岩溶地区灰岩破除施工技术总结李伟

(整期优先)网络出版时间:2019-08-18
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岩溶地区灰岩破除施工技术总结李伟

李伟

广州轨道交通建设监理有限公司广东广州510010

摘要:广州市地铁八号线北延段土建工程某车站位于岩溶发育地区,溶洞见洞率高,开挖风险较大,开挖至第三道支撑以下为微风化灰岩,平均入岩深度及单轴抗压强度高。由于周边环境条件等限制的原因,无法使用火攻爆破的情况下,对灰岩破除方法的探索试验、功效评价、工艺选择,为以后类似工程提供一定的经验借鉴。

关键词:岩溶地区;基坑开挖;灰岩破除

1、工程概况

广州市轨道交通八号线北延段工程(文化公园-白云湖)【施工7标】土建工程小坪站位于白云区石槎路与金碧南路丁字交叉路口,呈南北走向。车站采用明挖施工法,车站围护结构采用800mm厚地下连续墙,墙深18~25米,墙顶设冠梁,第一~二道支撑采用钢筋砼八字撑,第三道支撑采用钢管内支撑;车站基坑埋设约16.6~18.8米,整个土石方工程量约11x10⁴方,石方约2x10⁴方。

2、车站基坑地质情况

车站地质从上至下依次为:人工杂填土、淤泥、粉细砂、中粗砂、砾砂、粉质粘土、残积土层、灰岩微风化岩。根据“一槽两钻”与地质详勘报告揭露。车站地下水位较浅,地层中存在松散层孔隙水(主要在冲积砂层)和基岩裂隙水(主要在碎屑岩的强、中风化带)。基坑底部的灰岩为可溶性岩石,其微风化层存在大量溶洞。一旦溶洞周边水土体的流失,易造成失稳会导致地面沉降和塌陷。为避免基坑开挖施工时发生坍塌的风险,预防基底下层的岩溶在地下水作用下对后期运营产生风险,需先降低基坑地下水位(现场采取每隔25米左右设置一口降水井进行降水),并预先对溶洞进行处理(现场采取岩溶钻孔注浆)。其中基坑底岩石微风化带地质情况如下:

1)碳质灰岩微风化带,地层代号<9C-1>。岩芯呈短柱~长柱状,锤击声脆,属较硬岩~坚硬岩,岩体较完整,近似RQD值多在80%左右,裂隙面强度低,而岩块强度较高,岩体基本质量等级为Ⅲ~Ⅳ级。岩层均厚1.12m。初勘的岩石试验结果,本层天然状态岩石单轴抗压强度平均值47.38MPa,饱和状态岩石单轴抗压强度平均值25.6MPa。

2)钙质灰岩微风化带,地层代号<9C-2>。本层岩溶发育,串珠状溶洞较多见。岩石试验结果表明,天然状态岩石单轴抗压强度35.11~159.6MPa,平均值75.86MPa,标准值67.05MPa,饱和状态岩石单轴抗压强度29.37~111.6MPa,平均值52.16MPa,标准值46.13MPa,干燥状态岩石单轴抗压强度44.94~60.8MPa,平均值51.43MPa。

3、基坑入岩开挖施工方法的选定

由于周边环境条件限制的原因,无法使用火工爆破。为保证工期,将土方开挖至岩面。施工尝试了采用几种施工工艺进行破岩,综合评价个施工工艺的效果,选定破岩方案。下文将着重介绍本工程选定破岩施工工艺。

1)采用锤击工艺。采用多台(4台)挖掘机锤击打炮进行开挖。由于岩石强度高且岩面起伏大不平整,锤击炮头易滑动,且无锤击临空作用点。破碎下来岩大多为粉颗粒状,少有成块,每周破岩量才20方,效率较低。

2)采用潜孔钻钻孔+锤击工艺。先潜孔钻(钻孔直径8cm,钻孔深度2m,平面距离随机分布),钻孔找出破岩临空面,然后用炮击进行破除。由于岩石强度高且潜孔钻钻孔时间较长,且炮头难以着力,效果仍然差。

3)采用静态爆破+锤击工艺:静态破碎方法即利用岩石钻孔内装填破碎剂(钙矾石)流体的水化反应,产生晶体变形体积膨胀,使钻孔周边形成一定的压力及环向拉应力(可达30~50Mpa),当其拉应力大于岩石所能承受的最大抗拉应力时,即在钻孔周边形成径向裂缝,如一定距离内的相邻周边钻孔内的破碎剂在此时共同作用,则形成贯穿的径向裂隙,使岩石破裂,出现破岩临空面,然后用炮击进行破除。

(1)施工流程

a.布孔。布孔原则是布孔两排孔间距为50cm,相邻两孔间距10cm,呈梅花型布置,孔径32mm,钻孔深度为1500mm,结合现场实际地形,适当调整钻孔间距、孔径、孔深的参数。

b.岩面修整形成临空面。为达到更好的爆破效果,根据布孔位置,先采用炮机修整原有岩面,同时修整出必要的临空面。

c.膨胀剂拌制、装药。装药自外围孔开始,向中央孔逐圈推进。用比钻孔直径略小的高强长纤维纸袋装入膨胀剂药剂。一个操作循环所需要的药卷数量,放在塑料容器中,倒入洁净水完全浸泡,30-50秒左右药卷充分湿润、待完全不冒气泡时,取出药卷从孔底开始逐条装入并捣实压紧,密实地装填到孔口,即“集中浸泡,充分浸透,逐条装入,分别捣实”。也可将膨胀剂搅拌后用灰浆泵压入或人工灌入,采用拌制方式的一般水灰比为0.3~0.35,即每袋(重5kg),加水1.5~1.75kg,在塑料容器内拌合,拌合时间不超过4分钟。灌入后孔口用砂浆封上保证水分药剂不流出。装药深度初定自孔底到孔口,后续可根据膨胀效果进行适当调整。装完后用泥袋等将钻孔密封压好,防止漏气,影响破裂效果。

(2)静爆效果。根据岩石性质和抗压强度的不同,一般装药后发生反应后1-7小时出现裂缝,2-20小时后达到最大膨胀反应,实验区域在装填膨胀剂后12小时出现裂缝,宽度约3-5cm。

(3)效果评价

试验段静爆裂缝效果较好,形成连续裂缝,炮击破岩临空面较好,有利进行破除,每天静爆破岩20方左右(钻孔6人、炮击2台),每周150方。后续区域布孔将按此布置钻孔间距、孔径、孔深的参数。

4、安全控制措施

(1)在基坑石方破除过程中,对基坑支撑轴力、连续墙墙体位移、地面沉降、水位变化累计变化量及变化速率进行监测。

1)提前1天将不少于2根钢支撑拼装好,垫层作业面开挖出后随即安装钢支撑。同时,出现异常可随时加装钢支撑,及时处理异常情况。

2)开挖区域范围的监测点保证一天不少于2次的监测频率,发现异常立即停止开挖作业。采取措施排查异常后方可重新进行开挖。

3)出现接缝漏水漏砂的险情,立即启动应急程序,按经专家审查的应急预案落实各项应急措施。

(2)静态爆破施工,在装填炮孔,操作人员要戴防护眼镜,在灌浆到裂缝出现前进行覆盖保护。由于膨胀剂有一定的腐蚀性,施工时要佩戴橡胶手套、戴防护眼镜等防护用品,施工完毕后,作业人员应及时清洗,避免灼烧皮肤,如果药液直接接触到皮肤或溅如眼睛,要立即用水冲洗,出现不适时应及时就医。

5、技术及经济效益总结

1)本工法优点

(1)基坑岩面起伏较大,岩面不平整,炮机无法行走形成较大工作面,但人工静态爆破机灵活性较强。

(2)解决了钢支撑及时架设问题,炮击设备不受钢支撑限制,可以在底部进行施工。

(3)解决了石方破除施工过程中,因超挖而使基坑两侧受力不均而变形。

(4)减少单纯使用炮击或者火攻爆破对岩石造成的振动,因其微风化层存在大量溶洞,避免因振动一旦溶洞周边水土体的流失,造成失稳会导致地面沉降和塌陷。

(5)在无法施工火攻爆破情况下,较其它常规的破岩工艺,效率较高,进度较快。相较火工爆破,施工过程中无振动,无噪音、无烟无害,有利于施工安全文明管理。

2)本工法缺点

本工法在钻孔过程中存在两个不足:一是钻孔扬尘较大,不利于文明施工;二是施工噪音较大,不利于降噪控制。

参考文献:

[1]广州市轨道交通八号线北延段工程小坪站详勘阶段-岩土工程勘察报告,广东省地质建设工程勘察院,2015

[2]膨胀剂应用技术规范条文说明期刊《膨胀剂与膨胀混凝土ExpansiveAgentsandExpansiveConcrete》2004年01期