火电厂输煤系统带式输送机跑偏个例分析

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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火电厂输煤系统带式输送机跑偏个例分析

孟绍禹

(许昌龙岗发电有限责任公司,河南禹州461690)

摘要:本文对输煤系统带式输送机拉紧装置布置形式进行了详细介绍,并对龙岗公司一期6号带式输送机拉紧装置处皮带跑偏问题进行了分析,通过改变拉紧装置小车拉力部位的方式,使问题得以解决。

关键词:输煤系统;拉紧装置;胶带机;跑偏

1、概述

在电力生产过程中,带式输送机以它特有的性能和特点,被广泛使用。龙岗公司3、4号机组投运后,为增加二期机组煤源,减少煤沟接卸压力,将一期6号带式输送机向南延伸,不改变原有拉紧装置布置方式,通过增加驱动装置、改向滚筒及皮带头部伸缩装置等方式,做为二期备用上煤手段使用,自2017年9月以来,6号带式输送机拉紧装置处皮带频繁出现跑偏严重,甚至跑出拉紧滚筒、皮带边缘磨损等情况,经认真分析、改造后问题得以解决,现将其做一总结,供大家参考。

2、带式输送机设备介绍

龙岗公司6号带式输送机为双向可逆输送带,原水平机长233m,胶带宽度1200mm,额定出力1000t/h,带速2.5m/s,采用1台110KW电动机驱动,二期机组扩建期间,由于受场地限制及二期建设后现场布局影响,对6号带式输送机向南部延伸58米、并通过在二期输煤系统5号转运站处增加皮带头部伸缩装置与二期10号A、B带式输送机进行连接,增加1台55KW电机驱动,原有的拉紧装置整体未做技术改造,只将拉紧小车位置及方向做一改动,通过调整拉紧装置配重保证6号带式输送机拉紧张力。

3、输送胶带机拉紧装置结构特点

龙岗公司6号带式输送机拉紧装置采用皮带尾部车式重锤塔架拉紧方式,(见图1)属于重锤式拉紧方式的一种。

图1车式重锤塔架拉紧装置

重锤式拉紧装置结构简单,通过重锤产生拉紧力、利用重锤的垂直升降距离做为拉紧行程,被广泛应用在需要尾车变换位置、皮带头部伸缩装置变换位置等胶带机上。

重锤拉紧装置的优点有:

1)重锤拉紧装置可以提供恒定的拉紧力,在皮带更换或技改时,根据需要增减配置重量,调整拉紧力大小;

2)重锤拉紧不需要启动电机等电动部件即可产生所需拉紧力,检修维护量小,故障率低;

3)由于重锤处于垂直自由移动,可以根据工作需要设计塔架高度,在塔架范围内随时自动调节拉紧行程。

同时,重锤拉紧装置存在以下缺点:

1)设备启动和停运时段,拉紧装置张紧力不能调节,特别是室外布置的,容易发生打滑、小车掉道等异常;

2)皮带断裂或钢丝绳断裂时,重锤高空坠落危害较大,因此拉紧重锤周围要设置安全护栏,严格工作人员进入,如需进入工作,需将拉紧装置固定处理;

3)皮带检修更换时,需要使用倒链固定重锤,人力物力需要投入较多。

4、皮带跑偏处理过程

6号带式输送机为露天布置,受天气影响较大。2017年9月,由于持续阴雨天气皮带湿滑,6号带式输送机尾部拉紧滚筒处跑偏较为严重,现场通过观察,发现拉紧装置滚筒处经常发生皮带跑偏摩擦滚筒支架现象,怀疑拉紧小车轴承锈蚀及南侧增面滚筒移位,办票对拉紧装置各转动轴承除锈及清洗加油、滚筒间隙进行调整,后又进行了增面滚筒更换和加装调偏支架等方法进行调偏,基本能够维持皮带不跑出滚筒摩擦支架。

2017年11月份,6号带式输送机部分边缘磨损严重,经常发生接头开胶现象,修补后使用效果不好,为增加设备安全可靠性,将磨损严重的100米胶带进行局部更换处理。

2018年8月份,发现6号带式输送机尾部滚筒处每遇下雨天气,皮带湿滑后极易发生严重跑偏现象,特别是在6号带式输送机取煤方向运行时。经过与检修人员一起就地观察拉紧小车运行状态分析判断,6号带式输送机在堆取料位置变换时,拉紧装置位于皮带尾端,拉紧小车两侧钢丝绳容易受力不均,较短的一侧钢丝绳受力大,尾部滚筒发生轻微偏斜。根据发现的问题,我们将尾部滚筒处增加一拉紧横梁,将拉紧重锤的两侧钢丝绳连接在横梁中部位置,减少尾部滚筒偏斜的可能原因,通过反复进行调整、调试,进行滚筒找正和配重调整工作,经过洒水模拟实验使用,空负荷及不同负荷进行试验和正反转使用,发现皮带均能保持正常运行,问题得到解决(如图2)。

改造前改造后

图2拉紧装置改造前后对比

5、经验反馈

做为连接一期二期输煤系统的桥梁,6号带式输送机运行时间较长,特别是近两年以来,随着公司配煤掺烧掺烧工作的深入推进,大大增加了6号带式输送机连续工作的时间。从龙岗公司一期期输煤系统6号带式输送机尾部滚筒处频繁跑偏现象,我们发现设备在改造、运行维护过程中所暴露出的一系列问题,一是正反向双向转动的胶带机,在堆取料位置变换期间,容易发生由于滚筒配重、头部伸缩装置位置变换及拉紧小车卡涩等原因造成的跑偏现象,需要运行人员及时调整调偏托辊,保证皮带正常运行;二是拉紧装置改造过程中,未对胶带机堆取料状态变化时的受力分析情况详细分析,导致设备长时间运行后,容易发生受力不均,皮带跑偏磨损现象;三是维护人员在发现皮带跑偏后,先后数次调整滚筒间隙、更换滚筒、各转动轴承清洗加油等工作,未详细分析故障发生的真正原因,使设备处于非正常工况下运行。从本次设备故障中要求设备管理人员对疑难问题要及时分析,并督促维护人员彻底处理,同时完善作业指导书。

6、结束语

综上所述,带式输送机胶带跑偏的原因很多,但本质原因还是由于皮带调偏托辊不起作用、滚筒中心不正等使得各滚筒处皮带接触摩擦力不均所致,因此,带式输送机运行中及时进行调偏、发现问题认真分析解决,是保证设备安全正常运行的根本。

作者简介:孟绍禹,男,本科,助理工程师,主要从事输煤运行、集控运行及管理工作。