煤泥掺烧的研究及问题解决方案探讨

(整期优先)网络出版时间:2019-11-21
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煤泥掺烧的研究及问题解决方案探讨

李士祥

(大唐江苏发电有限责任公司江苏南京210009)

摘要:公司所属江苏徐塘发电有限公司为降低燃料成本,提高经济效益,对徐塘公司机组煤泥掺烧情况进行总结,分析晾晒煤泥的优劣势、输送设备的运行情况,指出存在的掺配技术缺陷与运行管理不完善等问题,针对这些问题给出了合理的改善措施。

关键词:煤泥掺烧;掺配技术;运行管理

一、引言

2016年以来,随着国家去产能政策的实施和环保要求的提高,全国煤炭市场价格持续攀升,煤泥价格较原煤凸显优势,为了降低江苏徐塘发电有限责任公司(以下简称“徐塘公司”)燃料采购成本,在当前市场环境下,采购掺烧干煤泥或湿煤泥,将是徐塘公司进一步降低燃料成本,提高盈利能力的重要手段。

二、徐塘公司煤泥掺烧背景

长期以来,徐塘公司由于运距、煤源点、地理位置等原因,导致燃料价格一直处于高位,成为制约徐塘公司盈利的瓶颈。在运距上,徐塘公司地处江苏省西北、徐州市东部,陇海线末端,铁路运力紧张,山西、陕西火运煤严重受限,在迎峰度夏、迎峰度冬期间火车来煤难以保证;在煤源点上,离煤源点较远,运费比重较大,周边无经济煤源,相比周边电力企业运费较高,价格较低的低热值煤种无价格优势。

面对严峻的经营局面,徐塘公司在2012年就根据市场环境开始进行煤泥掺配。尤其是2017年,根据当期的煤炭市场行情,结合其特殊的地理位置,制定了以煤泥采购为重点的煤炭采购策略,大大降低燃料成本。

经测算周边地区煤泥入厂标单较普通原煤入厂含税标煤单价差达100元/吨以上,能够产生较高的掺配效益。

三、徐塘公司掺烧煤泥的措施、方法和成果

(一)公司通过煤泥采购降低入厂燃料成本

2014年以来,公司对煤源地的煤泥的生产、销售进行调研,大力拓展煤源。公司2014年采购煤泥13.01万吨,影响不含税标单下降4.45元/吨,节约燃料采购成本696.99万元。2017年,采购煤泥21万吨,影响不含税标单下降17.71元/吨,节约燃料采购成本1823.89万元。

(二)徐塘公司晾晒湿煤泥的优势与劣势

公司具有占地约4.5万平方米的掺配煤场,具备晾晒湿煤泥的先天条件,相比周边电厂,此为公司的优势。但由于公司相对远离煤泥产地,必须通过公路、水路联运的方式进行,供应稳定性、运输时间长、物流成本高,这是公司的劣势。

(三)湿煤泥晾晒、掺配的技术提升

徐塘公司逐步总结、摸索出一套有效的煤泥晾晒方案,积累了一定的经验,在晾晒速度、天气时机、机器设备使用、节油节力等方面越来越成熟。2018年初底,燃运部在进一步学习各大洗煤厂煤泥晾晒技术的基础上,采用装载机进行摊铺、三角犁进行翻晒、旋风耙进行粉碎晾晒的三步晾晒法,加快了湿煤泥晾晒的速度,在1、2月份寒冷天气,晾晒湿煤泥实现0的突破,转运出干煤泥0.8万吨。

(四)输煤系统及磨组设备技术改造突破掺配瓶颈

徐塘公司现有4个条形煤场,均为露天煤场,遇到阴雨天气必须采用人工雨布遮盖。煤泥的流动性属于所有动力煤中最差的品种,企业的设备对煤泥的适应性都存在先天不足,输送煤泥时堵塞比较严重,全靠人工清理。

徐塘公司的锅炉设备设计煤种为发热量5000大卡的烟煤,无论是输煤系统的设计、磨煤机原煤仓的设计、燃烧系统的设计均不适应煤泥的掺配。其中,对煤泥掺配最大的瓶颈,存在于给煤机的落煤筒部位堵煤造成锅炉给煤机断煤;同时,由于煤泥的流动性较差、易板结,往往在原煤仓内形成板结、蓬煤、空仓现象,导致磨组断煤频繁。

为实现煤泥的大量掺配,徐塘公司煤泥采用在输煤皮带上进行掺配,上煤时两条皮带同时运行,两路斗轮机同时上煤,掺配较为均匀,单台制粉系统掺配比例可达50%。煤泥虽然可以单独入仓,但根据各公司经验,单独入仓后虽然利用清堵装置能有效减少断煤,但煤仓内板结蓬煤、输煤系统落煤斗堵塞都会比较严重,煤泥与合适的原煤进行仓配,是解决给煤机堵塞、蓬煤的重要手段。

解决给煤机堵煤的最好手段,是在给煤机上部入口处加装旋转清堵装置。公司对每台机组3、4、5号磨组安装了旋转清堵装置,经3年运行,使用效果良好,解决了堵仓问题,可实现每台煤仓每天掺烧煤泥300余吨,为煤泥掺烧提供了硬件支持。

徐塘公司对输煤系统各落煤筒进行局部开孔、加装堵煤信号、加装冲洗水等措施,减少了掺烧煤泥造成的落煤筒堵煤、冒煤现象,人工清理工作强度减轻,清理时间大大缩短。

(五)优化掺配煤泥的运行组织,实现配煤掺烧的正向激励

徐塘公司设立专门的配煤掺烧领导机构,来负责燃料、燃运、发电部配煤掺烧协调工作,由发电部牵头和主管。为提升运行人员对掺烧煤泥的积极性,公司专门设立配煤掺烧值际竞赛,对煤泥等经济煤种掺烧进行激励,以绩效手段促进、提高煤泥掺配积极性。

每日优化配煤指令,煤泥掺配主要入各台锅炉的4号、5号仓,掺配时选择流动性较好的高硫煤等经济煤种,在五号带上掺配,通过滚轴筛、碎煤机充分混合增加了入煤仓的流动性,减少磨组断煤情况;每月对掺混煤泥的煤仓上一到两天优质原煤,同时降低煤仓仓位,对煤仓进行刷仓,减少煤仓板结、棚煤情况,取得良好效果。

四、煤泥掺烧的技术与管理措施改进

(一)扩大煤泥寻源范围

利用燃料公开采购平台,在当前煤泥采购范围的基础上,加大煤泥寻源范围,确保采购足量适烧的,价格可比的煤泥。

徐塘公司目前煤泥晾晒工作还处于“靠天吃饭”的状况,煤泥都是通过自然晾晒进行脱水的,煤泥的掺烧数量完全取决于天气情况,这种干燥方式受天气的影响较大。公司在充分利用掺配煤场继续晾晒湿煤泥同时,采购部分干煤泥进行掺配,进而增大煤泥掺配比例。

(二)加大设备改造力度

为从根本上解决煤泥掺烧的瓶颈,徐塘公司加快设备的整治与改造。

1.恢复磨组出力。对于各机组的磨组,将逐步、逐台利用机组调停、检修、低负荷时间段等机会进行检修,恢复磨煤机出力达到或超过设计值,更换成进口磨辊以提高磨煤机出力,磨组出力的恢复,将为煤泥的掺配打下基础。

2.安装清堵装置。针对煤泥掺烧最大的瓶颈,徐塘公司在4台机组实施12台旋转清堵装置安装,有效的解决煤泥掺配造成的断煤问题,提高运行的稳定性,减少燃烧干扰,降低运行、检修人员的工作压力和劳动强度,增强运行人员掺烧煤泥的积极性。下一步,将继续对各机组1、2号仓在加装8台旋转清堵装置,同时,对原有清堵装置有计划的安排检修。

3.加大奖惩力度。徐塘公司几年来利用推进智能配煤掺烧工作的契机,使用好燃料数字化管控系统,用奖励等手段正向激励一线员工掺烧的积极性。通过建设好智能配煤掺烧系统,将发电部、燃运部、设备部、经营部、燃料经营部的工作积极性调动起来,以值长为掺烧核心,以值际利润竞赛为抓手,促进煤泥掺烧量上一个新的台阶,变“要我烧煤泥”为“我要烧煤泥”,变“煤泥等待入厂入炉”为“锅炉等待煤泥入厂入炉”。

4.加强煤泥掺烧机制建设。徐塘公司内部对于掺烧煤泥导致断煤问题共同研究对策,进一步制定完善煤泥掺配措施、方案,提出解决方法,形成一整套的方案、制度。同时进一步加强掺烧煤泥的宣传,统一思想,各个岗位积极配合协调,增加其主动性,不仅要掺的进,而且要烧的快。通过机制建设,使全公司上下认识到掺烧煤泥对公司降本增效、增强盈利能力、拓宽发展空间的作用,达到认识统一、行动一致,将煤泥掺烧工作推向新的水平。

五、煤泥掺配取得的效益

在目前以及未来,煤泥掺烧都将是燃煤火电机组降标单、增效益的有效手段,2015年,徐塘公司共掺烧煤泥12.7万吨,2016年。掺烧煤泥12.4万吨,2017年掺烧煤泥21.7万吨。2018年,在掺配机制上进一步创新,晾晒、掺烧煤泥30万吨,切实做到强化掺烧、提高效益,为圆满完成徐塘公司2018年生产经营任务打下坚实基础。

参考文献

[1]江苏徐塘发电有限责任公司输煤运行规程.

[2]江苏徐塘发电有限责任公司锅炉运行规程.

[3]DL/T1445-2015电站煤粉锅炉燃煤掺烧技术导则.