精处理前置过滤器反洗PLC步序优化

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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精处理前置过滤器反洗PLC步序优化

黄万武

(福建省鸿山热电有限责任公司福建泉州362700)

摘要:某电厂为2×600MW超临界供热机组配备的凝结水精处理系统,由2台前置过滤器和3台高速混床组成。其中前置过滤器的运行周期和滤元的清洗周期较短,运行经济性很差。为此研究了提高滤元反洗效果的方法,提出了合理的反洗工艺步序,通过PLC程序及画面实现工艺上的优化,提高前置过滤器运行效率。

关键词:凝结水精处理;前置过滤器;PLC;反洗步序

1.主要系统介绍

某电厂2×600MW超临界供热机组的凝结水精处理系统,设置一套双机热备施耐德PLC昆腾67160系列(1号机组、2号机组及公用系统共设置1套双机热备PLC装置)与上位机组成的控制系统,上位机软件为IFIX4.5,下位机软件为UNITY2.3。

单元机组精处理由2台前置过滤器和3台高速混床组成,其中前置过滤器的运行压差上升速度过快,使前置过滤器的运行周期和滤元的清洗周期明显缩短,运行周期仅8小时,滤元清洗周期仅4个月,使前置过滤器的年度投运率不足50%,严重影响机组运行的安全性和经济性。

为此对前置过滤器的反洗工艺进行优化,改善反洗效果,尽可能降低前置过滤器每次反洗后再次投运时的起始运行压差,延长过滤器的周期和滤元的清洗周期。

2.反洗工艺的优化

2.1工艺优化前步序

2.2反洗方法论证

理论上分析,当按照升压曝气反洗时,过滤器滤元内侧与外侧无压差,过滤器卸压时,滤元仅受到表面冲刷,滤元的微孔得不到有效冲洗,反洗效果便不是很理想。当按照持续合洗反洗时,滤元内外两侧之间一直存在一个压差,水气不断冲刷微孔,更有利于微孔中堵塞的污染物的剥离。因此,从具体操作上,应选择持续合洗反洗方法。

2.3反洗顺序论证

理论上分析,当按照先下后上顺序反洗时,已经清洗的较为洁净的下部滤元可以被水封,压缩空气携带反洗水更趋向于向上清洗上部较脏的滤元部分,可避免清洗时短路。

2.4反洗操作工艺步序的确定

按照上述选定的反洗方法和顺序,拟定反洗操作的工艺步序,见表1。

注:3、4步循环多次,次数根据清洗出水的颗粒数确定。

2.5.反洗强度

反洗强度由反洗进气的压力、反洗水流量和反洗过程中水气合洗的循环次数综合反映。现场观察反洗过程后,以水气震荡的剧烈程度确定进气压力为0.4MPa,反洗水流量为50m3/h。通过反洗出水的颗粒数的变化,确定了水气合洗的循环次数。图3为过滤器运行42小时后反洗时水气合洗的循环次数与反洗出水中颗粒数的关系曲线;图4为过滤器运行72小时反洗时水气合洗的循环次数与反洗出水中颗粒数的关系曲线。

由图3和图4可知:前置过滤器运行时间较长,为了反洗彻底,反洗时水气合洗的循环次数应相应增加。当前置过滤器运行时间为42小时,水气循环次数为6次,反洗出水中的悬浮物颗粒数可降至较低水平(趋近于进水悬浮物的颗粒数)。当前置过滤器运行时间为72小时,即3天时,水气合洗的循环次数达到18次时,反洗出水颗粒数仍然较多,但为了防止水气循环次数过多而损坏滤元,因此未继续反洗。

由于水气合洗的循环次数达到18次以上时,单台过滤器反洗持续时间超过1个小时,耗水量近100m3,持续时间过长,耗水量过大。因此,建议将前置过滤器的运行时间缩短,为24~48小时,使水气合洗的循环次数保持在6次以内,反洗时间不超过40min,耗水量约30~40m3。

总结

对比图2、图3和图4可知,优化前,反洗效果微弱,反洗出水中的悬浮颗粒数较少,最大不超过10000个/ml。而优化后,反洗效果明显增强,出水中的悬浮颗粒数明显增多,较大时超过20000个/ml,相比优化前增大100%。通过合理优化精处理前置过滤器的反洗步序,提高了反洗效率,维持前置过滤器更长周期的在线运行周期,进一步提高了水质水平,提高了机组的安全可靠性,优化方法对同类系统具有一定的参考价值。

参考文献:

[1]《火电厂凝结水精处理系统技术要求第2部分:空冷机组》DL/T333.2-2013;

[2]《超临界火力发电机组水汽质量标准》DL/T912-2005。

[3]《UnityPro程序语言和结构》

[4]《监控平台IFIX技术说明》