不经生化处理直接兑入循环水新技术

(整期优先)网络出版时间:2019-12-03
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不经生化处理直接兑入循环水新技术

张执辉 辽宁科技大学工程技术有限公司 鞍山 114001

摘要:本文介绍了蒸氨废水不经生化处理直接兑入循环水技术的工艺流程、原理及主要构筑物,并对该技术进行了分析总结。

关键词: 蒸氨废水 多功能缓蚀阻垢剂 膜处理 蒸发结晶

剩余氨水(包含终冷排污水、粗苯分离水及煤气水封水等)经蒸氨后以蒸氨废水的形式排出。由于现有焦化厂装备水平不一,蒸氨废水的水质与蒸氨前废水的组成、煤气净化与化工产品精制工艺及生产产品种类等因素有关,但总体上说,

蒸氨废水具有污染物成分复杂、可生化性差、废水毒性大等特点。

1、传统处理工艺的问题

焦化废水的生化处理AA/O工艺是沿用几十年来的老工艺,作为去除酚、氰、COD等污染物质的有效手段,且运行成本较低。生产实践表明,生化处理工艺受进水水质和水量波动的影响很大,给操作带来很大麻烦,甚至造成瘫痪。尤其在北方寒冷季节,其处理效果很难达到要求。生化处理占地面积大,投资高,且处理后的废水达不到回用的水质指标[1]

2、蒸氨废水再利用新技术——蒸氨废水直接兑入循环水的新理念

所谓蒸氨废水直接兑入循环水的新理念,就是剩余氨水经蒸氨后的蒸氨废水,不经生化处理直接作为补充水兑入循环水系统。为防止循环水的结垢和腐蚀,同时投加多功能阻垢缓蚀剂。这样,可将循环水系统的浓缩倍数由2~3提高到4~6。不仅可降低排污水量,而且可相对稳定循环水的水质。对于新工艺少量的外排污水,首先送至超滤反渗透膜分离装置,在此可回收70%的再生水,直接兑入循环水系统中使用。其余30%的高浓度废水(亦称含盐水),则采用蒸发结晶技术处理,真正做到焦化废水的零排放。

3、蒸氨废水兑入循环水的工艺流程

蒸氨废水处理新技术由蒸氨废水兑入循环水系统、超滤反渗透膜分离和浓缩废水蒸发结晶等工序组成,现分述如下。

3.1蒸氨废水直接兑入循环水系统

蒸氨废水直接兑入循环水系统时,其水质必须满足以下两项指标,一是含油量≤30mg/L;二是氨氮含量≤200mg/L。在蒸氨废水兑入循环水的同时,需往循环水中投加多功能阻垢缓蚀剂和定期投加杀菌灭藻剂,以确保煤气冷却器等热交换设备不结垢和不腐蚀,以长期保持高效稳定运行。

循环水中投加多功能阻垢缓蚀剂后,不仅具有除垢、阻垢、缓蚀和预膜的功能,而且还具有改变结垢物质晶格的功能。对于不同的水质采取不同的配方。其作用是阻垢缓蚀剂能络合水中的微量重金属离子,并在设备表面形成保护膜,有效地抵御氯离子和硫酸根等腐蚀性介质对设备的腐蚀。循环水经长期运行后,水中的饱和盐类必然会结晶析出而形成水垢。添加多功能阻垢缓蚀剂后,药剂能改变结垢物质的晶格,并使晶格发生畸变而成为松散的水渣。这些水渣不具有附着能力,故而能确保煤气冷却器等热交换设备不结垢和不腐蚀。同时还可逐渐去除冷却设备中已生成的老垢[2]

循环水系统利用蒸氨废水、再生水和工业水作为补充水后,虽然带入的盐分不多,但经长时间循环过程中的蒸发浓缩,并有投加的药剂和大气灰尘的混入。所以该循环水系统也必须排污,以保持循环水的水质相对稳定,其排污量由浓缩倍数来确定。对于年产130万吨焦炭的焦化厂,其外排污水量约为28m3/h。

3.2超滤反渗透膜分离工艺流程

超滤反渗透膜分离技术已是成熟的工艺,并在多个行业中得到了应用。其主要优点是经过膜分离后的废水水质好,可达到循环水的水质标准,而且运行成本低。由循环水系统排出的28m3/h污水是高浓度废水,从循环水系统冷却塔集水池由泵抽送至砂滤器进行过滤,其后靠余压经全自动自清过滤器进入超滤设备。出水进入超滤产水池,经泵提升的同时投加阻垢缓蚀剂和清洗剂,然后进入保安过滤器。保安过滤器的作用是截留水中大于5μm的颗粒,以防止其进入反渗透设备划伤膜表面和堵塞膜通道。出水经高压泵增压后进入反渗透设备。反渗透产水量约为处理水量的70%,其水质可达到循环水的水质指标,直接回用于循环水系统[3]。而未通过反渗透膜的浓缩废水量约为30%。将其送至后续的蒸发结晶装置处理。

3.3浓缩水的蒸发结晶工艺流程

超滤反渗透膜分离工序中未通过膜的浓缩废水亦称含盐水,其污染物含量几乎是循环水系统排污水中污染物的总量。对这部分浓缩水的处理采用最节能的热泵和蒸发结晶技术。该工艺采用了热泵蒸发—蒸发结晶为核心的组合工艺。热泵蒸发是把蒸发器产生的二次蒸汽用消耗一部分高质能(机械能、电能)或高温位热能为代价,通过热力循环,把热能由低温转换为高温位能物体的能量设备。蒸发器-加热器采用的是列管式内加热方式,促进新蒸汽通过加热与被加热的浓缩水充分接触换热,整个加热器的温度平衡。而且该设备尚采用小温差蒸发技术。几项技术的合理组合利用,大幅度降低了热耗——新蒸汽用量。以往采用的蒸发和减压闪蒸等方法,每蒸发1吨废水需耗蒸汽0.5~1.0吨。采用多效蒸发设备后,每蒸发1吨废水所消耗的蒸汽量可降至0.33吨。而该工艺的吨水耗汽量仅为0.1吨,可大幅度降低运行成本。

以年产焦炭130万吨的焦化厂为例,用蒸氨废水直补循环冷却水系统(不足量用工业水补充),其排污水采用超滤反渗透膜法和蒸发结晶法处理,可产生95%的再生水回用,所产生的残渣(固液比为4:6)约为160kg/h。

4结论

(1)蒸氨废水直接兑入循环冷却水系统,同时投加多功能阻垢缓蚀剂,并从系统中排出少量排污水,可确保循环水水质相对稳定,不结垢不腐蚀,长期稳定运行。

(2)超滤、反渗透技术对循环水系统排污水进行膜处理,可有效去除其中的盐分和有机物等污染物,并使水的硬度、色度和浊度大为降低,出水作为回用水可达到循环水补充水的标准。

(3)热泵蒸发与结晶蒸发相结合的组合工艺,可处理未通过反渗透膜的浓缩废水,达到废水资源化,实现废水全部回用,不外排,符合国家《资源循环利用》政策。

(4)该新技术虽无需新建酚氰废水处理站,但相比常规设计增加了蒸发结晶工艺,该工艺目前还没有大规模广泛应用到焦化污水处理中,故生产中存在的问题还需日后实践中完善和总结。

参考文献

[1] 单明军,吕艳丽,丛蕾. 焦化废水处理技术[M]. 北京:化学工业出版社,2007:53.

[2] 董兆祥,董钢,胡鹏. 多功能阻垢缓蚀剂在水处理领域的广泛应用[J]. 2013中国水处理技术研讨会暨第33届年会论文集,2013,10:232.

[3]严煦世,范瑾初. 给水工程[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2009:442-450.