华电能源股份有限公司佳木斯热电厂除灰渣系统探讨

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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华电能源股份有限公司佳木斯热电厂除灰渣系统探讨

吕子祥

华电能源股份有限公司佳木斯热电厂环保分场黑龙江佳木斯154005

摘要:佳木斯热电厂四期、五期工程装机容量为4×100MW机组,六期扩建2×300MW供热机组。现4×100MW机组已停运拆除。因原4*100MW机组关停,导致供热扩建机组的部分系统因老机的关停的受到一定的影响,其中之一除灰渣系统。本文就分析了作者所在公司的热电厂除灰渣系统,提出了具有针对性的改造方案。

关键词:热电厂;除灰渣系统;改造方案;分析

1佳木斯热电厂厂除灰渣系统概况

佳木斯热电厂原有4台100MW机组已停运,目前仅后期扩建的2台300MW机组在运行。热电厂燃煤煤种为低值烟煤、褐煤,且灰分较原设计增大;设计煤种为烟煤(混煤)低位发热量5200大卡/千克;灰份(收到基)26.94%,水份(收到基)6.4%,而实际煤种煤炭收到基低位发热量3800大卡/千克;灰份40%,水份16.37%。

1.1原4台100MW机组厂内灰渣泵房设备及管道

热电厂内原有灰渣泵房共设置4台灰渣泵、3条Ф426×10输灰管道,厂内至中继泵房距离7971m(管道长度)。现在脱水仓投入运行情况下,一台泵运行。

(1)泵型号:250PN;流量:1040m3/h、扬程:75m,2台(#1~#2)。1987年5月出厂。

(2)泵型号:250ZGB;流量:1496m3/h、扬程:85m,1台(#3)。1996年出厂。

(3)泵型号:250ZJ-I-A96;流量:1080m3/h、扬程:90m,1台(#4)1996年出厂。

1.2原4台100MW机组厂外中继灰渣泵房设备及管道

热电厂厂外原有中继灰渣泵房共设置5台灰渣泵、3条Ф426×10输灰管道,中继泵房至贮灰场距离4419m(管道长度)。现一台泵运行。厂内原有100MW机组中继灰渣泵房共有3种灰渣泵:

泵型号:250PN;流量:830m3/h、扬程:57.5m,1台(#1)。1987年5月出厂。

泵型号:250ZJ-I-A9;流量:1080m3/h、扬程:90m,1台(#3)。1996年8月出厂。

泵型号:250ZGB;流量:1496m3/h、扬程:85m,3台(#2~#4~#5)。1996年8月出厂。

1.3原2台300MW机组厂内提升泵房设备及管道

热电厂2台300MW机组原有提升泵房共设置3台灰渣泵、3条Ф325×10输灰管道,提升泵房至厂内100MW机组灰渣泵房距离600m(管道长度)。现运行方式为二运一备。

2除灰渣系统改造方案

2.1300MW机组灰渣量核算

2台300MW机组小时排灰渣量(设计煤种)78.48t/h(折合体积流量38.45m3/h)。

2台300MW机组除灰方式采用灰渣混除的水力输送系统。每台锅炉下部采用刮板捞渣机除渣、排渣泵输送渣浆至提升泵房,除尘器下采用箱式冲灰器、灰沟排灰浆。设计水灰比一般为9~11。根据现有提升泵房内单台灰渣泵流量448m3/h,测算除灰渣系统耗水量为388m3/h。但根据现场提供的运行情况来看:燃煤煤种为低值烟煤、褐煤等混煤,冬季燃煤煤质较差且灰分较大,冬季提升泵房运行方式为二运一备。根据现场了解,热电厂最近几年燃煤煤质很差,且差异较大,燃煤灰分一般在32%~40%(电厂提供的煤质资料)。

近几年燃用较差煤种时、2台1025t/h锅炉最大排灰渣量约160~180t/h,除灰渣系统运行明显出力不够,影响到热电厂冬季供热发电运行的安全。

综上所述,本次改造在保证热电厂冬季安全可靠运行的条件下,按燃用较差煤种考虑、2台1025t/h锅炉排灰渣量约160~180t/h(按170t/h折合体积流量85m3/h)。水灰比按9~11考虑,灰渣浆量为892.5m3/h(=85×9.5+85)。该流量与现场提升泵运行状况基本相近,即:896m3/h(2×448m3/h)。

热电厂现有除灰供水系统设备仍可利用,根据上述计算,2台300MW机组除灰供水系统供水量为807.5m3/h。因此,本次除灰渣系统改造2台300MW机组排灰渣浆量为892.5m3/h,除灰供水系统耗水量为807.5m3/h,作为2台300MW机组排灰渣浆量设计参数(还需考虑3%轴封水量)。

2.2300MW机组提升泵房核算

原有提升泵房共设置3台灰渣泵、3条Ф325×10输灰管道,运行方式为二运一备,满足输灰渣(至厂内泵房)要求。设备出力、管道不变。

2.3厂内原有100MW机组灰渣泵房核算

厂内原有100MW机组灰渣泵房共有3种灰渣泵:

(1)流量:1040m3/h、扬程:75m,2台(#1~#2)

(2)流量:1496m3/h、扬程:85m,1台(#3)

(3)流量:1080m3/h、扬程:90m,1台(#4)

厂内原有100MW机组灰渣泵房至中继泵房距离7971m(管道长度),两个泵房高差4m(地表高程相近,按泵坑折算高差),输灰管道Ф426×10。提升泵房输送来的灰渣浆量892.5m3/h+26.7m3/h(3%的轴封水)=919.2m3/h。向厂外输送灰渣浆量为:946.8m3/h(=919.2m3/h+3%轴封水)。现有3条Ф426×10输灰钢管,厂外输灰管道在平原地区布置且起伏较小。经计算管道阻力值为83.72m(管内流速2m/s)。根据热电厂实际情况初步拟定厂内灰渣泵参数及范围(单台运行方式):

考虑流量裕度系数取1.03;阻力裕度系数取1.1。

流量:975.2m3/h(范围955~985m3/h)、扬程:92m(范围90~92m)。现场运行时,尽量控制除灰渣用水,因为输灰管道仍为Ф426×10(DN400)。管道内控制流速范围:1.9~2m/s;流量控制范围:955~990m3/h。灰渣流量85m3/h、水量~890m3/h。

3原有除灰渣系统设备及管道分析

3.1原厂内灰渣泵房设备及管道分析

(1)#1~#2号泵,流量:1040m3/h、扬程:75m。按此流量核算管道(DN400)内灰渣浆流速为2.0m/s、管道阻力为88m;说明灰渣泵扬程低,与管道系统不适合。实际运行时只能控制其流量,但扬程较低。(2)#3号泵流量:1496m3/h、扬程:85m。按此流量核算管道(DN400)内灰渣浆流速为2.92m/s、管道阻力为185m;说明灰渣泵参数与管道系统不适合。一泵二管运行时,管道(DN400)内灰渣浆流速为1.46m/s,管道阻力为48m。单台实际运行时只能控制其流量。(3)#4号泵流量:1080mm3/h、扬程:90m。按此流量核算管道(DN400)内灰渣浆流速为2.1m/s,管道阻力为97m;说明灰渣泵扬程略低,与管道系统不适合、但接近。实际运行时只能控制其流量。

3.2原厂外中继灰渣泵房设备及管道分析

厂外原有中继灰渣泵房共有5台(3种)灰渣泵、输灰管道Ф426×10、长度4419m、高差18m。

(1)#1号泵流量:830m3/h、扬程:57.5m。按此流量核算管道(DN400)内灰渣浆流速为1.62m/s、管道阻力为49.4m;说明灰渣泵参数与管道系统适合,但管道内流速低于1.8m/s,渣浆易于沉积造成堵管。实际运行时应提高其流速,但灰渣泵扬程较低。

(2)#3号流量:1080mm3/h、扬程:90m。按此流量核算管道(DN400)内灰渣浆流速为2.1/s、管道阻力为70.5m;说明灰渣泵参数与管道系统接近,但灰渣泵扬程较高。

(3)#2~#4~#5号泵流量:1496mm3/h、扬程:85m。按此流量核算管道(DN400)内灰渣浆流速为2.92m/s、管道阻力为119m;说明灰渣泵参数与管道系统不适合。一泵二管运行时,管道(DN400)内灰渣浆流速为1.46m/s,管道阻力为44m。

4改造设计方案

2×300MW机组灰渣浆仍利用原有提升泵房输送至厂内灰渣泵房、经原厂外中继泵房再送至贮灰场。输灰管道利用原有3条Ф325×10、3条Ф426×10钢管(含厂外)。

(1)厂内提升泵房内设备管道不变。运行方式仍为二运一备。

(2)厂内(4台100MW机组)泵房内新设2台灰渣泵:975.2m3/h(范围955~985m3/h)、扬程:92m(范围90~92m)。运行方式为:一运二备。

(3)厂外中继泵房内新设2台灰渣泵:流量:1034.5m3/h(范围1030~1050m3/h)、扬程:76.6m(范围72~80m)。运行方式为:一运二备。新设灰渣泵宜采用变频调速电机。如提升泵房灰渣泵为零米布置时(非低位布置灌注式启动),应注意泵的允许吸上真空高度参数,宜采取注水等措施,以保证灰渣泵能正常启动运行。

结束语

综上所述,该改造方案从热电厂改造工程降低造价、方便施工、缩短工期等方面考虑,在利用原有300MW机组提升泵房及设备条件下,具有良好的效果和效益,提高了被电厂的经济效益和运行效率。

参考文献

[1]李洪,李清.珠海电厂除灰渣系统的设备与应用[J].电力建设,2001,22(2):46-48.

[2]樊兆燕.大型机组电厂除灰渣系统设计优化和节能降耗[J].中国科技纵横,2016(14).

[3]王勇.探究电厂机组除灰系统堵塞的原因及改造策略[J].商品与质量,2016(47).