矿井通风系统调整案例 浅 析

(整期优先)网络出版时间:2020-06-02
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矿井通风系统调整案例 浅 析

张军会

陕煤集团神南产业发展有限公司 陕西榆林 719300

摘要:煤炭开过程中,矿井通风作为煤矿安全生产的一个系统、一个环节,不仅承担着向井下输送新鲜空气,满足人员呼吸、排除有害气体和风尘、改善井下气候条件的任务,而且在防灾抗灾方面,也担负在重要的使命。无论从生产接续、通风经济性还是从系统抗灾性上将,煤矿通风系统调整是煤矿通风工作者经常从事的一项工作。文章从一个失败的矿井通风系统调整案例入手、分析矿井通风系统调整失败存在的原因,提出相应的防范措施。

关键词:煤矿,通风系统,调整,防范措施

引言:矿井通风的任务决定着矿井通风伴随着煤矿建设、生产全过程,因各个时期建设生产目标不同、生产布局不同,矿井通风系统在不同时期的过渡中必将面临调整的任务,通风系统调整中,因考虑不周、系统调节措施不当,可能无法达到预期目标,甚至带来安全生产上的风险。

煤矿通风系统调整的重要性

矿井通风伴随着煤矿建设、试生产、达产和末采的全过程,煤矿建设生产中,各个阶段的生产目标不同、采区位置及布置、采掘工作面数量不同,通风方式和所需风量页有所不同,在各阶段过渡前,均面临矿井通风系统调整。合理的通风系统调整,不仅满足日常生产建设需要,并在灾害发生时,能及时有效的控制风向风量,防止灾害进一步扩大。因此,矿井通风系统调整是煤矿生产中的一项重要工作。

2.一次失败的矿井通风系统调整案例

某矿地处陕北侏罗纪煤田,井田面积超过200Km2,井田内地质构造简单,地层平缓,共含可采煤层8层。根据矿井批复的初步设计说明书,矿井规划初期300万吨/年,远期900万吨/年。以一个4-3薄煤层长壁综采工作面、一个中厚煤层长壁综采工作面、一个西盘区5-2煤大采高综采工作面、2个连续采煤机掘进工作面、3个煤巷综掘工作面保证年产900万吨的生产能力。

矿井投产初期,1号永久风井尚未投运,辅助运输大巷、胶运大巷、回风大巷已延伸至风井井底,部分巷道正在进行支护作业。在东翼5-2上煤布置一个综采工作面、一个连续采煤机残采工作面,两个掘进面,年产原煤300万吨。一年后,矿方按照上级释放产能、提高矿井年产量至560万吨的要求,在5-2上煤增加一个采煤面、两个掘进面。至此,矿井采掘工作面布局如下:

5-2上煤:两个综采工作面、4个综掘工作面。5-2煤风井以西:四条大采高顺槽掘进工作面(连采,以便尽快形成大采高采煤工作面)、一条胶运大巷掘进工作面(综掘)。运输系统:5-2上煤各采掘工作面通过两个溜煤眼将煤炭运输到5-2胶运大巷1.6米胶带机上,风井西各掘进面通过设在5-2煤回风大巷的5部1米胶带机搭接将煤运到5-2煤胶运大巷1.6米胶带机上。

调整前的通风系统:采用三进一回的混合抽出式通风,主副平硐、风井进风,措施斜井回风,矿井总回风6000m3/min,各用风地点风量满足要求。

为提高产能,矿方决定投运永久风井主要通风机,5-2煤胶辅运大巷之间的联巷均安设风门,胶运回风大巷之间的联巷,每400米留一条,联巷中设两道单向风门,其余联巷均予以封闭。在胶运、回风联巷安装1米胶带机的位置,施工两道闭墙(预留了皮带通过口)密闭了风井底可能造成风流短路的各联巷。准备工作就绪后,矿方启动了风井的风机,停运了措施井风机并关闭了风机的闸门,风井主要通风机投入运行。

但就系统调整后的效果看并不理想:主要体现在以下两点:一是5-2上煤主要用风地点需风量5000m3/min,系统调整后5-2上煤总进风3900m3/min,不能满足需求。二是风井底第一部1米胶带穿过闭墙处,漏风量达2400m3/min,胶带机在运转时漏风造成煤尘飞扬。

3.通风系统调整失败原因浅析

一是生产布局不合理:按照初步设计说明书,矿井达产时在4-3布置一薄煤层长壁综采工作面、在5-2煤或5-2上煤布置一个中厚煤层长壁综采工作面(矿井东翼)、在西盘区5-2煤布置一大采高综采工作面(西盘区5-2上煤和5-2煤合层)、2个连续采煤机掘进工作面、3个煤巷综掘工作面保证年产900万吨的生产能力。而调整通风系统时主要采掘工作面集中在5-2上煤,造成该处需风量大,5-2上煤回风巷、回风联络斜巷和5-2煤回风大巷断面较小,通风阻力大;进回风之间联巷多,风门、闭墙漏风多。

二是5-2煤西盘区开拓,施工胶带机布置在回风大巷,不利于进回风之间的密闭,造成漏风量大。

三是通风系统调整前,制定措施不详细,只对各处的构筑物施工和调整顺序做了安排,未对调整后的通风网络进行阻力计算,对调整系统的难度认识不足。

4.通风系统调整应注意的事项

从上述煤矿通风系统调整的失败案例中可以看出,影响通风系统调整成败的关键原因在于煤矿采掘系统的整体布局。采掘系统布局不合理,会带来用矿井风地点集中、主要巷道风速高、巷道通风阻力大、进回风巷道之间压差大、通风设施漏风量大等一系列问题,对安全生产带来威胁。因此,在煤矿通风系统调整过程中,首先要保证矿井采掘布局合理,避免矿井井下出现用风地点集中造成用风量过大的情况出现。其次,通风系统调整前,应根据风流流过路径、用风地点配风量情况进行矿井通风网络解算,确定风流调节设施的风窗断面、主要进回风巷之间的压差和通风系统的阻力分布情况,对通风系统中出现不合理的阻力,通过配风量调整、改变通风巷道串并联关系等手段,调整系统中不合理的阻力分布。再次,主要运输系统不应在进回风巷道之间交叉布置,防止造成通风设置漏风大的情况出现。最后,严格把关通风设施建造质量,减少不必要的漏风。

5. 结束语

通风系统调整不仅关系到煤矿企业的经济效益,合理的通风系统直接决定矿井的抗灾能力。本文通过对一起失败的通风系统调整案例分析,总结矿井通风系统调整过程中应注意的事项,为煤矿通风系统调整提供借鉴意见。

参考文献

[1]王德明.中国矿业大学《矿井通风与安全》

[2]桑伟.煤矿通风安全管理及通风事故的防范措施分析[J].内蒙古煤炭经济,2015(05):96-97.