宝武韶钢炼铁厂烧结整粒振动筛改造

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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宝武韶钢炼铁厂烧结整粒振动筛改造

邹迪兴

广东韶钢工程技术有限公司广东韶关512123

摘要:对烧结整粒系统将椭圆等厚筛改造为悬臂筛网振动筛,改造目标,返矿量减少且由于>5mm比例减少而使返矿粒度更均匀,铺底料粒度变细,炉膛负压降低3.38Pa,料层原始透气性有所降低,BTP温度降低5℃,使返矿粒度更均匀、铺底料粒度更细,有利于生产。

关键词:悬臂筛网振动筛;返矿量;铺底粒度

TransformationofBaoWuShaogangironworkssintervibratingscreen

ZOUDi-xing

(GuangdongShaoguanEngineeringTechnologyCo.Ltd.,Shaoguan512123,Guangdong)

Abstract:Thesinterwillbeellipticalequithicknessscreentransformationforcantileverscreenvibrationsieve,thetransformationofthegoal,toreducetheamountoffinesandtheproportionof>5mmdiminishedreturnoreparticlesizemoreuniform,beddingmaterialparticlesizedecreasing,furnacepressuredecreased3.38Pa,rawmateriallayerpermeabilitydecreases,BTPreducesthetemperatureof5DEGC,.Returnoregrainsizemoreuniform,beddingmaterialfinergranularity,conducivetotheproduction.

Keyworads:Thecantileverscreenvibrationsieve;sinter;bedsize

1概述

烧结整粒在工序中的作用是将冷却后的烧结矿通过3道筛分选出粒度小于5mm的返回烧结配料,部分粒度10mm~16mm的烧结矿给烧结机做铺底料,大于5mm的烧结矿送至高炉炼铁。

现宝武韶钢炼铁厂5号烧结机整粒系统B系列和6号烧结机整粒A、B两个系列使用的是椭圆等厚筛,5烧A系列3台筛子在2016年9月已经改造为环保棒条筛,改造后,筛箱较小较轻,每台振动筛的驱动功率为22kW(2台11kW的电机),筛分效率和筛下物粗颗粒含量满足烧结生产的需要。每个系统3台椭圆等厚筛,3个系统共9台椭圆等厚筛。振动筛型号、功率见下表1:

表1现需使用振动筛具体参数

2目前存在的问题及对策分析

2.1椭圆等厚筛存在的不足

1)筛箱体积大、重量大、功耗高。每个系统3台椭圆等厚筛的驱动电机的功率:90+75+90=255kW。

2)故障多,备件消耗量大。由于筛箱重量大,驱动功率大,轴承、齿轮、电机受力大,故障多;筛箱体积大、振动力大,经常发生筛箱爆裂故障。A1筛筛箱多次爆裂,多次焊接如图1。

图1现有椭圆等厚筛筛箱爆裂情况

3)筛分效率低。椭圆等厚筛所用筛网为铸板筛网,因其加工工艺为铸造所以其开孔率受到限制,仅为10%—15%;因为铸板孔为有边界的孔,其工作过程中是不变化的,导致临界颗粒卡孔现象特别严重且物料卡孔后不易排出,使筛网在工作过程中的有效开孔率将远远低于10%,因此铸板筛网筛分效率很低,仅为70%左右,这样就会造成物料筛分不彻底,使成品料中含粉量过高,给槽下筛分设备带来负担,进而导致入炉物料中含粉量过高,高炉透气性差影响了高炉的正常运行。

4)现有筛子的密封性较差,除尘效果不好。

2.2对策分析

五烧整粒A系统已于2016年5月将椭圆等厚筛改造为悬臂筛网振动筛。改造后,从返矿和铺底料变化来看,返矿量减少且由于>5mm比例减少而使返矿粒度更均匀;铺底料粒度变细。改造后,炉膛负压降低3.38Pa,料层原始透气性有所降低,BTP温度降低5℃,其他过程参数变化不大。改造后筛分效率提高,筛分效率由改造前的67.68%提高到87.25%,5烧A系列的总功率由255kW降为66kW,降低74.1%,设备除尘效果好,现场扬尘少,环境大大改善(具体数据如下图2—图4)。

图2改造前后返矿比例

图3改造前后内返率变化

图4铺低料粒度变化

由上分析可见,五烧整粒A系统的振动筛改造后,使返矿粒度更均匀、铺底料粒度更细,有利于生产。因此,拟将5号烧结机整粒系统B系列和6号烧结机整粒A、B系列的9台椭圆等厚筛改造为悬臂筛网振动筛。

3改造的工艺方案及设备

3.1改造工艺方案

本工程属于设备节能环保改造,不改变原有的工艺流程,但由于筛子的尺寸变化较大,需对筛前带式输送机、溜槽、筛下漏斗、基础平台、除尘管道等进行改造。

将3个系统(5烧B系列、6烧A系列、6烧B系列)9台椭圆等厚筛改为节能环保型悬臂筛,对一筛的进料胶带机头部延长2m左右,并对相关溜槽漏斗进行改造;相应胶带机的头部平台延长2m左右;筛分的的除尘管道改造;自动润滑系统的管道改造,将自动润滑系统的管道要接入到振动器的润滑点;设备供电模式和控制模式都没有改变,振动筛功率减少,需更换过流保护开关。

3.2主要设备

工程主要设备为9台节能环保悬臂筛(筛子主要参数见表2)。

改造前所用的椭圆等厚筛所用筛网为铸板筛网,因其加工工艺为铸造所以其开孔率受到限制,仅为10%~15%,因为铸板孔为有边界的孔,其工作过程中是不变化的,导致临界颗粒卡孔现象特别严重且物料卡孔后不易排出,使筛网在工作过程中的有效开孔率将远远低于10%,因此铸板筛网筛分效率很低,仅为60%左右,这样就会造成物料筛分不彻底,使成品料中含粉量过高,给槽下筛分设备带来负担,进而导致入炉物料中含粉量过高,高炉透气性差影响了高炉的正常运行,并且筛网维修费用较高。

悬臂筛网振动筛(高效环保节能棒条筛)所用筛网为棒条结构,其机械加工工艺决定其开孔率可达30%~35%;而且棒条筛孔为敞开的孔,运行过程中孔是在高频变化的,从而临界颗粒不易卡孔,况且,筛网本身还具有自清理装置,物料一旦卡孔也会很容易被自清理装置排出,保证了筛分过程中的有效开孔率。所以悬臂筛网振动筛的筛分效率高达80%左右,大大降低了成品料中的含粉量,从而提高了高炉系数。

表2悬臂筛网振动筛主要技术参数

4改造的效果

将5号烧结机整粒系统B系列和6号烧结机整粒A、B系列的9台椭圆等厚筛改造为悬臂筛网振动筛,减少功耗而节约电费、改善现场环境、减少设备故障率。具体分述如下:

1)减少功耗而节约电费。悬臂筛网振动筛的体积小、重量轻,驱动电机的功率小,改造1个系统3台棒条筛的总功率为:22+22+22=66kw,比3台椭圆等厚筛的总功率255kw减少了189kw。预计3个系统年可以节约电费约144.5万元。

2)节约除尘风量而改善现场环境。椭圆等厚筛需要的引风量约为840000立方米/小时,悬臂筛网振动筛引风量约为130000立方米/小时,仅为椭圆等厚筛的1/6,现场空气粉尘明显减少。

3)减少设备故障率。悬臂筛网振动筛的设备比椭圆等厚筛重量、功率要小,设备故障少。

5结语

通过此次改造,将5号烧结机整粒系统B系列和6号烧结机整粒A、B系列的9台椭圆等厚筛改造为悬臂筛网振动筛,有利于提高筛分效率、减少设备故障率、改善作业环境,达到节能环保、降本增效的目的。

参考文献:

[1]邬虎林.包钢铁精矿低硅烧结的实验研究.内蒙古科技大学学报,2013.04

[2]侯兴.影响烧结返矿率上升因素分析及控制措施.炼铁技术通讯,2015.09

[3]魏宏亮.烧结机返矿率影响因素探索.浙江冶金,2011.02

作者简介:

邹迪兴(1988-),男,2012年毕业于广东技术师范学院车辆工程专业,机械助理工程师