优化运行方式改善机组经济指标

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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优化运行方式改善机组经济指标

孙克俭

(贵州鸭溪发电有限公司贵州鸭溪563000)

摘要:通过优化机组启动过程,合理安排锅炉启动上水方式,调整辅机运行,节能调度机组运行,优化脱硫系统方式,合理配煤掺烧,从而实现降低机组的能耗,提高运行经济性的目的。

关键词:优化运行;节能降耗

一、概述

鸭溪发电厂装机为4×300MW,#1、2锅炉采用北京巴威公司生产的引进美国巴威公司技术的产品,为双拱型单炉膛平衡通风、露天布置、全钢架结构,一次中间再热、亚临界参数、自然循环单汽包锅炉,型号为B&WB—1025/17.4—M;#3、4锅炉为东方锅炉厂生产的引进美国CE公司技术的产品。锅炉为双拱型单炉膛平衡通风、露天布置、全钢架结构,固态连续排渣,一次中间再热、亚临界参数、自然循环单汽包锅炉,型号为DG1025/18.2-Ⅱ15;汽轮机为汽轮机为东方汽轮机厂生产的N300-16.7/537/537-8型亚临界、一次中间再热、双缸、双排汽、凝汽式汽轮机,配两台汽动给水泵(正常工作汽源为四段抽汽),一台电动给水泵;脱硫系统采用贵州星云环保有限公司设计,采用技术成熟的石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,脱硫装置的主体采用一炉一塔配置。鸭溪发电厂机组至建成投产以来,由于汽轮机热耗偏离设计值较大,机组的启动时,采用电泵上水,双风烟系统运行方式启动,启动前炉底加热投运不充分;正常运行时,机组平均负荷达不到经济负荷,而辅机运行方式不合理;脱硫系统调整方式简单,运行人员缺乏调整经验,造成厂用电率偏高,以上问题直接影响到机组能耗指标,导致供电标煤耗、厂用电率偏高,通过对能耗指标的对比分析,查找原因,组织专业人员到兄弟电厂学习调研,根据我厂的实际情况,逐步分析、试验和总结,进行了运行方式的优化工作,取得了较好的效果,形成了一整套基本的运行调整方式,保持机组在较高经济方式下运行。

二、主要运行方式优化

1、给水泵运行方式优化

(1)机组启动时锅炉上水方式优化。锅炉启动上水时,尽可能少用电泵上水,而采用汽泵前置上水,当汽轮机真空建立后,锅炉点火前尽早用辅汽冲一台汽泵备用,锅炉起压后再用汽泵上水,电泵的只做备用;机组负荷至60MW时,用四抽汽源启动另一台汽泵做备用,负荷至120MW以上时,备用汽泵并入给水系统运行,汽源倒为四抽供汽,这样两台汽泵运行,电泵联动备用。机组整个启动过程中处于备用状态,每次机组启动节约电泵耗电量约15000kWh。

(2)机组停运前,将一台汽泵倒至辅汽供汽,整个停运过程中,电泵处于备用状态,机组停运后,用汽泵给锅炉上满水后再停运;

(3)合理安排汽泵处理缺陷时机,减少电泵运行时间,降低电泵电耗。尽可能把汽泵消缺时间安排在机组低负荷时进行,单台汽泵运行,电泵备用,通过上述运行方式,有效降低电泵耗电量;

2、锅炉启动方式优化

(1)锅炉进水后及时投入炉底加热,提高炉水温度,缩短锅炉点火升温时间;

(2)采用单侧风机方式启动。锅炉点火前,启动单侧风机系统运行,机组并网前后,择机启动另一侧风机系统,从而减少启动过程中风机系统的耗电;

(3)合理安排磨机启动时间,根据锅炉实际启动运行参数的具体情况,提前投入部分煤粉,减少启动过程中的燃油消耗量;

(4)合理安排磨机运行方式,根据机组负荷情况,在磨机出力能满足机组带负荷的前提下,适当停运部分磨机备用,降低磨机电耗。

3、合理安排循环泵的运行方式

根据机组的负荷、循环水入口温度和真空情况,制定了机组循环泵运行方式的组合:根据循环水入口温度、机组真空度、机组负荷的不同,根据能耗最低的原则,在机组低负荷时段,真空能满足运行要求时,每个单元停运一台或两台循环水泵备用,降低循环泵耗电量;

4、脱硫系统运行方式优化

我厂脱硫系统建成投运以来,脱硫厂用电率一直较高,2016年,全年运行平均脱硫电耗率超过设计值0.82个百分点。通过加强配煤控制入炉煤硫份、按照负荷调整浆循泵运行方式、增压风机改变频调节等一系列优化调整,脱硫厂用电率有了明显降低,2017年,全年脱硫厂用电率由2016年的超过设计值0.82个百分点,下降到低于设计值6.99个百分点,2018年,在机组负荷率进一步降低的情况下,脱硫厂用电率继续下降,至6月止,脱硫厂用电率比去年同期下降了0.13%。

5、合理分配机组的负荷

鸭溪发电厂四台300MW机组运行经济性各不相同,运行部门在运行调整中,根据机组的特性分配负荷,特别是对经过通流改造运行经济性较好的机组,如没有什么特殊情况,尽可能将负荷适当带高,从而提高全厂机组运行经济性。

6、加强配煤掺烧管理

近年来,受煤炭市场变化影响,入炉煤质变化较大,特别是对我厂燃用无烟煤的锅炉,煤质变化时,很容易造成锅炉熄火等事故,降低设备运行的安全性和经济性。通过加强配煤管理,确保入炉煤质稳定,保证锅炉燃烧稳定,另一方面,根据机组负荷情况来确定入炉煤质,又能提高设备运行经济性。

三、结论

通过不断摸索,在保证机组运行安全的前提下对运行方式不断优化,全厂各项指标均有不同程度的改善,厂用电率和运行方式优化前相比,下降了0.2%左右,机组运行更加安全可靠,通过配煤方式的变化,锅炉燃烧更加稳定,因燃烧不稳造成的熄火和优化前相比,明显减少,从目前统计的数据看,优化机组运行方式,对节约机组启动电耗、燃油消耗、运行中煤耗等均有较为明显的作用,对降低电厂生产的成本有利。

面对当前日益严峻的能源危机和竞争激烈的市场环境,电力企业作为能源消耗大户,只有不断的优化机组运行方式,不断探索,同时加大技改投入,积极采用节能新技术、新工艺,减少能源消耗,降低企业生产成本,才能使企业持续健康的发展。

作者简介:

孙克俭,1978年8月20日生,男,助理工程师,技师,大学专科,主要从事火电厂运行管理、对标管理等工作。