掺烧 易结焦煤质对锅炉的影响及防范措施

(整期优先)网络出版时间:2020-01-14
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掺烧 易结焦煤质对锅炉的影响及防范措施

林峰

华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 内蒙古包头 014013

摘要:对燃煤火电厂,煤炭成本占发电成本60%以上,我厂为了降低燃料成本采购部分低价煤,低价煤质的特点是高硫、低灰熔点的易结焦煤,这样在锅炉运行过程中,特别是锅炉长时间高负荷运行中,掺烧易结焦煤质会导致受热面结焦,如炉膛上部受热面结焦严重,焦块剥落会砸裂水冷壁管,导致受热面泄漏。为了杜绝此类事件,保证锅炉长期连续接带大负荷能力,避免受热面结焦,从燃烧调整、掺烧等方面进行深入研究分析,并制定防范措施。

关键字:掺烧;易结焦;受热面泄漏;防范措施

引言

目前我公司入炉煤灰熔点在锅炉初始设计值(1168℃)左右,锅炉进行低氮燃烧改造后,炉膛火焰中心又上移,炉膛出口温度升高,导致分隔屏、后屏容易结焦,而我公司现入炉煤灰熔点较设计值低,基本不满足连续带大负荷的能力,锅炉负荷率在75%以上连续运行24小时以上,锅炉就会出现明显结焦现象,影响机组安全、经济运行。

2019年我公司入炉煤灰熔点(下图)

供煤单位

矿名

灰熔点(ST)

湖南黑金时代煤炭销售有限公司

惠联

1142

鄂尔多斯市宏润洗煤有限公司

亿宏

1142

山东奥欣达贸易有限公司

亿宏

1124

唐山曹妃甸夥生煤业有限责任公司

创新

1121

内蒙古全耀能源发展有限公司

高头窑

1122

包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司

李五兴

1152

成大恒润(大连保税区)有限公司

创新

1140

包头市水泉煤业有限公司

惠联

1153

鄂尔多斯市宏润洗煤有限公司

亿宏

1116

神华销售集团西北能源贸易有限公司包头分公司

色连一矿

1164

华电集团北京燃料物流有限公司内蒙古分公司

李五兴

1156

对锅炉的影响

2019年6月以来,我厂机组负荷率较高,但是煤质灰熔点大部分低于设计值,机组长时间高负荷运行导致锅炉严重结焦。

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长期高负荷出现的熔融状焦块

2019年6月19日09:19,检查发现2号锅炉#2角下水包保温漏水。与此同时,运行监盘发现2号炉主蒸汽温度、再热蒸汽温度快速上升,引风机电流增大,氧量增加,四管泄漏检测装置通道#1、#2、#3、#6、#9能量高报警。2019年6月19日18:00,#2机组打闸停机。检修人员打开6.8米斜坡段检修人孔,发现#2角斜坡段水冷壁泄漏。

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鳍片开裂形貌(炉内拍摄) 鳍片开裂形貌(炉外拍摄)

分析:结合爆管的宏观形貌及周围管的变形方向,以及炉膛上方受热面存在结焦问题综合分析,造成此次水冷壁泄漏的主要原因为机组在运行过程中,炉膛上部受热面产生焦块并剥落,将下方斜坡段水冷壁鳍片砸裂,同时将与鳍片焊接的钢管,沿焊接熔合线撕裂,导致该处水冷壁管泄漏,机组非计划停机。

分析对锅炉结焦的影响因素

煤粉细度对锅炉结焦的影响

将#1炉A磨分离器由45%调整至40%,B、C、D、E、F磨动态分离器转速由70rpm调整至80rpm。(75%能够保证65吨/时出力,80%大煤量低一次风压容易堵煤),#2炉煤粉细度”在机组检修期间,进入磨煤机本体内对照位置,调整开度:#2炉A-D磨煤机静态分离器挡板正常由45%调整至40%开度;E、F磨煤机静态分离器挡板正常调整至由40%调整至35%开度。

#1炉煤粉细度

送样时间

煤粉细度R90(%)

A

B

C

D

E

F

2019.09.25

21.9

21.6

9.3

19.3

7.9

24.7

2019.10.28

24.5

31.4

19.6

21.0

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试验结果:煤粉细度变细,但火焰中心下降不明显,排烟温度、减温水量较调整前变化不明显,煤粉细度的变化,对锅炉结焦有影响,但影响不大。

锅炉燃烧调整对锅炉结焦的影响

正塔燃烧。此结论符合我厂目前燃烧器及风门设计状

况,脱硝改造后,上层风门的消旋偏转角度减小,只有脱硝顶层SOFA风门消旋作用较大,角度程向下逐渐减小趋势,直到OFA风门角度减至0°,原有二次风门自AB层向上启旋逐渐减小,直到OFA减至0°,所以正塔燃烧出现燃烧偏转、火焰中心靠上等问题。

收腰燃烧。收腰燃烧即为中间小,上下大的调整方法。

脱硝改造后,根据相关技术指导给出的调整建议是,随着负荷的增长逐渐开大SOFA风门,FF、OFA等上层二次风门随炉膛差压的降低而开度很小或不开,甚至有时为了降低NOX值,直接开启最上层SOFA风门。这种为了降低NOX值的极端调整法,整体看来其实就属于收腰燃烧调整。

倒塔燃烧。低负荷时,由于炉膛差压较低,在保证炉膛

足量托底风的前提下,为提高燃烧效率,维持炉膛温度,且脱硝效率不低时,锅炉二次风门整体开度较小,主燃烧器上层风门及SOFA风门几乎不能开启,所以低负荷时难以实现倒塔配风。随着负荷的增涨(500MW以上),在E、F制粉系统投入运行后,可以实现倒塔配风调整。

正塔燃烧、收腰燃烧和倒塔燃烧三种风门调整方法对防止

锅炉结焦不明显,不同的煤质,不同的上煤方式、工况影响也不同,不能固定某一种配风方式。

煤质对锅炉结焦的影响

为了找出锅炉低氮改造后适合的煤质,发电运行部分析统计了2013年~2019年机组负荷率大于80%且锅炉不结焦月份的煤质是2015年七月份、2015年八月份的煤质。

2013-2019锅炉连续高负荷不结焦时的煤质(下图)

2015 月七月份

2015 月八月份

灰熔点

1305

1310

2015年七月份、2015年八月份的煤质的灰熔点1300℃左右,锅炉设计灰熔点1168℃,入炉煤灰熔点较设计值高较多,锅炉能连续带大负荷且结焦。

通过对煤粉细度的调整、风门的调整、煤质灰熔点等分析,煤粉细度的调整、风门的调整对锅炉结焦的有影响,但影响不明显,煤质的灰熔点对锅炉的结焦起主要作用。

防止锅炉结焦措施

入炉煤掺配掺烧

为了防止高负荷锅炉结焦,需要提高入炉煤灰熔点,我厂入炉煤灰熔点低于设计值,入炉煤要进行高灰熔点煤质的掺烧,通过调研我厂周边市场,地煤的灰熔点1500℃以上,远远高于设计值,现我厂通过掺烧地煤提高入炉煤灰熔点,避免机组连续高负荷运行锅炉结焦。

煤粉细度管理

发电部设专职人员进行煤粉取样。

取样人员每天对运行机组一台磨煤机四个煤粉管取样。

要求:严格执行发电部煤粉取样规定,保证煤粉取样和化验的准确性,控制煤粉细度在15-20%。

锅炉专工实时跟踪分析煤粉细度化验结果,根据化验

结果进行异常分析并给出指导性调整措施。

运行调整

风门调整根据不同负荷正塔燃烧、收腰燃烧和倒塔燃烧配

风。

OFA燃尽风保持在水平位,不允许上扬和下摆。

SOFA风任何负荷都不允许上摆,低负荷至于水平位,高

负荷时可适当的下摆,但下摆幅度不能超过35%。

SOFA风开启必须遵循先开低位SOFA风,再开高位

SOFA风的指导原则。正常情况下以低位SOFA风为NOx控

制的主调手段。

燃烧器大摆角高负荷时可下摆至35%, 低负荷时上扬

不能超过15°。

机组负荷需要5台以上磨煤机运行时,给煤量应采取A

磨以上逐渐减少的方式,也就是说上层磨煤机的给煤量要少,呈正塔型控制各磨煤机的煤量。

分隔屏过热器底部测温

每个测温点测温时间不少于30S;

取最高温度记录;

测温枪距看火孔半米内,前墙测温时测温枪保持向下倾斜

15-30°角度测量;两侧看火孔及烟温探针处测温时,测温枪保持水平位。

机组负荷在75%(BMCR)及以上时,每班必须测温一次。

根据屏底的温度,及时进行燃煤的掺配和燃烧调整,如结

焦严重锅炉甩焦处理。

锅炉吹灰方式调整

在机组负荷大于75%以上时,每班对301~304吹灰器

投运一次,305~308吹灰器投运一次,309~310投运一次。 311~320长吹每天下午班和后夜班各投运一次。

低负荷时305~308、313~316吹灰器每班投运1次,

其它长吹按吹灰规定进行投运。

炉膛短吹在机组负荷大于75%以上时,3~5层炉吹每班

吹扫2次,第2层短吹每班进行一次。第1层短吹执行每周2次。 机组低负荷时,2~5层炉吹每班吹灰1次。

结论

经过对锅炉结焦方面的分析总结,通过高灰熔点地煤的掺烧、燃烧精细调整、现场跟踪监督管理等手段、配合烟温数据测量为参照,锅炉减温水量大幅减少,锅炉结焦有效控制,具备了连续带高峰负荷能力,保证了机组的安全经济运行。