循环流化床脱硫塔长周期运行改造研究

(整期优先)网络出版时间:2020-08-24
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循环流化床脱硫塔长周期运行改造研究

赵思锋

洛阳永龙能化有限公司 河南省洛阳市 471100

摘要:本文首先简要分析氨法脱硫技术的工艺特点,然后通过论述脱硫系统长周期稳定运行的影响因素,如脱硫塔铵盐结晶不稳定、烟气氨法脱硫氨逃逸和拖尾问题等,重点提出了具体可行的改造措施,旨在充分发挥出氨法烟气脱硫技术的应用价值,确保良好的改造效果。

关键词:循环流化床;脱硫塔;氨法脱硫;改造

针对当前使用的循环流化床燃煤锅炉,通过炉内喷钙脱硫的应用,在没有投用石灰石系统的情况下,SO2排放浓度在1700 mg/ NM3左右。锅炉作为单锅筒横置式,其高温和高压性质显著,循环流化床锅炉的布置主要以全钢架π型为主,广泛应用于下游装置,在供气和供热等方面发挥着重要作用。要想与火电厂大气污染物控制标准要求相契合,加强发电锅炉的烟气脱硫改造是至关重要的,经过改造,酸铵周期性不结晶现象开始出现,从而加剧了烟气“拖尾”现象的严重性。然后经过深入改造,有效解决了铵盐不结晶问题,而且烟气拖尾也得到了相应的控制,最大程度地确保脱硫塔运行的稳定性。

  1. 氨法脱硫技术的工艺特点分析

对于氨法脱硫技术进行分析,对燃煤硫份的适应性要求越来越高,可适用的燃煤硫份最低为0.3%,在中高硫煤应用过程中,具有较强的经济性,而且也可以高度适应硫份波动。脱硫划分吸收反应速度较为迅猛,可以保证脱硫效率,通过较小液气比的应用,可以将操作运行费用保持在合理范围内。对脱硫系统进行分析,由于所需的设备并不多,可以保证运行的可靠性,而且也可以避免投入较多的维修费用。装置占地面积并不大1】,脱硫和副产物后,可以实现独立化布置和处理,其灵活性较为突出。脱硫剂原料来源是比较多元化的,液氨、氨水等均可以进行应用。锅炉负荷变化具有较强的适用性能,具有明显的负荷跟踪特性,启动和停止阶段都具有较高的便捷性,即使面对低于110%负荷,也可以很好地适用调峰机组。由于免去了脱硫废水排放这一环节,所以无需在污水处理方面投入较多的费用。

  1. 脱硫系统长周期稳定运行的影响因素

(一)脱硫塔铵盐结晶不稳定

对不稳定现象进行分析,在脱硫系统运行半个月左右后,浆液的粘稠现象比较明显,且结晶的难度性较高2】。在浆液循环槽顶部,通过对孔和吸收塔氧化段的观察,所溢出的泡沫较多。碱液在后续系统的分离具有较高的难度性,离心机筛网的成型难以保证,下游干燥机等设备出现了明显的腐蚀现象。所以予以暂停处理,以便于展开清堵处理工作。在复工后,不结晶现象再次出现,而且周期越来越短。在不结晶料清堵出来以后,仅仅进行晾晒处理,所以需要浪费较多的时间和精力,甚至会加剧二次污染现象的出现,不利于装置的正常运行。

(二)烟气氨法脱硫氨逃逸、拖尾问题

对于氨逃逸来说,主要是指在氨水温度较高的情况下,经过分解,氨水转变为气态氨,而且经过烟卤的作用,燃气逐渐排出脱硫装置。对氨逃逸和拖尾现象经常分析,用氨量增大得到了充分体现,在烟囱排烟中,含有的固体结晶物的粒径较小,所以出现光线散射的概率较高,而且逆温现象经常出现,导致烟卤排放中出现“拖尾”。在生产过程中,要想确保烟气中硫化物的排放符合标准要求,往往对氨水进行过渡使用,从而造成氨逃逸现象的出现。基于此,浪费了较多的氨,而且二次污染的出现几率也会变高。所以说,在氨法脱硫工程中,必须要对氨逃逸予以高度重视,这是脱硫工艺的重要内容之一。

  1. 脱硫系统长周期稳定运行的改造措施

  1. 针对不洁晶问题

1.增加加氨分配装置

在吸收二氧化硫方面,氨水具有较强的反应效率,二氧化硫的水化反应,对反应速率产生了很大的影响。气膜传质控制,是水化反应的重要影响因素之一,在吸收液PH值较高的情况下,为二氧化硫在氨水溶液中的溶解创造了有力条件,膜阻力并不大,而在PH值较小的情况下,会明显增加膜阻力。在脱硫塔运行控制过程中,循环液PH值不容忽视,一旦PH值的合理性欠缺3】,极容易影响到循环液中各组分之间的反应。对循环液PH值的分析,可以准确判断结晶状态,从而将脱硫塔的运行状况保持在可控范围内。通过湿式氨法脱硫循环液PH值的应用,可以确保脱硫效率的稳步提升,并对氨逃逸量进行降低、控制。

在具体改造过程中,要将加氨分配装置增设到脱硫塔氧化段内,对氧化段进行合理划分,分配器内外浆液分别为吸收液、母液,在分配连通孔的帮助下,可以顺利交换吸收液和母液,从而对浆液PH值梯度进行控制。吸收液PH值较高,最低控制在6.0左右比较适宜,母液则相反,最低控制在5.0左右即可。

2.完善上游除尘设施

对布袋除尘器进行及时更换处理,在入塔之前,粉尘含量应低于30 mg/ NM3,防止渗入杂质,最大程度地维护结晶效果。

3.增加曝气扰动

将环形曝气管,安装在脱硫塔浓缩段底部塔盘,通过氧化段来余气的应用,发挥出对硫酸铵颗粒浆液的扰动作用,以免浓缩段底部积料沉积现象的出现。

4.浆液循环槽搅拌器升级改造

钢衬橡胶,在原搅拌器设计中比较常见,而在硫酸铵结晶颗粒系统中,内衬橡胶的应用,极容易加剧磨损脱落程度,通过整体升级,对2507双向不锈钢材质进行应用,明显增强其耐磨性能和耐腐性能。同时,以往搅拌器转速为39r(一分钟),现降低到31r(一分钟)4】,为硫酸铵晶体的形成创造了有力条件,其生长时间大大延长。

(二)治理氨逃逸、拖尾的改造

首先,增加丝网除沫器。如果脱硫塔结构没有出现任何变化,应将丝网除沫器增设到两层屋脊式除雾器之中,旨在对烟气带水问题予以消除和解决。其次,喷淋系统优化升级。对于原有的喷淋层布置进行分析,其合理性严重欠缺,管径和喷嘴并不大,出现断裂堵塞的几率较高5】。经过改造,应重新布置管道,在喷嘴方面,加强空心切线锥的应用,对喷嘴角度予以不断优化,将喷淋的整体性能发挥出来,确保液气比率的稳步提升。

  1. 改造效果

首先,经过改造,对氨分配装置予以增设,明确区分浆液PH梯度,从而有效提高了装置运行的可靠性和稳定性。其次,在浓缩段,通过对曝气装置的增设,对于处理吸收塔段塔盘积料问题具有很大的帮助,从而将浓缩段浆液氧化率提升上来。再次,有效解决了烟气氨逃逸现象,脱硫效率已高达98.5%。SO2排放指标、粉尘排放分别控制在120mg/NM3、20mg/NM3,明显低于改造之前。最后,除沫器效率将近100%,除沫后烟气中液滴含量(干基)在20mg/NM3以下,对于解决烟气拖尾问题具有很大的帮助。氨利用率已经上升到90%,原来仅仅为85.5%。

  1. 结束语

综上所述,要想确保结晶异常和氨逃逸等问题得以顺利解决,必须要积极改造和完善氨法脱硫工艺,在改造过程中,要对浆液PH值梯度进行分析,然后对脱硫塔内设施予以不断优化,对氨的注入量进行控制,确保氨利用效率的提升。总之,经过改造,企业所获得的经济效益和社会效益显著。

参考文献:

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