烧结配加硫酸渣的试验研究

(整期优先)网络出版时间:2019-12-06
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烧结配加硫酸渣的试验研究

张海燕 王星 李新鹏 袁鹏

新疆昆玉钢铁有限公司,新疆 奎屯 833200

摘要:本课题旨在通过在昆玉钢铁使用的原料条件下,针对硫酸渣存在的资源优势,通过烧结工艺研究,在保证烧结矿产、质量的前提下,配加部分硫酸渣,降低烧结原料成本,为企业进一步创效。

关键词:硫酸渣 配矿结构

1.前言

新疆昆玉钢铁有限公司配置210㎡带式抽风烧结机一台,设计利用系数1.31t/(㎡·h),供昆玉钢铁2座450m³高炉使用;目前受疆内钢铁产能影响,烧结压缩产能,昆玉以现有烧结机配置,结合自身原料条件,不断的优化生产工艺,降低生产成本及工序能耗。

硫酸渣作为一种富含铁元素的二次资源,还含有少量的铜、锌等元素,以及较高的有害元素硫,目前硫酸渣的二次利用率较低。若能通过烧结工艺研究,实现硫酸渣在烧结的应用,将大大降低原料成本,为此昆玉烧结开始配加硫酸渣试验研究。

1 烧结配矿方案

通过不同的配矿结构试验,验证了硫酸渣配加比例变化在低硅烧结条件下,烧结矿产、质量变化,寻求在昆玉原料条件下,配加硫酸渣的最佳比例及生产工艺控制参数。

1.1基准期

(1)工艺控制

以不配加硫酸渣烧结作为基准期,配矿基准为:烧结矿SiO2含量5.2~5.4%,碱度1.8~1.9,铺底料厚度20mm~30mm,料层厚度700mm~750mm,点火时间为1.5min,点火温度1100℃,烧结终点温度400℃~460℃,烧结矿FeO含量控制9%~11%,混合料水分7.5±0.2%。

为充分利用内循环物料,降低生产成本,对除尘灰、钢渣、氧化铁皮等物料与一定精粉进行预配料,经配料后称之为混匀料。

1.2试验期

试验期配矿基准仍按照不配加硫酸渣时的配矿基准控制。

本次试验分阶段进行,第一阶段配加硫酸渣2%(配矿结构B),若烧结矿强度好、返矿稳定,稳定生产一段时间后,继续进一步试验;若烧结矿质量变差,相应的进行生产措施调整,待生产稳定后,提高硫酸渣配比至4.5%(配矿结构C),稳定生产一段时间后,提高硫酸渣配比至5.5%(配矿结构D),逐步分阶段验证不同硫酸渣配比下烧结矿质量变化。

1.3基准期与试验期配矿结构、烧结矿指标及工艺参数变化如下:

表1 配矿结构(%)

方案

高镁精粉

高镁粗粉

混匀料

进口精粉A

进口精粉B

硫酸渣

高炉返粉

焦粉

石灰粉

石灰石粉

基准期

A

10

12

15

35

10

/

5

3.7

4.6

4.7

试验期

B

11

12

13

35

9

2

5

3.8

4.6

4.6

C

11

11

17

33

6

4.5

5

3.7

4.6

4.4

D

11

11

17

29

9

5.5

5

3.7

4.6

4.2

表2 烧结矿成分(%)

方案

TFe

FeO

SiO2

MgO

Al2O3

S

R

ZnO

基准期

A

55.98

10.15

5.33

2.53

1.36

0.023

1.83

0.04

试验期

B

56.18

10.33

5.29

2.47

1.42

0.02

1.83

0.048

C

56.35

10.40

5.33

2.43

1.33

0.024

1.81

0.055

D

56.41

10.32

5.38

2.26

1.35

0.026

1.84

0.063

表3 烧结矿物理性能(%)

方案

低温粉化指数RDI+3.15

转鼓指数

>40mm

40~25mm

25~10mm

< 10mm

基准期

A

81.79

79.66

13.33

48.14

27.84

10.69

试验期

B

81.76

78.37

11.03

40.11

38.59

10.3

C

83.13

79.53

18.08

49.62

27.21

5.08

D

78.1

80.43

9.47

77.6

7.9

5.03

表4 试验期工艺参数变化

项目名称

烧结机平均负压(kPa)

混合料平均水分(%)

配加硫酸渣之前的工艺参数

12.83

7.41

配加硫酸渣之后的工艺参数

比例2%

13.83

7.83

比例4.5%

13.15

7.92

比例5.5%

12.72

8.12

2 试验结果分析

在配加硫酸渣初期,烧结矿质量明显下滑,烧结矿转鼓指数由79.66%降低至76.36%,烧结矿中<10mm的比例由10.69%升高至13.28%,烧结矿质量明显变差,针对质量变差,操作工艺参数调整后烧结矿质量提升,主要采取措施为:

(1)配加硫酸渣期间,适当上调混合料水分

未配加硫酸渣时,烧结混合料水分控制标准为7.5±0.2%,配加硫酸渣初期混合料水分仍按照原标准控制,但硫酸渣水分25.52%,配加硫酸渣后原料中水分增加,操作上采取降低混合料配水量,烧结负压由12.83kpa提高至14.45kpa,料层降低,经对混合料粒度进行检测发现,混合料中<3mm的比例有所升高,混合料造球效果降低。分析原因为:硫酸渣粒度较细,-200目比例达到95.14%,在混合料造球过程主要为粘附粒子,硫酸渣亲水性好,湿容量较大,根据经典制粒的相关理论,湿容量较大的烧结混合料其制粒时混合料所需要的水分相应提高。于是将混合料的水分控制标准提高至8.0±0.2%,混合料水分提高后,料层透气性提高,烧结机负压由14.45kpa降低至13.15kpa,料层厚度提升,烧结矿质量提升。

(2)加强换料时的工艺控制

因昆玉烧结使用硫酸渣为红渣,硫酸渣落地存放,容易造成现场环境污染,鉴于目前国家环保压力严峻,昆玉烧结采用硫酸渣不落地直接入仓的消耗方案,经原料场混匀系统与其他精粉、除尘灰、钢渣等物料混合料由烧结配料使用,前期受硫酸渣物流货运及供应问题,导致硫酸渣在烧结消耗时频繁断料,因前期经验不足,对混合料水分、造球效果的提前判断能力不足,导致在烧结换料时烧结过程波动,影响了烧结矿质量,针对换料期间的工艺控制波动,首先提前做好硫酸渣供应不足的配料预案,其次做好换料期间的混合料水分控制,硫酸渣断料后及时的下调混合料水分,保证混合料透气性的稳定,通过采取以上调整措施后,烧结在配加硫酸渣期间的烧结过程稳定性增强。

为进一步发挥硫酸渣的性价比优势,配矿结构B稳定一段时间后,采用配矿结构C组织生产,稳定一段时间后,采用配矿结构D,因硫酸渣ZnO含量相对较高,随着硫酸渣的配比提高,烧结矿ZnO含量分别升高至0.055%、0.063%,操作上相对应的上调混合料的水分,由7.9%逐步提高至8.1%,烧结矿质量有逐渐升高趋势,转鼓指数由78.37%升高至80.43%,低温还原分化指数有所下降,分析主要是烧结矿MgO含量下降影响,但总体烧结矿质量满足高炉冶炼要求。

3 结论

昆玉烧结原料条件下,配加硫酸渣烧结时混合料的水分应根据硫酸渣配比的提高逐步上调,才能保证混合料的造球效果,提高烧结混合料的料层透气性。

(2)昆玉烧结原料条件下,考虑硫酸渣及进口主流B矿粉ZnO含量相对较高的特点,硫酸渣的配比不宜太高,控制在6%之内,烧结矿ZnO含量控制在0.065%之内,是高炉炉况正常顺行与原料结构优化降本的最佳平衡点。

(3)受昆玉原料条件限制,硫酸渣配加比例受限,硫酸渣比例超过5.5%之后,烧结矿质量及各项指标尚不明确,需在后续原料条件变化后,进一步验证。

(4)昆玉烧结配加硫酸渣后,原料成本大幅降低,硫酸渣相比昆玉烧结主流铁精粉1吨具有118元的性价比优势。