运用网络计划技术优化T3250矸石充填系统

(整期优先)网络出版时间:2010-07-17
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运用网络计划技术优化T3250矸石充填系统

马宏军

马宏军(开滦集团唐山矿业分公司)

摘要:运用网络计划技术组织与管理生产,能够优化施工方案,提高施工效率,缩短工期,确保工程衔接,是当前最为行之有效的先进科学的管理方法之一。今年10月初我区在T3250矸石充填系统开头准备工作中,通过应用网络计划技术,大大缩短了准备工作工期,提高了施工效率,收到了较好的经济效益。

关键词:网络计划技术T3250矸石充填系统

1工作面简介

T3250矸石充填系统巷道为铁三区5煤层工作面,位于唐山矿业分公司风井工业广场保护煤柱的东部。今年8~9月底,我矿因受煤层赋存条件影响,5煤层原煤产量大大降低,导致我矿8~9月份精煤回收率大大下降,其精煤回收率最低达到3%。为保证精煤任务的完成,经矿领导研究,要求我区在11天之内完成T3250矸石充填系统开头准备工作,第12天开炮正常进尺,可以说任务非常艰巨。在这种情况下,我区运用网络计划技术,充分合理地优化施工顺序,最大限度地节约工期,取得了较为理想的效果。

2网络计划技术的应用

2.1T3250矸石充填系统开头准备工作工程分解:我区根据以往经验和工程要求将该工程分为:放1号2号皮带电缆、运输1号2号皮带运输系统所需绞车、恢复1号2号皮带运输系统、运输1号皮带机头、运输1号皮带中部身子、运输1号皮带机尾、安装1号皮带机头机尾、安装1号皮带中部身子、1号皮带转车、运输2号皮带机头、运输2号皮带中部身子、运输2号皮带机尾、安装2号皮带机头机尾、安装2号皮带中部身子、2号皮带转车、放3号4号皮带电缆、运输3号4号皮带运输系统所需绞车、恢复3号4号皮带运输系统、运输3号皮带机头、运输3号皮带中部身子、运输3号皮带机尾、安装3号皮带机头机尾、安装3号皮带中部身子、3号皮带转车、运输4号皮带机头、运输4号皮带中部身子、运输4号皮带机尾、安装4号皮带机头机尾、安装4号皮带中部身子、4号皮带转车、1号2号皮带调试、3号4号皮带调试、开头工作面供电系统放电缆、运输变电峒设备、变电峒配电、摆4号溜子。

2.2确定工序先后关系、计算所需时间根据以往实践经验,确定了工序先后顺序和各工序所需时间(如表1):

施工网络图为:

结合网络可看出,有五条路线,时间分别为:

T1=TA+TB+TC+TD+TE1+TF1+TG1+TH1+TI1+TJ1+TE2+TF2+TG2+TH2+TI2

+TJ2+TK+TL+TM+TE3+TF3+TG3+TH3+TI3+TJ3+TE4+TF4+TG4+TH4+TI4+TJ4+TN+T0+TS=15.75

T2=TA+TP+TR+TS=3.25

T3=TA+TQ+TRL+TS=2.25

通过以上线路可看出,三条路线以T1所用的时间最长,因而作为我区要解决的关键路线。根据关键路线计算,可以看出,如果按正常施工方法进行施工其用时最少需要15.75天,超过公司给定的11天完成任务的时间,所以需对关键线路进行优化。

2.3工序优化施工过程中针对线路1上工序繁多,且各工序之间并非完全孤立的特点,我区采取了提前准备、各工序互创有利条件、工序逐项进行优化的方法对关键线路进行优化,从而圆满完成了公司给定的生产任务。具体优化方法如下:

2.3.1运皮带机头、机尾、中部身子工序进行优化:①提前准备。运1、2号皮带件时,提前对3、4号皮带运输系统进行完善,达到运输条件。该方法节省了安装3、4号皮带运输前准备工作。使工期提前1天。②合理安排下件顺序。即安装4号皮带时,由井上所下的机头、机尾大件,直接右8号井下往701车场,由T3150泄水巷运输。中部身子则由T3150甲边眼运输系统进入,这样节省了运输4号皮带中部件的时间。③提前谋划,为运输机电设备做准备。即:T3150泄水巷内因封闭时间较长,巷道内两处积水达1m深,机电设备无法通过,我区在进入后,提前恢复泵水系统,将该处水泵干,保证了机电件正常通过。④利用先进的技术管理手段缩短工时,提高效率。运输皮带件过程中,我区利用排队论相关知识,缩短运输设备时间,提高效率。该方法使原来运输4套皮带机头、机尾、中部身子需要6天时间,提前2.5天完成。⑤加强管理,给定合理的奖励政策,充分调动员工的工作积极性,从而保证每班工作任务的完成。

2.3.2对安装皮带工序进行优化:①加强管理,给定合理的奖励政策,充分调动员工的工作积极性,从而保证每班工作任务的完成。②打破常规安装皮带顺序,将原来的皮带安装顺序:摆机头——安装中部身子——摆机尾,改为:摆机头机尾——对中部身子。甚至在安装4号皮带时,因皮带机头大件无法按期到达料场,我区领导果断决策,先对皮带中部身子再摆皮带机头机尾的方法,该方法解决了因缺机头大件而耽搁工期的问题,从而保证了安装工作的顺利完成。③在运输皮带中部件过程中,提前将皮带件散好,皮带散开,该方法大大提高了皮带安装速度,压缩了摆皮带时间,原来摆4套皮带中部身子需要2天时间,按照此方法则需1天时间。

2.3.3合理组织,将机电检修班机电主干力量与生产班机电力量结合,使原来只有检修班能干的工作,生产班同样可以做到。该方法使原来3、4号皮带转车时间由原来的1天缩短到0.5天。调试2套皮带需要1天时间,缩短到0.5天。

优化后施工网络图如下:

结合优化后网络可看出,有五条路线,时间分别为:

T1=TA+TB+TC+TD+TE1+TF1+TG1+TH1+TI1+TJ1+TE2+TF2+TG2+TH2+TI2+TJ2+TE3+TF3+TG3+TH3+TI3+TJ3+TE4+TG4+TH4+TI4+TJ4+TN+T0+TS=10天

T2=TA+TP+TR+TS=3.25

T3=TA+TQ+TRL+TS=2.25

由以上线路可看出,关键线路T1所用时间为10,比计划时间11天少用1天。

3实际完成情况

我区10月5日开始在T3150甲边眼开始摆皮带,在施工过程中,我区按网络计划图组织施工,从加强生产管理和人力组织管理入手,并做好各项准备工作,积极调动职工工作积极性,在规定的时间内提前1天完成了T3250矸石充填系统开头准备工作。

4效果

4.1采用网络计划技术,能够找到关键路线,也就是找到了确保在要求工期内完成任务的重点工程,进而通化细化施工措施,调整工程内工序关系,这样,就能够使管理人员合理安排工程工序的衔接关系,准确掌握所施工工程的关键工序和瓶颈工序,大大提高每道工序的施工效率,最大限度地缩短施工工期,满足了工作需要。(如:在运输4号皮带机头机尾前,T3150泄水巷内因封闭时间较长,巷道内两处积水达1m深,机电设备无法通过,我区在进入后,提前恢复泵水系统,将该处水泵干,保证了机电件正常通过。)

4.2为后续开头起密闭、风车配电工程创造了良好的条件。

4.3节省了人力和物力,使我区人力紧张的问题得到缓解,为我区顺利完成10月份任务打下了良好的基础。

作者简介:马宏军,助理工程师,1981年2月3日出生,山西省芮城县人,2004年7月毕业于河北建筑科技学院资源系采矿工程专业,现在开滦集团唐山矿业分公司掘进区技术区长。