600MW机组单元接线在出口加装断路器的分析

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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600MW机组单元接线在出口加装断路器的分析

夏世刚

(贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司贵州遵义564611)

摘要:目前,大型机组主接线普遍采用单元制接线方式,这种接线方式比较简单,操作安全性较好,初期投资较少,但也存在不利因素,由于方式的局限性,可靠性、灵活性较差;同时,针对目前新建电厂,厂用备用电源不能由本厂提供,只能采用外网电源,势必增加厂用电采购成本,增加了企业生产成本。

关键词:单元接线;出口断路器;经济性

电气主接线的选择正确与否对电力系统的安全、经济运行,对电力系统的稳定和调度的灵活性,以及对发电厂的电气设备选择,配电装置的布置,继电保护及控制方式的拟定等都有重大的影响。在选择电气主接线时,必须考虑发电厂在电力系统中的地位、进出线回路数、电压等级、设备特点及负荷性质等条件。

例如某660MW火力发电公司主接线方式为单元制接线,原来设计方式如图1;后来,经过专业技术人员的探讨,认为应该在发电机出口加装断路器如图2.进行该项技改,主要考虑到以下因素:

1运行的可靠性

发、供电的安全可靠性,是电力生产和分配的第一要求,主接线必须首先给予满足。因为电能的发、送、用必须在同一时刻进行,所以电力系统中任何一个环节故障,都将影响到整体。事故停电不仅是电力部门的损失,更严重的是会造成国民经济各部门的损失。一台600MW的发电机组停电1h,国民经济损失上百万元。此外,一些部门的停电还会造成人员伤亡。重要发电厂发生事故时,在严重情况下可能会导致全系统性事故。所以,主接线若不能保证安全可靠地工作,发电厂就很难完成生产和输送数量和质量均符合要求的电能。

主接线的可靠性并不是绝对的,同样形成的接线对某些发电厂来说是可靠的,但对另一些发电厂就一定能满足可靠性要求。所以在分析主接线的可靠性时,不能脱离发电厂在系统中的地位、作用以及用户的负荷性质等。

衡量主接线的可靠性可以从以下几个方面去分析:

1.1断路器检修时是否影响供电;

1.2设备或线路故障或检修时,停电线路数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;

1.3有没有使发电厂全部停止工作的可能性等;

某电厂原设计如图1,如果发电机停电检修,必须同时将主变、高厂变同时停电,厂用电需要通过运行人员的操作切换至启备变带电,厂用电的供电可靠性明显较差;改造后的设计如图2,发电机检修期间,由主变倒送电供厂用电运行,不必要将主变、厂高变停电,减少了停电设备的数量。

2具有一定的灵活性、操作应尽可能简单、方便

主接线不但在正常运行情况下,能根据调度的要求,灵活地改变运行方式,达到调度的目的;而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备、切除故障,使停电时间最短、影响范围最小,并且在检修设备时能保证检修人员的安全。主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成人员误操作而发生事故。

主接线改造后,发电机停机操作明显简单,对火电厂而言,由于汽轮机,锅炉缺陷较多,大多数停机原因主要是锅炉、机炉辅机故障造成的停机,按照原设计,发电机一旦停运,主变、厂高变都需要停运,电气倒闸操作内容增加,频繁复杂的电气操作,很有可能造成严重的电气误操作事故,而主接线改造后,停机只需要断开发电机出口断路器,拉开发电机出口刀闸,运行人员操作量减少,提高了操作的灵活性和安全性。

3经济上合理

主接线在保证安全可靠,操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用最小,占地面积最少,使发电厂尽快地发挥经济效益。

电气主接线改造后,仍然具有单元接线的优点,各元件相互串联,其间没有任何横连的接线,一台发电机对应一台主变,这样主变的容量不用太大,只要稍大于发电机的容量即可。同时,在机组启动过程中,厂用电通过主变降压运行供电,启备变只是是作为系统故障停机的后备电源,所以,启备变可以选择容量较小的变压器。在启动中厂用电必须由启备变来提供,则启备变需按发电机容量10%厂用电计算,再加一定的冗余,则容量至少为70MW,而某发电公司启备变容量为45MW,减小了设备的初期投资;

按照一台机组小修11天计算,从停机到设备试转到开机,约需消耗厂用电500万千瓦时,如果由启备变供电,按照供电电价0.5元/KWh计算,需要缴纳电费250万元,按照某火电厂主接线改造后的运行方式,当其中一台机组小修,另外一台机组正常运行时,小修机组厂用电可以由邻机通过主变降压运行提供,这种情况下,消耗的厂用电则按照电厂单位生产成本核算,目前某火电厂的发电煤耗为302克/KWh,则每千瓦时生产成本为0.21元,消耗厂用电500万千瓦时,成本为105万元,主接线设计变更后,仅一台机组一次小修,就节约成本145万元。而对600MW机组,几乎每年至少有一次大修(69天),2-3次小修(每次至少11天),多次临修,所以主接线改造后,仅厂用电耗一项,每年至少为该火电公司节约一千万元。

综上所述,无论从运行可靠性、灵活性、安全性,还是从经济性角度考虑,660MW某电厂主接线改造后都比原设计有无可比拟的优越性。

参考文献:

[1]《发电厂电气部分》主编:熊信银2009年10月