行简单分析:

两台CDM75钻机用于松动钻孔,单位效能相差0.0017米/元,相差不大,2#钻机单位效能略低,原因是维修费高。

两台DM-H钻机用于松动岩石钻孔,单位效能相差0.0024米/元,1#钻机单位效能略低,原因是1#钻机日常维修费用偏高。

四台DM-H2钻机用于抛掷孔钻孔,单位效能较低,其中3#钻机单位效能最低,为0.0117米/元,原因是3#钻机故障较多,日常维修费用高,单位效率低,所以3#钻机单位效能最低。

三台DM45钻机用于煤层钻孔,单位效能较高,其中2#钻机单位效能最低,原因是2#钻机故障较多,日常维修费用高,单位效率低,所以2#钻机单位效能最低。

我矿就一台1190E型钻机,无比较对象。

同型号牙轮钻机不同设备4年间平均单位效能对比图

图二

二、黑矿各类型钻机生产效率分析

(一)不同型号钻机4年间每年生产效率对比分析

2012-2015年不同型号钻机4年间生产效率和平均效率:用于松动爆破、煤台阶钻孔的CDM75、DM-H、DM45钻机生产效率较高,平均分别为51.56米/小时、58.77米/小时和61.76米/小时;而用于抛掷爆破钻孔的DM-H2、1190型钻机生产效率较低,平均分别为40.11米/小时、43.93米/小时;生产效率较低的原因是:抛掷爆破钻孔受吊斗铲作业周期、抛掷爆破循环周期影响和孔深、孔径大、抛掷爆破频繁接卸钻杆等因素影响,生产效率相对较低。

下面对4年间各类型钻机生产效率分析如下:

2012年DM-H钻机单位效率最高,为60.45米/小时,DM-H2钻机单位效率最低,为39.11米;2013年DM45钻机单位效率最高,为65.99米/小时,DM-H2钻机单位效率最低,为42.61米。原因是DM-H钻机作业时不需要接卸钻杆,作业环境较好;DM45钻机用于煤孔作业,硬度小,虽然需要接卸钻杆,但效率最高,而DM-H2钻机是抛掷孔钻机,由于吊斗铲工艺要求孔较深,孔径大,接卸钻杆次数多。CDM75钻机由于接卸钻杆,效率较DM-H钻机小点。

2014年情况与2013年相同。

2015年钻机单位效率有所下降,主要是工程要求,钻机调动频繁,作业条件较差,抛掷区地质条件复杂等原因造成的。具体分析如下:DM45钻机单位效率最高,为58.94米/小时,1190E钻机单位效率最低,为33.07米。

不同型号牙轮钻机4年间平均效率对比图

图三

(二)同型号钻机4年间平均生产效率对比分析

两台CDM75钻机比较2#钻机钻机单位效率略低,主要原因是作业条件不同,岩石性质不同,比如粘土作业效率就低一点。

两台DM-H钻机效率效率相差很小。

四台DM-H2钻机中1#DM-H2钻机单位效率最高,为42.64米/小时,3#DM-H2钻机单位效率最低,为36.91米/小时,效率低的原因是设备性能较差,液压系统压力低。

三台DM45钻机中1#钻机单位效率最高,为65.11米/小时,2#钻机单位效率最低,为59.25米/小时,效率低的原因是岩石台阶作业较多,设备性能较差。

图四可以直观看出各台设备效率高低。

同型号不同设备4年间平均效率对比图

图四