锅炉一次风管堵塞的原因和预防

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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锅炉一次风管堵塞的原因和预防

李军宁

(河北西柏坡发电有限责任公司河北石家庄050400)

摘要:一次风管堵塞是中间仓储式制粉系统常见的故障,本文阐述了其常见的故障现象及处理方法,从运行、设备上提出了预防措施。

关键词:一次风管堵塞疏通预防

河北西柏坡发电有限责任公司#1—#4炉采用B&WB—1025/18.3—M型锅炉,制粉系统采用中间贮仓式制粉系统,通过一次风管输送煤粉燃烧,一次风管堵塞是燃烧系统的常见故障。如不及时疏通,轻则影响锅炉燃烧稳定,降低机组出力,重则引起锅炉灭火,严重时还会造成煤粉自燃,烧坏风管。因此,正确地判断堵塞部位,采取恰当的疏通方法,在短时间内疏通风管,既能减轻工人的劳动强度,又能保证人身与设备的安全。

1一次风管堵塞的现象

一次风压测点前堵,一次风压指示逐渐减小直至到零;一次风压测点后堵,一次风压较其它未堵管和平时有所升高;堵塞的风管对应的火嘴无煤粉喷出,锅炉燃烧稳定性变差,炉膛负压波动增大;气温、汽压下降;对应的局部火检灯亮度减弱;由于进入炉膛的煤粉量减少,过剩空气量增大(即氧量表指示增大);堵塞严重时对应的给粉机掉闸。

2一次风管堵塞的3种情况及原因分析

2.1给粉机下粉管混合器处堵塞

此处堵塞最为常见,其原因如下:

(1)给粉机启动前没有进行吹扫;

(2)煤粉水份大或灰份高、比重大、流动性差;

(3)给粉机自流或下粉量太大,造成风粉比例不当;

(4)风粉混合器设计安装不合理或磨穿损坏,下粉过于集中;

(5)风机或挡板故障,一次风压突降或中断,未及时停止给粉机或减粉。

以上原因引起的风管堵塞,一般仅在风粉混合器前后管段,堵管长度不会太长。因为此处堵塞后,一次风输送煤粉的能力消失,给粉机下粉只能在风管内自流,当其充满度达到极限时(给粉机下粉垂直管满粉),给粉机过负荷掉闸。这个过程一般只有十几分钟。

2.2风管炉后拐角处堵塞

此处堵塞大都发生在锅炉后中、后下排一次风风管炉后拐角弯头前后。堵塞原因如下:

(1)喷燃器故障,尤其是喷口下部结焦,使风粉混合物出口截面减少,阻力增大;

(2)因锅炉后中、后下排一次风风管长、弯头多,管道阻力大,因而在相同的风压、相同的粉量下,其堵塞的几率大;

(3)风压低,煤粉潮或比重大。

2.3整根一次风管全部堵塞

堵塞原因与风管入炉处堵塞情况相近。由于火嘴结焦或风压低、煤粉潮、比重大、浓度高等原因,煤粉沉积在风管底部并逐渐延长积粉距离,造成风管通流面积逐渐减小,阻力增大,加上运行人员操作不当或发现不及时,使积粉最终延至给粉机下风粉混合器处,造成给粉机过负荷掉闸。

3一次风管的疏通方法

一次风管堵塞后应根据堵塞的原因和部位选择正确的疏通方法。(对于轻微堵塞,仅靠一次风就能吹通,在此不做赘述。)

3.1炉后拐角处风管堵塞的疏通

当堵塞还没到达风粉混合器处时,应立即停止该给粉机运行,清除喷燃器结焦,然后用0.8MPa左右的压缩空气通过一次风管吹扫孔逐个进行吹扫,一般情况下吹扫2~3个孔即可吹通。

3.2给粉机下粉管风粉混合器处的疏通

先关闭给粉机下粉插板和一次风门,将给粉机下垂直管段活节卸下,通以0.8MPa左右的压缩空气,煤粉会从卸口处向上喷扬(为了避免喷扬的煤粉污染现场和对人体的危害,可制作一个双层套管装在风粉混合器处的一次风管上,内管通压缩空气,外管回收吹扫的煤粉,并通过与其连接的柔性管引入排粉机,送入炉膛),当无煤粉喷扬时,说明风粉混合器处管段的煤粉基本吹空。此时应将压缩空气胶管移至一次风门后的测速孔内,吹扫堵塞在风粉混合器前的一次风管内的煤粉,煤粉会从给粉机垂直管的卸口喷出。当无粉喷出时,再将压缩空气胶管移插入给粉机垂直管内吹扫十几分钟后抽出,用手试一下卸口处有无负压抽吸现象,如有则说明整个风管已无全堵部位。此时,可将卸口临时封闭,开启一次风门,并适当提高一次风压,将残留在风管内的煤粉吹入炉膛。若堵塞严重时,吹扫的时间要长一些。由于吹扫过程中有大量的煤粉进入炉膛,锅炉的汽温、汽压会迅速上升,炉膛内氧量大幅度下降,此时运行人员应严格注意锅炉的监视和调整,防止超温、超压和灭火。

3.3从入炉处到风粉混合器处整根一次风管堵塞

可综合上述方式方法先吹通入炉处风管,再疏通风粉混合器处,但疏通处理的难度要大一些,时间要长一些。必要时割孔用消防水冲刷堵塞煤粉,同时做好防止冲刷水进入炉膛的安全措施。

4一次风管堵塞的预防措施

4.1运行方面的预防措施

给粉机启动前,应对风管进行吹扫和预热;给粉机停运后应将风管内的残留煤粉吹净,若退出运行的时间较长应先将给粉机插板关闭,再关一次风门;应经常巡检喷燃器出粉着火情况,及时清除结焦;磨制劣质煤时,应在确保制粉系统不放炮和磨煤机大瓦允许温度的情况下,适当提高磨煤机出口温度,尤其在磨制水份大的煤时,要注重提高磨煤机的干燥出力;制粉系统运行时应开启粉仓吸潮阀,停运时应随即关闭吸潮阀,避免污水和湿气进入;运行调整时,一次风速不得低于18m/s,尤其应注意,在负荷下降、总风压下降时,会导致一次风速降低,此时应适当减少下粉量,使风粉比例相匹配;有堵塞现象时,应及时减少该风管的给粉量或停止对应的给粉机,用一次风进行吹扫。

4.2设备方面的预防措施

尽量减少一次风管长度,降低风压沿程阻力损失。我公司对一次风管布局进行了改进,甲、乙粉仓分别对应#1、#2和#3、#4一次风管,使一次风管长度大为降低,风压损失也降低。

一次风管的布置尽量避免陡升爬坡;给粉机的转速指示与实际相符,并与下粉量呈线性关系;一次风压表指示要准确醒目;一次风门开度指示与实际相符;通过热力试验对锅炉四角各层的一次风速进行调整。要纠正一次风挡板一律全开就能提高风压避免堵管的错误观念,因为挡板全开极易造成阻力小的风管风速更大,阻力大的风管风速更小,而更易堵管。为防止误操作,一次风门与给粉机之间应加装闭锁装置;在有条件的情况下,应加装和完善风粉在线监测装置,使锅炉运行人员直观地了解锅炉各角各层燃烧器的粉量、风量、风温等参数,从而有效地避免一次风管的堵塞。

5结束语

本文针对西柏坡发电有限责任公司的一次风管堵塞常见的故障进行了阐述,从给粉机下粉管混合器处堵塞、风管炉后拐角处堵塞、整根一次风管全部堵塞三个方面对堵塞原因进行了分析,提出了压缩空气吹扫、消防水冲洗等处理方法,从运行、设备上提出了预防措施。