浅析电网增效管理

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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浅析电网增效管理

唐现刚叶青徐芮钟伟李兴兴

(国网四川眉山供电公司四川省眉山市620000)

摘要:目前,实施调控专业提质增效管理实践,建立了以调控专业为中心的协同管理机制,打破了部门堡垒,优化了相关业务流程,提高了电网运行管理水平,降低了电网损耗、减少了客户停电时间,不仅保障了电网安全稳定运行,实现了公司利益最大化,还有效提升了眉山供电公司调控运行管理管理水平和优质服务水平。

关键词:电网;增效;管理

前言

眉山公司根据电网年度运行方式安排,组织分析电网网架结构、负荷情况等存在的电网事故风险,制定年度预警发布计划。电网年度运行安全风险、以及需要采取的措施建议应分层次向调控中心各专业、领导、公司相关部门、分管领导及公司总经理办公会汇报,经审批后发布执行。地、县调结合月度(周)工作计划制定,组织分析下月(下周)施工计划任务可能带来的电网事故风险,梳理达到预警条件的项目,制定月度(周)预警发布计划。“预警通知单”实行专业签收责任制,要求相关专业部门签收,并应立即组织落实事故风险控制措施。相关专业部门应掌握“预警通知单”措施落实情况,以书面形式及时反馈至地、县调,县调管控的电网风险预警由地调对其进行备案。预控措施未完全落实前,不安排相应工作。1-7月发布七级及以上电网风险预警52项次,落实安全预控措施233项次。

一、打好国企改革提质增效攻坚战的需要

国有企业改革是中央实施做强做优做大国有企业方针的重大战略步骤,推进国有企业改革,有利于国有资本保值增值,有利于提高国有经济竞争力,有利于放大国有资本功能。近一段时间以来,国资国企改革呈加速之势,国企在面临巨大压力的同时也迎来巨大的机遇,面对复杂严峻的经济形势和艰巨的改革发展任务,作为国有大型骨干企业的国家电网公司更需要改革创新、提质增效,不断开创公司发展新局面。其中的提“本质安全”增“运营绩效”正是企业有效控制成本,提高生产效率,提升技术、质量、服务水平,创新发展空间,提升竞争能力的迫切要求及关键所在,要想在改革大潮中独领风骚,必须坚决打好国有企业提质增效管理攻坚战,努力向市场要效益、向管理要效益、向改革要效益、向政策要效益。

二、提升供电品质,社会反馈良好

眉山公司在梳理配网图模台账的基础上认真落实停电计划管控,加强停电检修计划的刚性执行水平,严控重复停电、非计划停电和延期停送电,严格停电计划执行与过程监测,经统计,计划停电执行率同比上升20.3%,临时停电率和重复停电率同比下降17.9%和12.4%,显著提高了眉山电网的供电可靠性,有效降低电网运行风险和设备故障损失。此外,公司创新开展城市配网“三降五提升”专项行动,着力探索城市配网管理和服务新模式,持续推进供电服务精细化工作,提升调控优质服务水平,服务质量获得了客户的认可和褒奖,并通过“五个一”服务有效降低用户停电时间,提高客户满意度水平。另一方面,通过科技创新,应用大数据,通过常态化开展断路器远方操作管理、配网线路柱上开关管理等创新模式,提高调控管理工作效率,更进一步提升电网供电品质。

三、进一步加强变电站远方操作可靠性

稳步推进继电保护远方操作,精细管理抓规范。继保远方操作将是未来电网发展的必然趋势,由公司调控中心编制了《眉山电网继电保护和安全自动装置远方操作实施细则》,指导继电保护和安全自动装置远方操作功能建设部署、安装调试、验收、启用、运维、安防以及检验消缺工作,严格规范继保远方操作业务流程,将责任细化到公司各部门。目前,眉山电网以110kV福宝站为试点,积累经验,完善管理规程,随着更多变电站综合自动化改造工作的结束,继保远方操作规模将逐渐扩大。继保远方操作的开展,节约了人力成本,大幅降低了变电站现场操作安全风险,提高了工作效率。通过强化配网调管范围延伸,2017年配变重复停电台区数较去年同期同比降低36%,配变停电的随意性问题得到初步解决,配网优质服务水平有效提升。

四、全域优化无功管理降线损

1.加强无功电压专业管理

充分发挥地区并网电厂的调压用,优化AVC控制策略及控制参数,合理提高电网运行电水平,降低电网损耗。随着依托地县一体化AVC系统的投入运行,由地调将全网110kV变电站、35kV变电站纳入眉山电网电压自动控制系统(AVC)进行统一管理,一体化调控工具、统筹协调调控手段,全网优化无功电压,切实提升AVC系统管理水平,使得眉山电网110kV变电站功率因数达到较高水平。电网无功电压的自动控制为电网进一步降损提供了有利条件。

2.AVC系统管理控制策略

首要保证母线电压合格率,系统调节手段完全遵循人工调压的优先级,对时有发生的电压越限情况,系统优先投切电容器,再调整有载调压分接头。AVC系统每5分钟计算一次,根据计算结果生成调压策略,统一调整,可在短时间内操作大量设备,并在越限电压上留有一定裕度,从实际效果来看,完全可以保证电压合格率保持在很高的水平,达到减少人工操作量的目的。对电容器的充分利用极大的减少了因线路输送无功损失的有功电量。眉山公司通过优化AVC管理水平,对无功输送量大的110kV视高、新桥、丹棱等变电站开展无功水平治理,仅6月合计降损达9.3万千瓦时,有效提升电网运行绩效。

五、抓同期线损建设为线损整治提供科学依据

眉山公司深入贯彻同期线损系统建设相关工作要求,以降低线损率指标为导向,以加强管理协同为抓手,扎实推进同期线损建设相关工作,不断提升电网经济运行和精益化管理水平。

1围绕同期电量接入和同期线损指标计算,以数据治理为核心,着力提升系统基础数据质量。通过对SCADA、SG186、PMS等系统专业数据的推送和比对,打通几大系统之间的数据壁垒,下大力气对错误、缺失数据进行核对校正,提升电网拓扑关系、用户挂接关系准确性,实现了各系统专业数据的融合贯通和统一展现。

2加快推进电网关口全采集全覆盖工作,极大地提升了眉山公司的关口电量采集接入率。通过全面梳理电网未接入采集的关口情况,制定针对性整治计划,定期召开协同工作会,各部门、各专业高效联动,按计划稳步推进变电站关口电表安装和采集接入工作。预计到今年年底,眉山电网将实现变电站关口全采集接入,形成关口、计量、设备、电量信息的常态监控,真正实现电量和线损的精益化管理。

3应用同期线损数据排查电网隐患缺陷,提高电网经济运行能力。通过对同期线损系统日度、月度的常态化分析,真实反映电网安全管理薄弱环节,发现和甄别电网设备缺陷隐患。通过对110kV平大Ⅱ回等高损线路进行电量分析和实地查勘,发现了诸如开关测控装置故障、PT断线等设备缺陷,及时消除了电网缺陷隐患,提升了电网安全运行水平,通过对带有备自投的双进线变电站进行线损分析,在不影响安全稳定的情况下,将变电站倒至低线损线路供电,有效提升了电网的经济运行水平。

结束语

综上所得,供电系统之所以能够安全运行的前提,就是要做好电网运行的管理标准,而电网的相关管理工作人员则决不能够对其工作掉以轻心,要坚决的杜绝在电网运行管理过程中疏忽大意的行为,要不断的提高电网运行管理技能和电网相关专业知识,对工作细心负责保持高度的安全意识,第一时间消除故障,全力保证电网安全可靠地运行。科技的进步也使电网监控运行模式出现了变化,从原来专业的电力人员进行值守,转化为远程集中控制且无人进行值守的模式,监控人员主要工作是对监控站点的设备进行管理与监控,进而保证电网运行的安全。但是在实际运行中,电网监控还存在着很多问题,需要提高其可靠性。

参开文献:

[1]蔡雄芳.地区电网监控运行中存在的问题及可靠性提升措施[J].中国新技术新产品,2014(18):175-175.

[2]刘娜.地区电网监控运行中存在的问题及可靠性提升措施[J].硅谷,2014(22):197-198.

[3]李广军,崔天时,范永存.地区电力调度自动化AVC闭环控制安全策略[J].农业科技与装备.