有效提升注水质量的实践及分析

(整期优先)网络出版时间:2014-06-16
/ 2

有效提升注水质量的实践及分析

梁善杰许福忠王焕杰

中石化胜利油田梁善杰许福忠王焕杰

摘要:近年来,注水工作出现的水量运行困难、超欠注居高不下、注水能耗持续偏高等问题,严重制约着胜二区注水质量的提升。2012年,我们对制约注水质量的几个瓶颈问题进行认真分析,从源头治理水质,从过程实施注水干线除垢、地面管网优化。治理后二区的注水指标明显得到改善,超欠注得到有效的控制,关停了一台注水泵,注水电量大幅下降,有效提升了胜二区注水质量。

关键词:注水水质;管线除垢;管网改造;降低管损1注水系统现状调查1.1污水处理现状。坨四污水站于2002年进行整体改造,采用“重力除油+混凝沉降”的污水处理工艺,日处理规模30000m3,水质标准为C1级。2006年以后由于二区注聚影响,污水含聚,造成滤料板结,污水指标恶化,含油在70-120mg/L,悬浮物15-25mg/L。坨六站污水处理主流程采用的“混凝沉降+二级过滤”工艺流程,处理水量22000m3/d,其中21200m3C2级污水外输至胜七注和胜五注,800m3污水经过二级过滤到达B级水质输送到9-10精细区块。

1.2注水地面系统现状。我矿有二个注水站,注水站分水器压力14MPa,注水干线12条,总长32.75km。为350口注水井供水。两站以扇形给注水井供水,供水半径大,压力损失大。

1.3局部地面系统不配套。2430注水干线尾端的25X274和2527两个配水间就是东南部低压区。平均注水压力仅为9.3MPa。主要问题是穿西四路管线为4寸干线,导致供水不足。

1.4注水泵运行现状。胜五注、胜七注运行泵压降到13.8MPa,干压13.5MPa运行,单泵的效率最高,注水单耗最低。目前开注水泵7台,胜五注4台,排量1500m3/h,胜七注3台,排量1010m3/h,总排量为2510m3/h;平均泵压14.47MPa,超出泵理论扬程0.67MPa,干压14MPa,憋压运行造成注水泵排量下降,注水单耗增加。

1.5注水指标现状。超注水量维持在较高的水平,超注水量占全厂超注的80%以上。超注的层数下降,但超注的水量不断增加,单井超注水量增大。欠注井91口,占注水井的26%,全矿每4口井中就有1口欠注井,欠注水量占全厂的50%以上。

2注水系统问题剖析2.1T4水质不达标。2006年以来坨四水质长期不达标,特别是2011年开始进行改造准备,包括逐个停运部分处理设施,处理设施大部分处在停运改造状态,工艺不完善,致使含油和悬浮物指标严重超标。

2.1.1注水水质差导致欠注层高居不下。欠注因素主要是水质污染,从曲线可以看2010-2012年初水质污染欠注层一直高居不下,欠注比例由18.5%上升至33%,呈逐年递增趋势,2.1.2酸化效果差,有效期短。2011年累计原管酸化33口,有效井19井次,有效率57%,坨四区域平均有效期为174天。

2.2管线结垢,管损增大。全矿12条注水干线,干压损失小于2MPa的干线只有5条,其余平均压力损失均大于2MPa。

另外单井管线结垢也比较严重,例如:26133单井管线08年投产,截取管线,发现结垢严重。垢样比较坚硬,工艺所用30%的浓硫酸侵泡无效。

2.2.1注水干线结垢对注水压力和水量的影响日益加剧。

对两条压力损失比较大的注水干线从09年开始对压力和水量进行跟踪:随着干线结垢的日益严重,压力损失不断下降,注水量不断减小。

2.2.2压力损失大的配水间和单井占的比例高。注水站压力14MPa,配水间压力小于12MPa的31个,占总配水间数的52.9%。配水间压力损失大于2MPa配水间为31个,见表3。

对应注水井,注水压力小于12MPa的注水井184口井,占总注水井的53.3%。

2.2.3注水站注水泵憋压系统效率低,注水单耗高。为了保证水量运行,胜五注增开1台250泵,造成泵压高达14.7MPa,与2011年同期对比,系统效率下降0.4,注水单耗上升0.25kWh/m3。

2.3注水水质不达标对注水系统产生的影响2.3.1地下影响。水质不合格,照成地层堵塞,引起近井地带层间矛盾加剧,尤其是渗透率小的储层,渗透率下降的更快,纵向非均质性更加突出,而且解堵效果差,有效期短,最终影响水驱采收率。

2.3.2地面影响。水质不合格,加剧注水管道结垢,注水干线管道变细,流速增快,压力沿程损失变大,注水井井口压力低。而且管道结垢严重还会照成注入水的沿程的二次污染。

注水无用功增大,注水泵效率低。

3注水系统全过程改造治理胜二区注水系统治理的基本思路是:坨四站水质全面达标;实施注水管线除垢,降低沿程压力损失;加大欠注水井解堵力度,治理近井地带油层堵塞;改造地面管网设施,改造东南部低压区。

3.1T4水质改造工程的实施。坨四污水站改造前:“重力除油+混凝沉降”的污水处理工艺。

对百米单井管线损失大于0.5MPa的14口水井管线,利用高压锅炉车热洗单井管线的方式去除管线的油垢和聚合物垢。

3.2.1PIG注水管线除垢的特点。PIG除垢工艺需在施工干线前后端焊接一个简易PIG发射器,利用注入水推动PIG运行,在收球端接收即可完成干线除垢,发射器为永久性安装于配水间阀组上,当注水管损增大时,随时可以打开进行PIG发射。PIG除垢工艺具有施工简单、快速、安全、可靠性强、可重复施工的特点。

3.2.2气脉冲管线除垢的特点。气压脉冲清洗技术是依靠气和水的混合物高速射流,可控脉冲所形成的物理波,对管线内壁的垢和存积物进行冲击和振动,逐层剥落锈垢和存积物,并快速的排出管道,实现清洗的目的。特点不用化学药剂,对管线没有腐蚀,排放物无污染,不堵塞,高效快速。以气—水为介质,可以使用于变径、拐弯、等复杂的管网结构和走向。

3.3对欠注水井实施酸化。坨四站水质改善后,对前期摸排出的26口欠注水井实施了酸化,酸化后增加注水能力2058m3,见表7。

3.4对二区东南部低压区进行改造。对东南部低压区改造,通过新建2做配水间,解决深穿西四路四寸干线问题,更换1.2km的注水干线,彻底解决了东南部注水设施不配套的问题。

4改造治理效果评价4.1坨四污水站后污水水质达标。坨四站污水站改造主体工程投产后:水质含油1.3mg/L,悬浮物6.5mg/L,超过C2级标准,其中污水含油率达到A级标准。

4.2水井吸水指数、启动压力明显改善。坨四污水质改善后,胜五注供水区域的水井吸水指数由58.24m3/(d?MPa)上升至61.18m3/(d?MPa),上升了2.94m3/(d?MPa);启动压力由8.27MPa下降到7.89MPa,下降了0.38MPa。

4.3压力损失明显下降。7条干线除垢后,干压损失平均减少1MPa,注水量增加2772m3/d,4.4配水间和单井压压力损失。通过注水干线除垢,除垢区域的压力明显上升,压力损失大于2MPa的配水减少13个。

单井注入压力明显提升,注入压力小于11MPa的83口注水井控制到0,压力损失大于2MPa的注水井减少184口。

4.5超欠注得到有效的控制。措施实施后,超欠注得到有效的控制,超注由34层4081m3/d,压减到16层1433m3/d,欠注由102层7024m3/d,压减到75层5156m3/d。

4.6层段合格率不断提高。通过超欠注的控制,层段合格率大幅度提高,有年初的60.5%提高至目前的71%,提高10.5%4.7水质改造后,酸化效果好,有效期长。2012年累计原管酸化26口,仅有4口井目前酸化无效,酸化有效率84%,增水2163m3,目前平均有效期为102天。

4.8二区东南部低压区改造后效果明显。东南部低压区改造后,注水压力由原来的9.3MPa,上升到目前的11.6MPa,平均上升了2.3MPa,注水量上升了408m3/d。

4.9注水单耗明显下降。关停胜七注1#(160泵),注水泵泵压下降0.2MPa,缓解了注水泵憋压的现状,注水用电大幅度下降,日节电1.1×104kWh,注水单耗下降。

5认识与建议合格的注水水质是保证注水效果的重要的因数,应坚持把治理水质放到注水工作的首要位置。注水干线除垢能有效的降低压力的损失,在今后的工作中应作为日常的工作,随着压力损失的增大定期除垢。改善注水效果必须从“源头处理、干线冲洗、精细管理”的综合治理,才能取得较好的效果。