新疆昆玉钢铁有限公司,新疆 奎屯 833200
摘要:本课题旨在通过在昆玉钢铁使用的原料条件下,针对硫酸渣存在的资源优势,通过烧结工艺研究,在保证烧结矿产、质量的前提下,配加部分硫酸渣,降低烧结原料成本,为企业进一步创效。
关键词:硫酸渣 配矿结构
1.前言
新疆昆玉钢铁有限公司配置210㎡带式抽风烧结机一台,设计利用系数1.31t/(㎡·h),供昆玉钢铁2座450m³高炉使用;目前受疆内钢铁产能影响,烧结压缩产能,昆玉以现有烧结机配置,结合自身原料条件,不断的优化生产工艺,降低生产成本及工序能耗。
硫酸渣作为一种富含铁元素的二次资源,还含有少量的铜、锌等元素,以及较高的有害元素硫,目前硫酸渣的二次利用率较低。若能通过烧结工艺研究,实现硫酸渣在烧结的应用,将大大降低原料成本,为此昆玉烧结开始配加硫酸渣试验研究。
1 烧结配矿方案
通过不同的配矿结构试验,验证了硫酸渣配加比例变化在低硅烧结条件下,烧结矿产、质量变化,寻求在昆玉原料条件下,配加硫酸渣的最佳比例及生产工艺控制参数。
1.1基准期
(1)工艺控制
以不配加硫酸渣烧结作为基准期,配矿基准为:烧结矿SiO2含量5.2~5.4%,碱度1.8~1.9,铺底料厚度20mm~30mm,料层厚度700mm~750mm,点火时间为1.5min,点火温度1100℃,烧结终点温度400℃~460℃,烧结矿FeO含量控制9%~11%,混合料水分7.5±0.2%。
为充分利用内循环物料,降低生产成本,对除尘灰、钢渣、氧化铁皮等物料与一定精粉进行预配料,经配料后称之为混匀料。
1.2试验期
试验期配矿基准仍按照不配加硫酸渣时的配矿基准控制。
本次试验分阶段进行,第一阶段配加硫酸渣2%(配矿结构B),若烧结矿强度好、返矿稳定,稳定生产一段时间后,继续进一步试验;若烧结矿质量变差,相应的进行生产措施调整,待生产稳定后,提高硫酸渣配比至4.5%(配矿结构C),稳定生产一段时间后,提高硫酸渣配比至5.5%(配矿结构D),逐步分阶段验证不同硫酸渣配比下烧结矿质量变化。
1.3基准期与试验期配矿结构、烧结矿指标及工艺参数变化如下:
表1 配矿结构(%)
方案 | 高镁精粉 | 高镁粗粉 | 混匀料 | 进口精粉A | 进口精粉B | 硫酸渣 | 高炉返粉 | 焦粉 | 石灰粉 | 石灰石粉 | |
基准期 | A | 10 | 12 | 15 | 35 | 10 | / | 5 | 3.7 | 4.6 | 4.7 |
试验期 | B | 11 | 12 | 13 | 35 | 9 | 2 | 5 | 3.8 | 4.6 | 4.6 |
C | 11 | 11 | 17 | 33 | 6 | 4.5 | 5 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | |
D | 11 | 11 | 17 | 29 | 9 | 5.5 | 5 | 3.7 | 4.6 | 4.2 |
表2 烧结矿成分(%)
方案 | TFe | FeO | SiO2 | MgO | Al2O3 | S | R | ZnO | |
基准期 | A | 55.98 | 10.15 | 5.33 | 2.53 | 1.36 | 0.023 | 1.83 | 0.04 |
试验期 | B | 56.18 | 10.33 | 5.29 | 2.47 | 1.42 | 0.02 | 1.83 | 0.048 |
C | 56.35 | 10.40 | 5.33 | 2.43 | 1.33 | 0.024 | 1.81 | 0.055 | |
D | 56.41 | 10.32 | 5.38 | 2.26 | 1.35 | 0.026 | 1.84 | 0.063 |
表3 烧结矿物理性能(%)
方案 | 低温粉化指数RDI+3.15 | 转鼓指数 | >40mm | 40~25mm | 25~10mm | < 10mm | |||||
基准期 | A | 81.79 | 79.66 | 13.33 | 48.14 | 27.84 | 10.69 | ||||
试验期 | B | 81.76 | 78.37 | 11.03 | 40.11 | 38.59 | 10.3 | ||||
C | 83.13 | 79.53 | 18.08 | 49.62 | 27.21 | 5.08 | |||||
D | 78.1 | 80.43 | 9.47 | 77.6 | 7.9 | 5.03 |
表4 试验期工艺参数变化
项目名称 | 烧结机平均负压(kPa) | 混合料平均水分(%) | |
配加硫酸渣之前的工艺参数 | 12.83 | 7.41 | |
配加硫酸渣之后的工艺参数 | 比例2% | 13.83 | 7.83 |
比例4.5% | 13.15 | 7.92 | |
比例5.5% | 12.72 | 8.12 |
2 试验结果分析
在配加硫酸渣初期,烧结矿质量明显下滑,烧结矿转鼓指数由79.66%降低至76.36%,烧结矿中<10mm的比例由10.69%升高至13.28%,烧结矿质量明显变差,针对质量变差,操作工艺参数调整后烧结矿质量提升,主要采取措施为:
(1)配加硫酸渣期间,适当上调混合料水分
未配加硫酸渣时,烧结混合料水分控制标准为7.5±0.2%,配加硫酸渣初期混合料水分仍按照原标准控制,但硫酸渣水分25.52%,配加硫酸渣后原料中水分增加,操作上采取降低混合料配水量,烧结负压由12.83kpa提高至14.45kpa,料层降低,经对混合料粒度进行检测发现,混合料中<3mm的比例有所升高,混合料造球效果降低。分析原因为:硫酸渣粒度较细,-200目比例达到95.14%,在混合料造球过程主要为粘附粒子,硫酸渣亲水性好,湿容量较大,根据经典制粒的相关理论,湿容量较大的烧结混合料其制粒时混合料所需要的水分相应提高。于是将混合料的水分控制标准提高至8.0±0.2%,混合料水分提高后,料层透气性提高,烧结机负压由14.45kpa降低至13.15kpa,料层厚度提升,烧结矿质量提升。
(2)加强换料时的工艺控制
因昆玉烧结使用硫酸渣为红渣,硫酸渣落地存放,容易造成现场环境污染,鉴于目前国家环保压力严峻,昆玉烧结采用硫酸渣不落地直接入仓的消耗方案,经原料场混匀系统与其他精粉、除尘灰、钢渣等物料混合料由烧结配料使用,前期受硫酸渣物流货运及供应问题,导致硫酸渣在烧结消耗时频繁断料,因前期经验不足,对混合料水分、造球效果的提前判断能力不足,导致在烧结换料时烧结过程波动,影响了烧结矿质量,针对换料期间的工艺控制波动,首先提前做好硫酸渣供应不足的配料预案,其次做好换料期间的混合料水分控制,硫酸渣断料后及时的下调混合料水分,保证混合料透气性的稳定,通过采取以上调整措施后,烧结在配加硫酸渣期间的烧结过程稳定性增强。
为进一步发挥硫酸渣的性价比优势,配矿结构B稳定一段时间后,采用配矿结构C组织生产,稳定一段时间后,采用配矿结构D,因硫酸渣ZnO含量相对较高,随着硫酸渣的配比提高,烧结矿ZnO含量分别升高至0.055%、0.063%,操作上相对应的上调混合料的水分,由7.9%逐步提高至8.1%,烧结矿质量有逐渐升高趋势,转鼓指数由78.37%升高至80.43%,低温还原分化指数有所下降,分析主要是烧结矿MgO含量下降影响,但总体烧结矿质量满足高炉冶炼要求。
3 结论
昆玉烧结原料条件下,配加硫酸渣烧结时混合料的水分应根据硫酸渣配比的提高逐步上调,才能保证混合料的造球效果,提高烧结混合料的料层透气性。
(2)昆玉烧结原料条件下,考虑硫酸渣及进口主流B矿粉ZnO含量相对较高的特点,硫酸渣的配比不宜太高,控制在6%之内,烧结矿ZnO含量控制在0.065%之内,是高炉炉况正常顺行与原料结构优化降本的最佳平衡点。
(3)受昆玉原料条件限制,硫酸渣配加比例受限,硫酸渣比例超过5.5%之后,烧结矿质量及各项指标尚不明确,需在后续原料条件变化后,进一步验证。
(4)昆玉烧结配加硫酸渣后,原料成本大幅降低,硫酸渣相比昆玉烧结主流铁精粉1吨具有118元的性价比优势。