600MW机组振动异常问题及治理措施

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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600MW机组振动异常问题及治理措施

于瑞强王玉梅

(华电能源哈尔滨第三发电厂热工分场黑龙江哈尔滨150024)

摘要:随着近几年我国电力事业的迅猛发展,600MW及以上容量汽轮发电机组已成为我国电力行业的主力机型,该类型机组的安全稳定运行对于电网稳定至关重要。因机组制造、安装、检修工艺的不断提高,机组启动升速和运行过程的振动故障也逐渐减小,但机组一旦出现异常故障时,能及时准确地确定振动故障原因,并及时处理,才能最大限度的减小发电企业经济损失。

关键词:600MW机组;振动异常

一、机组概述及振动异常情况

(一)机组基本概述及测试

该机组为哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界、单轴、三缸四排汽、一次中间再热、凝器式汽轮机机组,型号为N600-16.7/537/537-I。该机组共有11个轴承。其中,1瓦和2瓦支撑高压缸,3瓦和4瓦支撑中压缸,5瓦和6瓦支撑低压缸1,7瓦和8瓦支撑低压缸2,9瓦和10瓦支撑发电机,11瓦支撑励磁机。

(二)机组振动异常情况

当该机组完成检修工作时,在试验过程中,当机组冲转至2000r/min暖机过程中,转轴1X、1Y、2X和2Y振动幅值出现缓慢爬升趋势,最终转轴1X、1Y、2X和2Y幅值至97.9μm、98.5μm、126μm、117μm,机组保护动作,汽轮机跳闸。在降速过程中,转轴1X、1Y、2X和2Y向振动幅值最大至256μm、205μm、247μm和205μm,遂决定紧急破坏真空停机。经现场了解得知:该机组在大修期间,为提高其经济性,特将高中压转子的叶顶、隔板汽封间隙调整至规定值下限;同时,由于旋转机械存在“泊桑效应”,当机组升速过程中,汽轮机转子在离心力的作用下,转子发生径向和轴向的变形,最终导致转子会“变粗变短”,因而,机组在暖机2000r/min过程中出现碰磨故障,致使高中压转子出现振动恶化情况。当机组转速降至0r/min后,试投盘车顺利,并在低速下倾听各轴承的声音,未发现有异常情况。随后在投盘车时,记录下转子挠度值为0.053mm,与冲转前比较转子的挠度为0.06mm,说明转子未发生弯曲变形情况,经几个小时连续盘车后,再次进行冲转。

(三)机组再次启动异常情况

机组再次启动冲转,并严密监视各轴承振动情况,如有异常及时采取紧急措施,避免出现振动恶化情况,保障设备安全。机组升速至2000r/min过程中,发现振动均在合格范围,并进行40min的中速暖机,在暖机过程中未发现各轴承振动异常情况。于是进行升速,当机组升速至2950r/min时,5瓦和6瓦轴承振动幅值快速攀升,最终因5瓦和6瓦轴承座振动幅值超标,导致保护动作而跳闸。机组跳闸时,5瓦和6瓦轴承振动现象:其振动幅值主要以基频为主,随着转速的升高而振动幅值快速增加。轴加风机至排大气后管道疏水不畅,且低压转子轴封向外漏汽严重,此时轴加风机已出现满水情况。发现轴加满水情况后,对轴加排汽后疏水管道进行检查,发现疏水管道存在疏水不畅问题。对其进行处理后,低压转子轴封外漏情况减弱,轴加水位已缓慢恢复正常。机组转速惰走至0r/min后,试投盘车顺利,并检查各轴承处无碰磨情况,记录转子在盘车时的挠度值为0.06mm,分析认为转子未发生弯曲情况,经连续盘车后,决定再次冲转。

二、机组启动后异常情况

(一)机组首次定速情况

轴加疏水不畅导致转子与水接触故障排除后,机组再次启动。机组空载3000r/min时各轴承振动除了9号轴承9Y轴振幅值不合格外,机组其他轴承振动幅值均在合格范围。

(二)机组存在几类异常问题

在空载3000r/min和540MW负荷下,机组存在的主要问题如下:第一,1、2号轴承振动和转轴X、Y向振动幅值均有变化,且2号轴承存在瓦温偏高。经现场了解得知,空载3000r/min时,高压缸的为单阀运行,而540MW负荷,高压缸的为顺序阀运行;造成1、2号轴承振动变化的主要原因是高压缸进汽方式的改变,导致高中压转子受力状态改变,1、2号轴承载荷分配也随之变化。要解决2号轴承瓦温偏高和1、2号轴承振动变化的矛盾关系,需要对高压缸的进汽调阀开启顺序进行优化调整试验。第二,3、4号轴承和转轴X、Y向振动幅值较空载3000r/min工况下,有不同幅度增加,且经1个多月的稳定运行后,3、4号轴承和转轴X、Y向振动幅值及基频相位均比较稳定。第三,9号轴承X、Y向振动幅值存在一定范围的波动情况,见图6。其中,转轴9Y向振动幅值波动最为明显(最大至220μm),但9号轴承座振动幅值和瓦温较为稳定,9号轴承瓦温偏低(瓦温为57℃)。分析认为9号轴承负载较轻,且9号轴承为落地轴承其刚度比较大,可能存在励磁滑环椭圆度超标导致9号轴承X、Y向振动存在波动情况,要消除此故障,需适当增加发电机和集电环转子联轴器的张口,避免集电环转子出现甩头情况。

三、机组异常故障处理结果

(一)高压缸进汽方式调整

为解决1、2号轴承振动和2号轴承瓦温之间的矛盾关系,决定对高压缸的进汽方式进行优化调整试验。等到机组A修结束。机组启动后,高压缸进汽调阀开启顺序为GV3/GV4-GV1-GV2。其中,高压进汽调阀GV3、GV4同步开启。经试验测试后,最终确定将高压缸进汽调阀开启顺序调整为GV1/GV4-GV2-GV3。经此次阀序优化调整后,1、2号轴承振动和瓦温达到最优水平,实现了机组安全稳定运行

(二)低压Ⅰ转子高速动平衡

为解决低压Ⅰ转子存在质量不平衡故障,分别在低压Ⅰ转子两端加0.614kg反对称质量。经本次平衡加重后,3、4号轴承振动幅值均降至优良水平。

(三)9号轴承转轴X、Y向振动波动处理

为解决9号轴承转轴X、Y向振动波动和轴承负载轻故障,利用停机机会,将9号轴承座标高上抬0.4mm。经处理后,再次启动后空载3000r/min和400MW负荷。经9号轴承座标高上抬0.4mm后,9号轴承转轴X、Y向振动波动故障消除。

(四)总结

经上文分析,造成机组在启动过程中振动大而无法升速的主要原因有两方面:一是机组检修时为追求经济性而将高中压转子的间隙调整的偏小,对于此种情况,建议对高中压转子的叶顶汽封间隙可在保证机组安全的情况下,适当将间隙调整至规定值的下限,但隔板汽封间隙,建议可适当将间隙调整至规定值的中上限;另一方面,由于轴加风机满水而导致转子与水接触,致使机组无法升速,对于此类故障,运行人员要加强监视和巡视,尽早发现问题消除故障。另外,大容量机组在顺序阀运行方式下,汽流力对转子的作用力不同,造成转子轴振存在明显差异,同时反映了轴承载荷分配改变,瓦温也随之反映;对此各电厂解决方案基本上都是优化调门的开启顺序,尽量采取对角进汽,改善轴承载荷来增加轴承稳定性,达到转子轴振和瓦温的合理分配。[1]。

结论

文章主要围绕600MW机组振动异常问题及治理措施方面进行了详细分析,一方面希望促使600MW机组振动异常情况有所缓和的同时,也能为相关人士提供参考价值[2]。

参考文献

[1]陆颂元.汽轮发电机组振动[M].北京:中国电力出版社,2017.

[2]张学延,史建良,李德勇.国产600MW汽轮发电机组振动问题分析及治理[J].热力发电,2016,38(09):1-4.