浅谈稠油开采流程改造措施及效果

(整期优先)网络出版时间:2020-05-14
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浅谈稠油开采流程改造措施及效果

高沪 张洪岐 姚婷

胜利采油厂 山东东营 257000

摘 要:目前,我国大部分油区均发现了稠油油藏,且储量相当丰富,稠油的特点是高密度、高粘度、高胶质,在常温下,该油品流动性相当差,因而稠油的地面输送成为一个难点,由于其物性的特殊性,稠油的输送方式主要有掺稀原油降粘输送和掺热水输送两种方法。

关键词:稠油集输 水质 螺杆泵 泵效 流程改造

由于掺稀原油降粘输送存在随着稠油产量的增大,对稀油的需求量不断增大;另外稀油掺入稠油后,使各自的物性改变,给原油脱水带来一定难度的问题,所以目前稠油开采多数采用掺热水的输送方式,但掺水的管理工作量大,同时对水质的要求比较高。所以,稠油开采中掺水接转站主要任务是:1、给平台空心杆油井提供一定压力、温度的合格污水,保证稠油在热水的伴送下进入站内。2、将稠油安全平稳有序的输送到下一站。

一、稠油开采和集输工艺、问题简介及原因分析

(一)工艺简介

胜利采油厂采油一矿T82热采管理区是2004年新开发的稠油油藏区块,含油面积2.3平方公里,稠油黏度在2万左右。前期主要采用的工艺有两种,一种是电加热,另一种是空心杆掺水,由于电加热井耗电量较大、一次性投入大、维护费用高,增加了原油的开采成本。所以,目前T82区块主要采用空心杆泵上掺水降粘工艺。

(二)问题简介

由于使用掺水工艺,对水质和温度提出了较为苛刻的要求,因为水质问题,2018下半年至2019年上半年,空掺井解堵共64井次影响产量741.4吨,空掺井杆堵造成作业量共7井次,影响产量1186.4吨,增加作业费用约79.6万元。由于稠油开采中不可避免的含砂及工艺上的不完善,接转站内三台螺杆泵均在运行不足两个月内,泵效由最初的45%降低到20%左右,有时需同时开两台泵来提高外输量,并且在运行两年内,对三台泵的螺杆和衬套均进行过更换,但是运行一段时间后,问题依然存在。下面的曲线图是1#螺杆泵投产运行后2个多月的时间内所取的17个点的泵效对比,从图中可以看出泵效下降趋势明显。

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因此,针对稠油开采中的小型接转站,面临两个主要问题,水质和外输泵。

(三)原因分析

1、水质原因分析

空掺井所用掺水来自宁海站经沉降、处理后的含聚污水,其水中含聚合物、悬浮物较多,水质较脏,距离合格的掺水水质尚有一定差距,因此水质问题是造成杆堵失效中胶堵、垢堵、胶垢互生失效的直接原因。

2、螺杆泵泵效下降原因分析

双螺杆多相混输泵的核心部件是一对相互啮合的螺杆转子。转子的型线设计直接影响到泵的性能,优化型线设计是提高整机性能的关键。由于稠油开采中不可避免的含砂,同时工艺存在的不足,导致泵进口含砂量加剧,对螺杆泵磨损严重,导致螺杆泵之间的螺杆啮合间隙增大,而螺杆啮合间隙的大小影响着泵效 。这一点通过拆除后的螺杆和更换螺杆后的泵效对比可以看出(2#螺杆泵更换螺杆后泵效上升了10%左右)。针对螺杆泵的工作原理,我们对螺杆泵泵效下降的原因分析如下:工艺问题一:井排来液进站经加热炉加热后,直接进入沉降罐,再从沉降罐到外输泵外输宁海,由于沉降罐进出口管线高度均为0.5米,砂及高含水油沉积在罐底部,加剧了对泵的磨损。工艺问题二:由于螺杆泵转子和转子室内部本身间隙的存在,并且经过一段时间的运行,磨损间隙增大。工艺问题三:由于目前稠油开采前期采用蒸汽吞吐以提高油层温度,而且开采过程中多数采用了空心杆掺水,同时为了提高稠油的温度和流动性,便于开采液顺利输送到掺水接转站,再进一步进行干线掺水,此时的含水提高到80%-90%左右,而当稠油含水高于60%后,高含水稠油输送中呈现稳定的水包油乳状液,粘度随含水率提高而显著降低,(从图2可看出含水率从20%~75.32%之间时的动力粘度对比情况)。同时经过加热炉加热后温度一般在75度以上,此时它的表观粘度比低于稀油。使得滑移量增大,排量减少,即使调高变频增加转速,效果也并不明显。站内稠油由于高含水和高温使外输液粘度大大降低,使外输滑移量增大,导致实际运行排量减小。

二、工艺改造实施方案及效果

投产之初,针对加热炉功能缺陷的问题,进行了加热炉功能增加的流程改造。为避免原油温度随流动过程下降而堵塞管线的问题,增加掺水接转站外输加热功能,把加热炉由原先的只能给掺水、站外来液加热功能变为给掺水、站外来液、原油外输三种功能,且加热炉可以相互转换,实现了功能的灵活切换,给生产提供了便利。 2019年,通过一年的摸索和总结,针对水质和稠油螺杆泵的泵效下降问题,进行了流程改造。

(一)改造前、后的主要流程

主要运行一个沉降罐和污水罐,宁海来水通过加热炉加热到污水罐,通过掺水泵到井排;井排来液通过加热炉加热到沉降罐,然后通过螺杆泵到宁海站。由于生产工艺设计上的不合理性,罐的利用功能过于单一,从而造成外输液含水在85%--95%,螺杆泵泵效低;又由于宁海来水水质差,含油量和聚合物含量高,造成油井及管汇堵塞,影响了油井的正常运行。2019年上半年,为解决这几个问题,进行了流程的改造,改造后的流程:运行4个罐,主要工艺是井排来液进1#沉降罐,通过手动放水到2#沉降罐,7米溢流到3#低含水油罐;2#沉降罐污水再通过自动放水到4#污水罐,后通过掺水泵到加热炉加热。宁海来水通过加热炉加热后进入3#低含水油罐。

(二)改造前、后的各项参数对比情况

1、污水通过两次沉降,提高了水质,并且实现污水的内循环。2、实现低含油罐、污水罐之间功能的相互切换,提高罐的使用能力。3、掺水通过加热炉加热时进口温度大约在70度左右,调低火量出口温度即可达到80度左右,节约了用油量和电量。通过对比去年一年的用油量和运行稳定后的单月用油量估算全年,预计每年可节省用油量350吨,节省费用37万元。4、改造后的3个月油井空心杆解堵次数大大减少,共4井次,节约了作业费用,减少了工作量和因此影响的产量。由于内循环存在的缺陷和罐本身设计功能的不完善,建议掺水定期进行外循环,同时增加污水罐的底部排泥和定期收上部浮油。

三、建议

(一)加热炉换热器选型的问题

投产初由于换热器选型和水质问题,容易沉积,造成频繁瘀堵,换热效果差,导致炉效普遍不高, 1#,3#加热炉分别在2018年12月份和2019年6月份更换换热器,由原来的直管式更换为盘管式,更换换热器后解决了这一问题,炉效提高。2019加热炉平均运效92.3%,比2018年的87.2%增加了5.1个百分点。另外由于稠油的开采工艺,外输含水率大多偏高,那么,建议外输温度根据传输距离的远近和温降程度,不要过高, 因为当含水在75%以上时,动力粘度随温度升高,变化缓慢,因此含水率大于75.5%时,通过增温来实现降粘并不经济。

(二)外输泵的选型问题

目前,国内各高粘原油线上大部分采用的是离心泵、稠油泵、双螺杆泵、齿轮泵等。离心泵效率低、能耗大、输油成本高,转子式稠油泵、双螺杆泵、齿轮泵在输送含沙稠油虽然效率较高,但存在着不耐磨、运行不可靠、维修工作量大的问题。这是含砂稠油输送面临的一大难题。因此,在输送高粘度含沙原油时使用泵选型和根据实际如何进行内部改造,以提高螺杆的精度和耐磨度,适应稠油的特性,还是一个需要解决的问题。