S109FA燃气 -蒸汽联合循环发电机组的节能管理

(整期优先)网络出版时间:2020-08-07
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S109FA燃气 -蒸汽联合循环发电机组的节能管理

何熙

福建晋江天然气发电有限公司 福建晋江 362251

摘要:某燃气电厂一期建成4套S109FA燃气-蒸汽联合循环发电机组,以两班制运行方式“日启夜停”,投产至今已经10年。多年来该厂积极响应国家节能减排号召,对9FA机组的设备和运行方式不断改进和优化,挖掘机组的节能潜力,提高设备的运行效率,取得了一定成绩。本文从9FA机组的启停过程优化、设备改进、机组备用期间的节能管理等几个方面进行分析总结。

关键词:S109FA,燃气电厂,节气,节电,运行优化,设备改进

1概述

某燃气电厂一期建成4套燃气-蒸汽联合循环发电机组(后文简称9FA机组),每一套机组由1台S109FA型燃气轮机(后文简称燃机)、1台D10型蒸汽轮机(后文简称汽机)、1台390H型发电机和1台NG-109FA-R型余热锅炉组成。

2机组启停过程优化

对于“日启夜停”参与调峰的燃气-蒸汽联合循环机组来说,优化机组启停过程,控制凝结水泵、真空水泵、给水泵、循环水泵等大容量辅机启停节点,对降低能耗至关重要。该厂通过学习其他电厂的经验并结合自身实际,不断完善,逐步形成了9FA机组启停过程的优化方案,对降低天然气消耗量及厂用电量,提高机组运行的经济性做出重要贡献。

2.1晚启、早停循环水泵

4台9FA机组的循环水系统共设置8台循环水泵,每台循环水泵容量为单台机组最大设计用水量的50%。按夏季一机两泵,春秋季两机三泵,冬季一机一泵三种工况运行。由于循环水泵的功率较大,在9FA机组的启停过程中,采取了一系列措施,尽量晚启、早停循环水泵。

过对循环水泵的运行方式优化后,春秋季两机三泵工况时,第三台循泵启动节点由第二台机组并网前推迟至第二台机组负荷280 MW后,停运节点由第一台机组解列后提早至第一台机组280MW负荷停机时。

夏季一机两泵工况时,第二台循泵启动节点由机组并网前推迟至机组负荷280MW后,停运节点由机组解列后提早至机组280 MW负荷停机时。

以每台循环水泵功率1120 kW计算,每分钟能耗18.7 kWh,每天少运行一个小时,就能节约上千度电,节能效果显著。

2.2凝结水泵变频调整

通过全开低压给水调阀,降低凝结水泵变频出力,减少节流损失,达到最佳运行效率。

根据低压给水调节阀开度和低压水位情况,缓慢设定凝结水泵变频出力,直至低压给水开度大于90%时,停止降低凝结水泵变频压力。

降低凝结水泵变频出力,尽可能保证低压给水开度开大,我厂凝泵出口压力每降低0.2Mpa,凝结水泵功率下降约40kWh, 每台机一年200天,一天18h计算,一年节约用电57.6万kWh。

2.3 优化制氯系统的运行方式

全厂4台9FA机组共用两套电解海水制氯设备(一运一备),主要负责4台机组循环水管的杀菌。电解海水制氯系统最初的运行方式是:全厂任一台机组运行即启动,连续生产次氯酸钠药液并加入循环水管中杀死海水中的微生物,当所有机组停运后电解海水制氯系统再停运。

为了达到环保、节能的目的,经过摸索和实践,在保证循环水管的杀菌效果、满足循环水余氯指标的要求下,将运行方式修改为:①全厂任一台机组运行时,启动一套电解海水制氯系统,将2个次氯酸钠储存罐制满药液后停运系统(运行时间约2小时);②机组开始停机时,将次氯酸钠储存罐内的药液加至循环水前池,连续加药;③电解海水制氯运行时间段调整到电价波谷时段(23:00至次日7:00)。

通过运行方式的优化,电解海水制氯系统的运行时间由原来的每日16小时减少到2小时,大幅减少了设备的运行小时数,按每年运行240天计算节约约8.6kWh。

3设备改进

3.1空压机A、B由水冷改空冷

全厂4台9FA机组共用压缩空气系统,包括六台螺杆式空压机。原设计六台空压机均为水冷,经过技改后将空压机A、B改造为空冷空压机,其余4台仍为水冷空压机,水冷空压机的冷却水源来自于全厂公用闭式冷却水系统。

技改后,4台9FA机组在两班制运行条件下,压缩空气系统保持一台水冷空压机运行。当全厂四台机组全部停运且第二日无开机计划时,将水冷空压机切换至空冷空压机 A 或B 运行,这样就可以将带公用系统的闭冷水泵停运,节省厂用电量。闭冷水泵功率为315 kW,停运一天可节省电量7560 kWh,不容小觑。

3.2润滑油泵电机改型

润滑油系统向燃气轮机、汽轮机、发电机各轴承提供润滑油,具有润滑和冷却的功能,是机组的重要设备。每台9FA机组配备两台交流润滑油泵,一运一备。原交流润滑油泵电机属于ABB生产的型号为M2QA315L2BV1高耗能落后设备,长期存在运行时绕组温度高,轴承振动大等问题,容易造成润滑油泵电机烧毁事故,特别是在夏季运行时危险性更高,严重影响机组的安全运行。利用机组检修期间,将每台机组的一台交流润滑油泵电机更换为同为ABB生产的型号为M2BA315MLA2高效率铸铁电机,经过运行观察,配备新电机的交流润滑油泵运行情况良好。

润滑油泵电机更换后电流下降50 A左右,每小时可节省电量34.64 kWh,每年可节省电量30.34万kWh,按0.55元/kWh计算,一年可节省16.62万元,节能效果显著。改造后电机外壳温度下降17℃,电机温升下降12℃,电机振动0.015mm情况良好,电机的运行状况得到很好的改善。

3.3闭式冷却水泵叶轮改造

长期运行观察发现,9FA机组闭式冷却水系统的母管调节阀位置开度在80%左右,存在比较大的节流损失。为了降低节流造成的损失,该厂将闭式冷却水泵叶轮进行技改,更换为高效叶轮(η≥86%),降低了闭式冷却水母管的压力,此举可以保持闭式冷却水系统母管调节阀在全开位置,达到了节能的目的,同时能够满足机组运行的需要。

闭式冷却水泵原始设计运行参数为:泵进口压力0.142MPa、泵出口压力0.68MPa、母管压力0.466MPa、电机电流31A。水泵技改为高效叶轮后,运行电流在25A左右,节约电能20%。

4机组备用期间节能工作

为了最大化减少机组备用期间的电能、水能、天然气、氢气等能源的消耗,经过多方研究和讨论,制定了9FA机组《非两班制启停的节能项目实施监督表》,对机组在备用期间相关设备及运行方式进行了规定,具体内容包括:

  1. 停运盘车间冷却风扇

  2. 停运高压给水泵辅助润滑油泵

  3. 停运液压油泵

  4. 条件具备时,停运凝结水泵

  5. 主变冷却器运行方式切换(保留两组运行)

  6. 主厂房屋顶风机、循泵房屋顶风机切换

  7. 停运化学复用水泵、工业水泵

  8. 机组退氢和退天然气后全停主厂房屋顶风机

  9. 机组全停后空压机切至空冷空压机

  10. 带公用系统机组停运闭式冷却水泵

  11. 停运停机冷却水泵

5结束语

9FA燃气-蒸汽联合循环机组虽然发电效率高达56%,但在节能方面仍有很多潜力。作为电厂人,我们必须不断的优化生产,减少能源消耗,降低发电成本,提高经济效益,最大限度的发挥机组的性能。本文仅对9FA燃气电厂在节能管理的几个方面进行了分析和总结,其中多项节能管理未在文中提现,其中高压给水压差调节、除铁器的退出管理、热态机组启动辅汽自供、真空扩容器的改造、机组启动邻炉残汽使用、开式水泵的合理利用、机组停运后停止冷却水泵切换、性能加热器逻辑优化、燃机运行800-1000小时进行离线水洗、机组临修密封油换至交流密封油泵、#3机组280MW真空泵切换至高效真空泵、循环水泵电机冷却水由并联供水改为串联供水等措施不再一一阐述,节能管理一文意在与大家探讨和提高,为节能降耗尽一份力。

作者简历:

何熙(1984.10-),男,福建福清人,大学本科,主要从事燃气轮机电厂电气管理工作;