(1.广东省韶关钢铁有限公司炼铁厂广东省韶关市512123;2.广东韶钢现代产业发展有限公司广东省韶关市512123)
摘要:通过对高炉探尺的工艺分析,介绍了一种由西门子PLC控制实现高炉探尺全自动控制的应用方案,通过WINCC人机交互界面,实现探尺探测曲线可视化,实现冶炼过程中的料面监控和故障报警。
关键词:PLC;探尺;控制
1概述
高炉探尺主要用于对高炉料面(矿石与焦碳等冶金物料)的位置进行跟踪检测,使高炉冶炼人员能够明确了解高炉冶炼情况。韶钢750m?高炉采用的是ABB变频器控制的机械探尺,通过DP电缆与西门子PLC相连接,实现探尺检测的料面数据能够及时反馈,确保自动控制程序能顺利完成冶炼过程的上料工艺。
2高炉探尺控制原理
当探尺随着高炉料面下放至设定位置时,探尺自动提升到零位(一般是高炉顶部),物料按照工艺设定向高炉内部布料。布料完毕后,探尺电机抱闸打开,探尺自零位开始匀速下放,当探尺重锤接触到料面后,受物料的支撑力,使重锤浮立于料面,,当料面下放至设定料线时,探尺自动提升。如此循环往复,使高炉上料的工艺流程顺利进行。
3实际控制应用
基于对探尺提尺匀速、跟随料面的特性,在高炉上安装了两套探尺系统,PLC采用西门子400系列、变频器选用的是ABB-ACX800、通讯采用Profibus-DP的方式配以RPBA-01的通讯适配器、位置信号反馈采用PVM58N-1213绝对值编码器,硬件组态回路如图1所示:
图1控制硬件组态回路
(1)探尺控制方式
探尺分为手动、自动、半自动三种控制方式,可以在机旁操作柜进行手动、(半)自动提放尺,实现料面的适时测量,操作控制信号均通过PLC开关量输入进行控制。
(2)提放尺时间控制
为了提高探尺使用寿命避免探尺在高温环境中损坏,探尺只在需要时进行料线测量,并对放尺的最大长度做了极限保护措施,PLC程序控制如图2所示:
图2提尺保护程序段
(3)力矩控制参数
为了使得探尺可以在放尺过程中匀速,碰到料面后改为力矩控制,跟随物料降至料线,在PLC程序中对速度和力矩的切换相应控制,程序段如图3所示,探尺接触料面后因反馈力矩的变化,给DB122.DBX0.3(用户定义)一个使能信号,进行速度和力矩的控制切换。切换后通过力矩反馈及时调节输出力矩,使得探尺能非常理想的跟踪料线的沉降。
图3放尺力矩切换程序段
(4)人机互动
PLC程序的控制和探尺工艺的实现最终通过WINCC界面反应到控制台上,实现操作人员对探尺运行的可视化实时动态监控和即时报警,同时根据工艺需要对探尺的料线、参数进行设置,此外对于探尺历史曲线也记录在控制台上,方便对冶炼情况进行分析判断。实时监控界面和探尺曲线记录如图4和图5所示:
图5探尺曲线记录
4结束语
通过以上对探尺的原理分析和PLC控制在高炉实践中的使用,结合生产工艺对探尺的人机交互进行相应设计优化,能够准确实现探尺提、放、跟随料面的工艺需求,避免探尺出现倒锤、埋入料面的情况发生。在保证设备有效可靠的前提下,实现结合PLC、变频器、编码器、DP网络通讯的全自动控制,通过WINCC界面实现人机互动和历史曲线记录功能。
参考文献
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