某区块采油井活性剂解堵的效果评价

(整期优先)网络出版时间:2019-03-13
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某区块采油井活性剂解堵的效果评价

赵世虎李彬阳

长庆油田分公司第一采油厂杏北采油作业区陕西延安716000

摘要:某区块2002年开始大规模开发,随着油藏的不断开发,不可避免的存在油层的伤害现象,解堵技术在油田稳产增产中发挥着重要的作用,常规的酸化解堵的工艺已很成熟,而活性剂解堵却是一种新的解堵工艺,2017年某区块引入活性剂解堵试验,2017-2018年累计实施了36井次,为区块的稳产发挥着重要作用,本文结合油层特性,通过分析某区块储层伤害机理、油水井堵塞特征等方面,总结活性剂解堵的选井条件,主要影响因素等,不断提高区块的活性剂解堵效果,为区块的持续稳产打下坚实的基础。

关键词:活性剂、解堵、堵塞、油层特性

一、概况

1.1地质特征

某区块主力油层长6的沉积环境为内陆淡水湖泊三角洲前缘相水下分流河道,河流方向为北东-西南方向,与沉积物源方向一致,区块构造为平缓的西倾单斜以及差异压实引起的鼻状隆起。区块孔喉结构复杂,迂曲度高,最大喉道半径小,为小孔微细喉型,渗透率小,残余油饱和度高,油水两相共渗区窄,等渗点偏左且过等渗点后油相渗透率急剧下降,水相渗透率快速上升,通过水驱油实验,预测区块最终驱油效率为39.8%。

1.2开发状况

区块目前动用含油面积77.33km2,动用地质储量3775.1万吨,采油速度0.48%,采出程度8.8%。目前共有油井456口,日产液水平1338m3,日产油水平466t,平均单井产能1.22t/d,综合含水62.7%,平均动液面1207m,现有注水井140口,平均单井日注水25m3,日注水平3405m3,月注采比2.40,累计注采比2.23。

二、常规酸化解堵措施效果及存在的问题

酸化解堵作为成熟的措施工艺被大量运用,2010至2018年共实施解堵248井次,措施有效率87.5%,措施平均单井日增油1.01吨/天,整体措施效果较好,但是常规酸化解堵存在几点问题:一是2015年开始措施有效率和单井日增油呈下降趋势。2018年措施有效率80.5%,单井日增油0.67t/d;二是酸化解堵的占井周期较长,一般为5-7天;三是外排周期长,酸化解堵后日产液PH值较低,为避免措施后直接进入集输流程导致管线腐蚀泄漏,一般会外排7-30天;三是酸化解堵后井筒管柱及井下附件被腐蚀后导致检泵的占比较高;四是安全环保风险大;外排的酸液进入污油池如不及时回收,特别是遇到夏季暴雨期,容易导致环保污染事件;五是酸化解堵的组织周期长,酸化解堵为厂里组织,从解堵方案到位到组织实施一般需要5-25天,不能及时实施解堵措施,提高单井产能。

三、区块活性剂解堵效果分析

表面活性剂是一种灵活机动,随时可以实施,及时提高产能,又没有安全环保风险的措施显得特别的重要。于是从2017年开始,区块实施活性剂解堵试验,采用8608活性剂,根据解堵半径r、油层厚h度和孔隙度φ,确定活性剂用量:V=πr2hφ。解堵半径一般为1.5-3.0m。

选井条件:一是位于井网内部,油层物性较好,投产初期产能较高,大于2t/d。

二是堵塞特征明显,液量下降,含水上升,无见水特征,无明显的裂缝沟通。

三是地层能量重复,地层压力保持水平在90.0%以上。

四是累产油量较低,一般累产油量低于单井控制可采储量。

基于以上选井条件,第一口试验井选定XX井。该井投产于2008年4月,开采长4+521、长611-2层。投产初期动态为日产液6.74m3,日产油4.80t,含水15.2%,动液面233m。该井见效后正常产能在6t以上,2016年7月后日产液出现下降,2017年7月该井液量再次下降,且含水大幅上升,分析认为地层堵塞,2017年9月挤活性剂解堵,措施后液量大幅提升,措施前日产液1.46m3,日产油0.13t,含水89.2%,动液面1205m,措施后日产液10.23m3,日产油6.88t,含水19.9%,动液面1241m,产能得到恢复,但有效期较短,38天后该井液量下降明显,动态为日产液1.98m3,日产油1.55t,含水7.0%,动液面1255m,累增油156t,单井日增油4.1t/d,措施效果较好。

在XX井实施后效果较好的基础上,扩大了实施规模,2017-2018年累计实施活性剂解堵36井次,有效率69.4%,平均有效期115天,平均单井累增油76t。

同时也对不同堵塞特征的井进行了试验对比,以有机堵塞特征为主的井比以无机堵塞为主的井措施效果好,以有机堵塞为主的井措施后单井日增油比以无机堵塞为主的井高0.52t/d。

投入产出比=原油价格*平均单井累增油/平均单井支出*100%

=0.295w*76t/2.58w*100%

=868.9%

平均收回成本时间=平均单井支出/(原油价格*平均单井日增油)

=2.58w/(0.295w*0.66t/d)

=13.3d

活性剂解堵的缺点也很明显,一是措施力度小,单井日增油较低,平均单井累增油76t,措施有效率较低69.4%,不能彻底的解除地层堵塞。

四、认识与结论

1、随着油田开发时间的延长,不可避免的存在地层堵塞,而活性剂解堵对常规酸化解堵起到了很好的补充作用,有利于采油井及时快速的提高单井产能,对油田稳产起到了重要的作用。

2、活性剂解堵灵活机动,组织实施时间短,施工周期短,排液时间短。

3、活性剂解堵安全环保风险小。

4、活性剂解堵完井后不用外排,直接可进集输流程,不会有酸液腐蚀井筒管柱,井下工具等导致不出液的风险。

5、活性剂解堵13.3天收回成本,投入产出比高。

6、活性剂解堵措施力度小,单井日增油较低,平均单井累增油76t,措施有效率较低69.4%。